(中海石油化学股份有限公司,海南 东方 572600)
中海石油化学股份有限公司化肥二部为设计年产450 kt合成氨、800 kt尿素装置,合成氨装置采用KBR(凯洛格布朗)工艺。其中,氨气压缩机是合成氨装置的重要设备,由日本三菱公司制造,为高压蒸汽透平驱动的离心式压缩机,压缩机两端外部密封采用JHON CRANE(约翰克兰)串联式干气密封,利用压缩机出口氨气作为密封气。
2012年4月氨气压缩机检修时,更换了两端干气密封。4月27日,氨气压缩机检修后开车,当转速升至最低控制转速7 260 r/min时,驱动侧一级放空流量(正常值为0.2 m3/h)指示从0上涨到2.5 m3/h,现场转子流量计打满。由于一级放空采取的是就地排放,在现场框架偶尔会闻到氨味。6月6日,为了减少就地排放,将驱动侧一级放空导至氨放空总管进行排放,现场氨污染有所减少,但是偶尔还能闻到氨味,判断为驱动侧二级放空泄漏的氨气。由以上现象我们判断,氨气压缩机驱动侧干气密封一级密封损坏;二级密封泄漏量增大,也可能已损坏。
2012年7月4日,装置停车后,氨气压缩机安全阀PRV105J下线检修,切断压缩机进出口切断阀,关闭来自149D(氨受槽)的高压密封气。7月8日班组在进行氮气置换时,发现缸体压力下降很快,基本上无法保压。
2012年7月17日,氨气压缩机开车正常后,驱动侧一级放空仍然打满,但测量现场二级放空管线外侧温度时,发现温度很高,达到60 ℃以上(正常时为环境温度);而且现场框架的氨味比较大,足以证明干气密封泄漏量在增加。
2012年10月18日装置停车检修,对氨气压缩机驱动侧密封件进行了拆检,同时对干气密封滤芯进行了拆检、更换。拆检情况如下。
在拆除驱动侧后,发现内部已经完全损坏,内件在干气密封腔体内晃动,相关弹簧全部失效,呈报废性损坏,外腔有大量的碳环磨损的粉尘,在存在油污的情况下呈泥状;干气密封锁紧螺母拆除时发现内部有较多的油,该部位的O形圈因干气密封大量泄漏及高温条件下运行导致老化;驱动侧径向轴承拆除时发现有较严重的结垢现象,并有磨损现象,回装时更换了新备件。
本次检修更换了干气密封滤芯。拆检滤芯时发现,正常运行时投用的滤芯局部有鼓包;而投用滤芯及备用滤芯都被污染(正常投用的滤芯为白色)。
干气密封作为一种新型的密封,已经逐步取代浮环密封应用于大型的离心式压缩机组上。以其简单实用的系统配置、良好的密封性能赢得了广大用户的欢迎,而且维护方便[1]。用于氨气压缩机上的干气密封属于串联式干气密封,密封面采用螺旋槽式,密封气采用压缩机出口的氨气,此种结构的干气密封有其自身的特点,但也有局限性,其故障特点具有所有干气密封的共性也有其独特性。经分析,氨气压缩机干气密封出现运行失效故障可能有以下几个方面的原因。
干气密封系统包括三部分,即密封气过滤单元、干气密封泄漏监测单元、密封隔离气单元。其中,密封隔离气单元的作用是,通过注入低压氮气或仪表空气,将干气密封与轴承润滑油隔离,防止干气密封受润滑油的污染;同时,隔离气可将二级密封泄漏出的微量工艺气体带走排空[2]。如果在正常运行中隔离气中断或者在开车过程中隔离气投用滞后,会造成干气密封进油,引起密封面动、静环的粘合,密封面上不能形成要求厚度的刚性气膜从而阻止机内介质外泄,造成密封失效。2012年4月18日检修后隔离气投用在润滑油压力建立之前,不会出现由于隔离气未投用导致干气密封进油,从而损坏干气密封。
另外,如果进入密封件的密封气带油,也会造成干气密封件进油,引起密封面动静环的粘合。从当时的液氨分析报告来看,液氨中氨含量达到99.99%,油含量只有2.06 mg/kg,微量的油短时间内是不可能造成干气密封面带油的。况且非驱动侧干气密封采用同一根管线同一种密封氨气,运行时并未出问题。
