AS气田地面集输工艺适应性分析

2014-04-05 22:44:54张向东大庆油田有限责任公司第十采油厂
石油石化节能 2014年9期
关键词:集气集气站氯化钙

张向东(大庆油田有限责任公司第十采油厂)

为满足开发的需要,保证天然气的正常生产,AS 气田地面集输工艺采用了井口加温、三管水伴热、电热带伴热、电热管、氯化钙脱水、三甘醇脱水、点滴注醇多种集输工艺;天然气计量工艺采用了单井连续计量、两口井同时计量、多井轮换计量三种计量方式。但并非这些工艺都适合该气田,这势必造成了人力、物力、资源、成本的浪费。因此有必要对该气田目前的地面工艺进行分析总结,寻找经济适用的地面集输工艺,以便指导以后的气田开发。

1 存在问题

1)由于建设初期对气田所处复杂地理环境缺乏足够的认识,引进电热带伴热、电热管伴热等集输工艺,加大了管理难度,即便每年投入大量的维修费用仍不能保证达到预期的目的。

2)对于稻田、沼泽地带的埋地管线的腐蚀程度估计不足,目前AS 气田投产15年,出现的主要问题是:集气管线及水伴热管、站内采暖管线频频穿孔,致使气井生产随时面临关井、停产整改,因此组织补漏、更换管线,确保气井安全正常输气一度成为日常生产组织的中心工作,耗费了大量的人力物力,给气田开采带来极大困难。

3)多井轮换计量工艺,多口井同时生产时,无法录取到真实的第一手资料,不便于气井动态分析,不方便指挥生产,加大了气井管理难度;同时虚假的资料也误导了气田的后期开发布井,浪费了大量的钻井成本。

2 气田地面工艺建设适应性分析

2.1 单井集气站地面工艺

AS 气田单井集气站工艺流程主要有三种类型:一种是井口产出的天然气经节流降压、水套炉加热、常温气液分离、计量、注甲醇外输;第二种是井口产出的天然气经氯化钙脱水、节流、计量后直接外输;第三种是井口产出的天然气经水套炉加热、节流、常温气液分离、计量、甘醇脱水外输。

2.1.1 加热、节流、分离、注甲醇工艺

这种工艺管理方便,管线和设备不易冻堵,1987年11月份投产的CH51 井一直使用这种工艺。存在以下问题:站内没有甲醇储罐,甲醇属于易燃、易爆、极易挥发的中等毒性液体,需要密闭性好的储罐。这种集输工艺设备简单成本低廉。

2.1.2 氯化钙脱水、节流工艺

脱水塔及计量、发球装置合建在一个橇装铁皮房内。这种工艺优点是流程紧凑、投资少、运行费用低。但是存在以下问题:氯化钙溶液具有较强的腐蚀性;排污管线经常冻堵;氯化钙脱水工艺不适宜产原油的气井。

2.1.3 加热、节流、分离、甘醇脱水工艺

目前有一口单井站采用这种工艺,该工艺管理方便、运行费用低、安全环保,甘醇脱水装置自控程度高,整体橇装,可以搬迁。虽然一次性投资较大但后续运行中投资少。

通过以上三种类型单井集气工艺应用对比说明,这三种工艺都是非常成熟的工艺。从经济效益角度考虑,对单井产量大于2×104m3/d 的气井,应采用加热、分离、甘醇脱水工艺;对小于2×104m3/d 的气井,可以采用加热、节流、分离、注甲醇工艺以及氯化钙脱水、节流工艺。

2.2 多井集气站地面工艺

AS 气田采气单井到集气站的采气管线一般在0.4~8 km 之间,采气管线防水合物冰堵主要采用了三管伴热、电热带伴热、电加热保温管、氯化钙脱水4 种工艺。

2.2.1 电热带伴热集气工艺

电热带伴热集气工艺原理:电热带沿采气管道直线敷设,单向电源供电最大长度6 km。电热带是由电缆芯线作为发热体,芯线单位长度的电阻和通过的电流均为某一定数,整根电伴热带首尾发热均匀,输出功率恒定。温度控制器能自动控制管线中介质温度,当被控介质超过设定温度时,自动切断电源,停止伴热。当温度低于设定温度时,自动恢复送电。目前全矿使用电热带伴热气井25 口。

