唐 嘉 张其斌 张成亮 彭仲龙 王水龙
(方大特钢科技股份有限公司 南昌)
高线是方大特钢是自动化程度较高的一条生产线,2008年10月投产,主要产品为直径5.5~20 mm的光面圆钢盘条及直径18~50 mm的圆钢盘条,以生产优质碳素结构钢、低合金钢、合金结构钢、冷镦钢、焊条钢、弹簧钢等为主的生产线。吐丝机采用比较先进的摩根六代机型,成品设计轧制速度120 m/s。随着高线的发展,高速线材的成品速度可达到110 m/s,但由于吐丝机本身的结构特点,在生产过程中振动偏大,这也是困扰国内高线厂的突出问题。卧式吐丝机电机功率600 kW,电机额定转速1500 r/min,最大吐丝速度120 m/s,线圈直径1050 mm,增速比1.7179,线材直径 5.5~20 mm,倾角 20°。
(1)由于吐丝机为悬臂式结构,吐丝管的支座长度800 mm,主轴为空心轴长度1000 mm,这种结构刚性小,其抗振性能差。吐丝机在高速旋转过程中会产生离心力,如果动平衡不好,会产生较大的振动。
(2)吐丝机剖分导管直径1154 mm,在生产过程中导管内壁会产生不规则磨损,吐丝锥、吐丝盘与导管间隙超差造成振动,当间隙<2 mm时,吐丝锥发热导致吐丝盘偏导板与导管摩擦。当间隙>4 mm时,导致间隙内卡钢,引起吐丝锥及机体损伤。
(3)吐丝机吐丝锥冷却水压力最小应>0.15 MPa,过小或过大对吐丝锥散热和运行的影响都比较明显。
(4)气体弹簧的作用是调节吐丝机端部大轴承的径向跳动,对调整吐丝机的振动大小有着至关重要的影响。
(5)吐丝管动不平衡造成振动,吐丝管重量、材料、壁厚不规范,吐丝管弯曲曲线不规范,吐丝管管夹安装不规范,吐丝管严重磨损或氧化铁皮粘接,均会导致动不平衡。
(6)工艺控制吐丝圈型不稳定,而影响到产品质量和生产顺行出现线圈紊乱、成圈不圆,大小不均、排列不齐,进一步影响吐丝机的振动。
(7)入口段骨架油封安装在水套之上的,水套硬度28~34 HRC,材料Q235,在运转过程中,密封件和轴套都有不同的磨损,一旦磨损那对入口段的轴承影响是致命的,会加大吐丝机的振动。
(8)伞齿轮间隙过大或吐丝机端部大轴承的径向游隙过大,也会产生较大的振动,而且会给机座带来严重的损伤。
(1)不管是工艺操作及设备维护人员都必须经过严格的培训、考试后上岗,而且要有极强的责任心,因为高速区无小事,任何人为的失误都会导致严重的后果;经过培训过的人员对设备的性能及参数有详细的理解,对设备运行中发生的故障能够及时的做出正确的判断,以便把损失降到最低。
(2)制定合理的定期检查与检修制度,因吐丝机振动而造成联轴器不对中或地脚螺栓松动,应重新进行对中找正,其径向偏差不应超过0.1 mm。每隔3个月对伞齿轮进行检测,保证伞齿轮侧隙在0.35~0.42 mm范围之内,啮合接触斑点长度方向≥70%,高度方向≥75%。吐丝机端部大轴承每6个月检测1次,如径向游隙超0.5 mm,那么就必须对吐丝机进行大修更换轴承。
(3)严格执行摩根设备的检修标准。做好轴承的清洁、预润滑工作及轴承的尺寸复核,轴承的宽度误差在0.02 mm之内可以上线使用。对轴承安装配合的座孔或轴进行测量,检查尺寸是否在公差范围内。
(4)尽量采用具有消磁功能的电磁感应加热器,严格控制加热温度应<120℃。对每盘安装的轴承前后游隙都要进行检测,而且安装完的齿轮要对啮合面、齿侧隙进行全面检查,确保都在标准范围之内。
(5)吐丝盘偏导板开裂或动不平衡造成振动,应定期检查吐丝锥是否开裂,动平衡块是否丢失.并且每班检查吐丝盘与导管的间隙。考虑到吐丝机轴承磨损及径向跳动,调整控制间隙在2.5~3 mm最佳。
(6)定期对吐丝机做动平衡检测,保证吐丝机在运行过程中振动值<5 mm/s。根据经验,气体弹簧的调节应在吐丝机运转过程中进行,定期6~8个月更换失效的气体弹簧,控制吐丝机端部大轴承的径向跳动。
(7)水压是容易忽略的因素。在不影响吐丝机入口段水套及吐丝锥冷却的情况下,控制冷却水压为0.2~0.25 MPa。水压过大会对吐丝锥运转造成阻力,从而影响吐丝机的运行。实践证明,水套的硬度改为58~62 HRC会极大延长水套的使用寿命。
(8)吐丝管的安装对吐丝管的使用寿命及吐丝机的运行至关重要,必须严格规范吐丝管的安装步骤。吐丝管定位安装要做到三点定位、对称安装、对称固定、对称设扭。管夹与表面吻合良好、接触面积最大化。吐丝管对中良好、安装到位。吐丝管定位夹M16螺栓设定扭力矩150N·m,吐丝盘定位螺栓M24为500N·m。
吐丝管固定可靠,不得有任何横向和纵向的松动。当个别有轻微松动时,必须对吐丝管固定状况确认。吐丝管夹不得有任何损伤,否则立即更换,紧固管夹时不能使土丝管变形。应确保水雾冷却喷嘴的45°方向正确、水雾效果正常。吐丝机管夹每工作一天用扭矩扳手校正一次。加强工艺和设备的合作、沟通,制定合理的各个规格吐丝机、夹送辊的工艺配置,确定正确工艺轧制的参数。
通过对吐丝机系统存在的缺陷及操作维护方法的改进及创新,吐丝机运行的稳定性得到大幅度提高。
吐丝机振动值<7 mm/s,始终控制在0.5~2 mm/s。吐丝管的轧制吨位由原来的5000 t升至10 000 t,每月使用量不超过5根,备件消耗大幅度减少。设备开动率>99.5%,最大限度地发挥了设备潜能。对工艺圈形的影响降到最低,有效解决了因设备带来的大小圈、断丝等问题。
通过以上对设备系统的改进和维护方法的创新,方大特钢高线吐丝机自2008年运行投产以来,运行平稳,未出现过由于吐丝机的设备问题而影响生产的情况,吐丝机的使用寿命周期大大超过摩根要求的检修周期,备件成本得到有效控制,设备精度达到工艺要求。