还有一种情况,如果氨气压缩机停车时,隔离气先停而润滑油后停,会造成密封件进油。而本次氨气压缩机缸体大修,两端干气密封为整体更换,因此不存在隔离气先停润滑油后停而造成干气密封带油的可能。
最后一种情况,密封隔离气单元供气正常,但是靠近二级密封的梳齿密封无法进行有效密封,造成润滑油向干气密封泄漏,润滑油由轴承腔沿轴表面向隔离密封内自然流动, 即“爬油”现象[3]。而氨气压缩机隔离气气封只有1道梳齿,密封效果有限,要经常对二级密封导淋进行排油,以确保所漏润滑油能够及时排出。
干气密封在运转时, 动静环间的气膜层一般只有3~10 μm, 如有异物或液体进入密封间隙, 会引起密封面损伤,表现为因摩擦使气膜升温, 引起工艺气体结焦或聚合, 积聚填满槽体, 以致不能形成密封的气膜, 从而使密封面由非接触变为接触, 产生干摩擦而发出强噪声。因此在干气密封中, 气体需经过一组滤芯, 其过滤精度一般需在3 μm以下;当气体含湿量大时, 还需设置干燥滤芯, 以保证密封气体的干燥和洁净[4]。
固体杂质进入干气密封有三种可能:一种是干气密封滤芯故障或者过滤精度较低,造成不干净的密封气带入固体杂质;另一种可能是,滤芯后面的管线在检修时,由于拆卸后保护不当,或安装时带入了固体杂质;第三种可能是,密封气流量或者压力不足时,密封气难以阻止压缩机缸体工艺气向密封件流动,造成较脏的工艺气和密封面的直接接触[5]。
从2008年2月到2012年9月,干气密封滤芯压差正常运行时基本维持在20 kPa(G)左右,机组停机时最高为35 kPa(G),滤芯压差在正常范围内。但是,由于该期间一直没有对干气密封滤芯进行更换维护,滤芯长期运行存在失效的可能,有可能导致杂质进入密封件而滤芯压差未上涨的假象。另外,本次检修时对干气密封与缸体连接的进气管线进行了拆卸,而回装时也并未进行吹扫或有其他特殊要求,因而管线内部有存在固体介质的可能性。此外,氨气压缩机开车时,先进行缸体充压,开车前再投用密封气,也有可能出现工艺气流进密封件,从而造成污染。
液体对干气密封的损害如同油对干气密封的损害一样,都会造成干气密封所要求的刚性气膜无法形成。氨气压缩机正常运行时密封气是从压缩机出口过来的15 kgf/cm2、100 ℃的气氨,不可能产生液氨而进入干气密封件。但在停车尤其是检修停车时,如果来自出口的气氨压力降低,气氨的冷凝温度会升高,在环境温度降低时气氨会形成液氨,因此,开车之前管线内积蓄着液氨是完全可能的。
另外,若密封隔离气带水,而干气密封的二级导淋又未排水或排水不及时,极易将水带入二级密封,随着时间的推移,这些水会进入一级密封,从而彻底损坏干气密封。
还有一种情况,氨气压缩机停车后,按照操作规程的要求,需要切断密封气;随着环境温度的降低,密封管线内和干气密封件内的气氨会冷凝,如果开车时未及时排氨,会造成干气密封件内带液氨。
当两个密封的端面尺寸一致时,往往由于安装错误,易将两端的密封装反。对于单向运转的干气密封,密封装反就意味着密封相对于原设计反转了,这样就不能使旋转的密封面内形成有效的气膜,造成密封干摩擦烧损,这是安装错误造成密封失效的一种形式[5]。目前常见的单向密封面有弧形槽、螺旋槽、人字形槽,双向密封面有矩形槽、T形槽、燕尾形槽,氨气压缩机上使用的是螺旋槽,属单向密封面,如果装反了,会造成干气密封无法形成刚性气膜,从而瞬间损坏。而氨气压缩机从开始开车到最低控制转速需要70 min左右,因此,本次故障不会是螺旋槽的安装出现问题,而且约翰克兰型干气密封都需要派使用单位人员参与现场测试,以确认检修效果。