目前存在主要问题是:故障率高达57%以上;维修困难,埋地管线查断点困难,有的井施工过程中就出现断点,投产后一直不能运行;站内温度控制器显示温度与实际温度不符,接线盒、电热带使用寿命太短,老化现象严重。2010年对25 口电热带气井进行详细的检测。25 口气井中存在断点的13 口井,没有断点的配电存在问题的有两口井,正常运行的温度在0~3℃有6 口井,温度达到10℃以上的有5 口井,故障率达到57%。对于电热带伴热气井存在如此严重的问题,分析原因如下:位于江堤、低洼地带的气井,由于地势原因管线掩埋深浅不一,管线穿越鱼池、水渠较多长期浸泡在水中,加快老化速度,电热带也容易遭到外力破环;缠绕电热带的管线外部缺少足够坚硬的保护层;耗电量太大,以管线长度2.5 km,发热功率11 W/m 计算单井年耗电费用18.5 万元。

2.2.2 氯化钙脱水集气工艺

天然气进入氯化钙脱水塔的分离段,脱除游离水,水汽同天然气再向上穿过载有氯化钙的塔板,水汽被氯化钙吸附,氯化钙自身溶解成盐水流向塔底外排,脱水后的天然气从塔顶流出。目前,AS气田共有12 口气井应用氯化钙脱水处理工艺,

氯化钙脱水集气工艺优点是:投资少,管道工程投资10 万元/km,脱水橇投资18 万元/座;运行维护费用低,平均每口气井年消耗氯化钙1.0 t,费用0.6 万元;橇装可搬移。

缺点是:氯化钙水溶液腐蚀性较强,容易腐蚀管线和设备;不能在产原油气井上应用。

2.2.3 三管伴热集气工艺

AS 气田有8 口气井19 km 采气管线采用三管伴热集气工艺,井口距集气站0.4~4 km 集气站通过供水管线将65~80 ℃热水送到气井井口,回水管线与集气管线包在一起。热水通过集气站内加热炉循环加热,通过离心泵提供输送动力。

通过多年运行情况来看,三管伴热集气工艺与电热带和电热管集气工艺相比它具备以下优点:使用年限最长,温度调节随意性强,能够满足集输需求;适应性强,尤其适用于油、气、水同产气井;便于管理,维修容易。缺点是:工艺复杂配套设备多;工人劳动强度大。

AS 气田三管水伴热集气工艺是1996—2001年投入使用的,使用年限为9—15年,1996年管线从2003年开始出现腐蚀穿孔,2007年以后频繁出现。对AS-1 集气站8 口水伴热井几年来腐蚀穿孔情况进行了详细统计。结果表明三管伴热集气工艺目前存在问题是:管线腐蚀穿孔严重,AS-1 集气站从2007年至今管线穿孔达到20 多井次,每次挖开后都发现管线的防腐层已经破损严重。

针对腐蚀严重现象,主要原因是管线防腐不达标。理由如下:1996年投产的5 口水伴热井未设计阴极保护,发生穿孔的气井经过我们现场确认,发现腐蚀穿孔的管线均为气管线及伴热回水管线,现场这两管线用玻璃丝布缠绕在一起埋地;挖开被腐蚀的管线都是外腐蚀,防腐层已龟裂、剥离;去水管线因为有黄夹克保护基本没有出现腐蚀穿孔现象。根据天然气工业中《埋地管线腐蚀、涂层缺陷检测技术》介绍,有严重外腐蚀的地方,首先是涂层破环失去保护作用,其次是涂层屏蔽电流不能给予管道保护,形成局部阳极造成坑蚀。对于不含H2S 的气田,埋地管线铺设前做好防腐工作,使用年限应在30年以上。AS-1 集气站管线严重腐蚀的原因是:由于地处江堤低洼地带管线防腐层遭到严重破坏;管线防腐没达标。

通过以上分析,对于AS 气田,最适用、最便于管理,又节省投资的集气工艺应该是氯化钙脱水工艺,它的局限是油、气、水同产的气井;其次应该是三管水伴热集气工艺,单井年节约电费约为15万元。虽然配套设备多,员工劳动强度大,但便于管理、便于维修,只要管线防腐做得好可以延长使用寿命可以达到30年,而其它两种都不太合适。

