干河煤矿2-112工作面涌水压架采场应力分析

2014-04-05 22:46景建禄
山西煤炭 2014年10期
关键词:矿压频度断层

景建禄

(1.太原理工大学 矿业工程学院,太原 030024;2.霍州煤电集团有限责任公司,山西 霍州 031400)

干河煤矿主采山西组2号煤层,采用多立井多水平开拓,带式输送机运输,综合机械化开采。一水平开采山西组上组煤层,标高+80 m;二水平开采太原组下组煤,标高-15 m。2号煤层开采时的水文地质为中等类型。2013年6月中旬2-112工作面发生一起涌水事故,据该面的矿压显现、老山涌水、支架压损情况,分析了该面6月15日-7月30日的矿压显现情况。

1 2-112工作面的概况

工作面位于干河煤矿一采区右翼,开采1号、2号煤合并层,煤层平均厚4.1 m。工作面总体处于向斜构造轴部,副巷高、正巷低,平均倾角8°。煤层上覆50 m内有25 m左右的厚层中细砂岩,煤层下部50 m内有20 m左右的厚层砂岩。该工作面K2、O2灰岩静水位标高分别为+503 m、+516 m;煤层底板标高 +66~+170 m,K2带 压 4.37~3.33 MPa,O2带 压4.56~3.46 MPa;回采期间涌水量5~10 m3/h。工作面顺槽长度正巷2 450 m,副巷1 680 m,切巷250 m,可采储量2 200 kt。2012年12月8日装完投入生产,截止2013年6月17日涌水时,正巷推进856 m,副巷推进844 m,剩余可采储量1 010 kt。

2 工作面矿压显现及涌水压架后的状况

1)工作面的矿压显现情况:工作面上部(1-45号支架)周期来压步距6.8~12.2 m,平均9.6 m;中部(46-100号支架)周期来压步距9.9~14.3 m,平均12.3 m;下部(101-144号支架)周期来压步距8.9~11.1 m,平均9.9 m。老顶周期来压步距平均10.6 m。周期来压期间工作面上部压力40.9~44.4 MPa,平均42.7 MPa;中部压力 38.4~42.3 MPa,平均为 0.9 MPa;下部压力40.7~43.8 MPa,平均值41.9 MPa。该工作面周期来压强度38.4~44.4 MPa,平均41.8 MPa。

2)工作面涌水压架后状况:2-1121面巷受采动影响超前100 m范围内巷道变形较明显(掘进巷道宽5 m、高3.8 m),巷道平均回缩1 m,平均底鼓1.2 m;回采机头处最大回缩1.7m,最大底鼓1.7m,顶板下沉0.3 m。2-1122面巷受采动影响变化不大,(掘进巷道宽5 m、高3.8 m),巷道平均回缩0.2 m,底鼓0.1 m。2-112工作面1-27号架支架活柱少于0.5 m,个别支架因受压曾出现压死现象,造成支架掩护梁箱体下部开裂;28-144号架段平均采高4.0 m,个别支架掩护梁箱体下部有焊口开裂现象。2-1122面巷变形不明显。

3 工作面支架损坏原因分析

2-112工作面采高4 m左右,采场的支架载荷比中厚煤层综采面高10%~30%,使支架所需控制的顶板层位增高,而工作面6-27号架落山侧顶板未冒落,造成顶板上覆岩层的加剧下沉影响,顶板岩层悬臂作用由采空区后方下沉,使支架承载过大时间较长,而支架在最低高度的支撑状态承载效果差,造成支架载荷向掩护梁转移,造成支架承载过大,压裂掩护梁箱体,导致支架压损加剧。

1)正巷推进至临近断层高应力影响区域内时,断层导通承压水经由采动裂隙与断层导水裂隙的相互作用,靠近正巷附近的采场围岩(临近断层一侧)已断块体形成非稳定的三铰式结构导通裂隙承压水,加之该结构的相对回转运动传递的过大载荷是压架发生的重要原因;并且断层的切割作用造成正巷和工作面采动应力集中,造成工作面支架承受较大压力,使工作面1-20号架发生压架事故。

2)按最大采高计算ZY9000/25.5/55型双柱掩护式液压支架一时能满足该煤层顶板压力的需要。但按支架承受载荷和动载荷计算时,该支架工作阻力的富裕系数仅为0.56%(富裕系数较小),而且工作面端头支架与过渡支架工作阻力、安全阀开启值与中间支架相同。因支架顶梁长度不同、机头三角区推进至构造影响区域造成端头架、过渡架压死损坏(工作面支架选用137架ZY9000/25.5/55型双柱掩护式液压支架做中间架,顶梁长4 145 mm,5架ZYDT9000/25.5/55型双柱掩护式液压支架做端头支架,顶梁长5 205 mm,2架ZYGD9000/25.5/55型双柱掩护式液压支架做过渡支架,顶梁长4 855 mm)。

3)该工作面上部、中部、下部支架载荷的频度分布不均匀。上部频度集中在15~35 MPa,中部频度集中在30~45 MPa,下部频度集中在30~50 MPa。上部支架载荷频度偏低于中部和下部支架载荷频度,较低的初撑力使支架缓慢承受顶板的压力,当顶板整体下沉时、支架无力再将顶板支撑起来,造成工作面压架事故。

4)该工作面支架已经使用四个工作面,现场检查发现约有1/3的支架掩护箱体下部均有焊缝开裂现象,此次支架损坏的1-27号架段支架掩护梁箱体下部损坏,开焊开裂处存在断裂旧痕,反映支架工作阻力选型偏低,使用中的载荷过大,造成损坏。

5)该工作面皮带巷沿构造带送巷,巷道1 050~1 200 m段煤柱侧距断层20~30 m(地测探测结果),掘进期间围岩应力明显,顶板破碎、巷道两帮回缩0.3 m、底鼓0.4 m,工作面推进至此段时,受采动影响、矿压显现强烈,造成巷道变形严重和工作面前部支架受压。

6)受回采及断层影响巷道顶板破坏严重,巷道围岩的塑性区与断层裂隙之间导通,形成导水通道,使K2岩层石灰岩的水沿裂隙流到正巷中形成涌水;加之回采过程中动压巷道围岩的影响,加剧了正巷和断层附近的岩层破坏,导水通道扩大,因此下巷大量涌水是采动影响和断层影响的叠加结果。

4 今后的治理工作措施

1)根据工作面地质勘探结果、工作面现状、采动影响矿压数据分析,建议地测部门计算安全防水煤柱留设,指导工作面实施方案。生产部门和队组根据防水煤柱留设要求设计施工,并及时制定施工方案的安全技术措施。

2)加强工作面及两巷超前支撑压力影响和影响强度的观测,采用在线装备对巷道围岩的顶底板移近、两帮回缩的巷道围岩变形规律观测,做到科学预警、超前控制。

3)按防水煤柱留设后的生产情况,重新安排矿井下一步的采掘衔接,理顺衔接关系。

4)对2-112工作面的出现问题及解决情况及时总结,为科学合理指导矿井生产收集宝贵经验资料。

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