干气密封的现场安装也是至关重要的,而且其安装有着一套严格的程序。现场安装尤其需要注意三个方面:首先,确保密封件上所示的旋转方向与安装端的实际旋转方向一致;其次,确认密封端面垂直于轴,以避免卡位;最后,转子必须有效地锁定在轴上,所有锁紧装置必须完全上紧,过大的轴向位移会损坏密封[5]。2013年3月份天津约翰克兰人员对氨气压缩机进行现场服务后,据损坏干气密封的拆检报告认为:氨气压缩机干气密封损坏的最大可能是密封静环发生卡滞造成。静环卡滞原因可能是在安装时没有活动密封;由于库存时间较长,静环卡滞在集装位置上,当压缩机转速升高,出入口压差增大,转子向入口低压侧移动,密封动静环脱离,从而发生泄漏。
通过以上分析,2012年4月氨气压缩机检修后干气密封损坏的可能原因主要有以下几个方面:第一,有固体杂质进入干气密封件——可能是滤芯失效或者检修拆卸、安装时造成的;第二,有液氨或者水进入干气密封件——可能是气氨冷凝,或者是密封隔离气带入;第三,密封件现场安装存在问题——安装时没有活动密封,导致静环卡滞。
首先,需要加强对干气密封滤芯的维护。据本次事故修改操作规程,规范干气密封滤芯更换频率、设定更换压差数据标准。以前坚持以滤芯压差超标为更换标准不太合适,将采用每半年更换一次或利用停车机会进行滤芯检查;若出现滤芯压差高现象,及时切换滤芯并进行更换。
其次,加强对干气密封运行参数的监控。由于在HMI上没有干气密封进气参数监控,因此要加强对现场的巡检,及时关注滤芯压差的变化,同时要对密封隔离气的变化情况进行分析。
再次,加强对干气密封两级导淋的排液。干气密封一、二级导淋积液,都会使干气密封面带液,造成密封气膜刚度减弱,影响干气密封的稳定运行。目前采取的是每周排放1次,但是这并不安全,下一步会继续改进排放方式。
干气密封的停开车工艺管理需要加强,它关系到干气密封的使用寿命。停车时需要间隔一段时间对密封气入口管线进行排液,在切密封隔离气时,要先停下油系统,油系统停下后必须保持密封隔离气吹扫半个小时以上。开车尤其是检修后开车之前,一定要对干气密封进出口管线进行排液,确保冷凝液氨排放干净。但这些措施并不完全安全,彻底解决这些问题需要给干气密封入口管线增加伴热,确保入口管线中无论何时都是气氨介质,而且这样也能保证停车时继续投用密封气,避免缸体内高压气体进入密封件而造成污染。
检修也是可能造成干气密封污染的原因之一,因此要格外重视。检修时需要拆卸干气密封管线,而这些管线如果保护不好、安装不当,会造成干气密封被污染,从而损坏干气密封。目前采用的方式是,检修时对拆下的管线进行封头,安装之前用氮气进行整体吹扫,然后在工艺人员的配合下由保运部进行最后安装。安装前需要填写质量确认卡,由相关人员进行签字确认。
干气密封的修复,一般要求由专业厂家进行修复,有着严格的检修程序及质量验收标准,检修好的干气密封需要进行试漏实验并打开检查。目前我公司对于重要的干气密封修复件都会进行现场检查验收,一般由保运部组织使用部门配合进行联合验收。
对于干气密封的现场安装,公司保运部制定了安装规范,并对施工人员进行培训,而且制订了安装质量验收卡,确保安装万无一失。
古语云:吃一堑,长一智。干气密封在运行中难免会出现这样那样的故障,但只要我们本着实事求是的精神,查找出原因,提出有针对性的改进措施,就一定能够使用好干气密封。经过不断改进后,目前氨气压缩机干气密封运行状况良好。
参考文献:
[1]侯立山.干气密封的故障及运行费用浅析[J].辽宁化工,2004,33(4):225~227.
[2]刘点,赵国华,杨春卉,等.氨压缩机干气密封泄漏分析与国产化探讨[J].化工进展,2006,25(4):452~455.
[3]刘亚莉,赵丽丽,张强,等.干气密封技术研究[J].郑州轻工学院学报(自然科学版),2010,25(2):51~54.
[4]吴金龙,张车宇.干气密封的污染及其预防[J].化工设备与管道,2007,44(4):45~47.
[5]约翰克兰干气密封安装、操作和维护手册[Z].