2.3 计量工艺

天然气计量工艺采用了单井连续计量、两口井同时计量、多井轮换计量三种计量方式。

2.3.1 单井连续计量

目前能够实现单井连续计量的集气站是AS-3集气站和AS-2 集气站以及投产较早的AS-1 集气站的14 口气井。单井连续计量就是在集气站内,气井来气单独进入一级分离器,除去游离液后进入旋涡流量计进行单独计量,计量后再一起进入二级分离器进一步脱水外输。这种计量方式优点是计量比较准确,可随时掌握气井的生产动态,便于及时对气井的生产状况进行分析调整。缺点是流程复杂,占地面积大,现场设备多。

2.3.2 两口井同时计量

为降低地面投资,将相邻的产能相近的气井进行井间串联集气,共用一条采气管道和站内分离、计量设备。目前AS-1 集气站两对串联井分别是2003年12月AS2-11、AS2-13、2004年12月 投 产AS2-10、AS2-14。据近几年的生产情况来看,如果两口井同时生产,由于两井井口压力、产能状况差距较大,产能发挥受到严重干扰。主要存在下述问题:串联气井两口井同时生产时,井口压力取不准,压力表均显示高压气井压力,低压气井不能显示自身的真实压力;串联气井两口井同时生产时,各单井产气量需要人为分配,但因为压力低的气井井口压力不真实,导致人为分产时产气量分配不准确;串联气井两口井同时生产时,无法监测单井集气管线是否正常运行。例如2005年2月AS2-14 关井后,AS2-10 井单独生产,发现分离器压力低于1.0 MPa,通过管线来气放空证实AS2-10 井管线已经冻堵,随后检测到AS2-10 井电热带已断。

2.3.3 多口井轮换计量

单井来气进入集气站后,将其中的一口井单独进入计量分离器,进入计量间进行单计量,其余多口气井同时进入生产分离器,最后与单独计量的井汇在一起进行总计量。多井轮换计量虽然节省了一次性建设投资,但实际生产中发现,与两口井同时计量相比存在更多的弊端:两口井同时计量的井,为了解掌握气井的生产动态在用气不紧张的情况下,可以分季节开采,AS-3 集气站8 口井轮换计量却无法实现;多口井共用一台生产分离器,气井产油产水情况落实不清;某一口井管线穿孔或发生冻堵时在站内不能及时发现;无法录取到真实的第一手资料,导致气井措施跟不上,产能下降过快;如果采用轮换计量的气井产气量、气井压力等变化较大,可能会发生压力高的气井与压力低的气井生产相互干扰,压力低的气井进系统困难的现象,不方便生产指挥。

多年的生产实践表明:最佳的计量工艺是单井连续计量工艺,便于管理,第一手资料真实可靠,为以后气田开发提供可靠的依据,避免盲目投资建井。例如,2010年AS-1 集气站投产新井7 口井,有四口井不具备投产价值,有两口井投产后没有产气量,另外两口井以0.4×104m3生产8 个月后井口压力降至极低无法进入外输系统,目前这四口井仅收回地面投资的30%的成本。这其中就隐含着同区块气井产气量数据的不真实所致。个别气井可以选择采用轮换计量,首先要求了解掌握气井的产能状况,尽可能选择产能较为相近的气井,且最多不能超过三口井。

3 采气地面工艺比较合适的做法

1)采用三管水伴热集气工艺,适应性强,节约成本。三管水伴热虽然存在建设初期一次性投资高,但后期维护费用低、故障率低,与其他集气工艺相比更节约成本,如果防腐工作做得好使用年限更长,尤其适用于处于油气过渡带的气井。

2)实行单井计量工艺,为气田开发提供可靠依据,避免盲目建井投资。单井计量能保证第一手资料真实准确,可随时掌握气井的生产动态,便于及时对气井的生产状况进行分析调整,合理发挥气井产能,提高气田采收率。

3)单井分离、高低压气井分季节开采,简化地面工艺,减少地面投资。利用集气站内已建的单井分离、计量设施,将已建气井合并,需了解气井的产能状况,将产能相差很大的两口井共用一套分离、计量设施,或者将三口产能相近的井共用两套分离计量设施,实行分季节开采,既达到实现单井计量又减少了地面建设投资的目的。

4)采用甘醇脱水工艺,实现干气输送。针对集气站注甲醇处理工艺存在甲醇有毒、挥发性强,缺乏密闭储罐、污染环境的弊病,我们在两座集气站各安装了一台甘醇脱水装置,年节约甲醇70 t,节电1.3×104kW。

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