王晓峰
【摘 要】 第二热电厂75t/h循环流化床锅炉DGG75/3.82-2型锅炉是单汽包自然循环,高温“气-固”旋风分离,全钢结构炉架的循环流化床锅炉。由于我公司的循环流化床锅炉自机组投运以来曾多次出现问题,影响了机组的安全经济运行。在这期间我们总结了大量的经验和教训,采取了诸多保证锅炉安全运行的措施,取得了较理想的效果。本文试图从循环流化床锅炉的几个主要经济指标(燃烧效率、飞灰含碳量、煤耗、风机电耗)方面进行分析,并依据我厂现状,总结一些提高其经济性的运行调整经验,以便在实际运行中加以实施,充分发挥循环流化床锅炉的优势。
【关键词】 循环流化床锅炉 经济性 燃烧效率 电耗 运行调整
1 引言
本文结合第二热电厂锅炉各热力参数从运行调整等方面进行分析,总结提高循环流化床锅炉经济性的有效节能改造措施,为循环流化床锅炉的安全、经济运行提供经验参考和借鉴。
2 锅炉概况
第二热电厂75t/h循环流化床锅炉DGG75/3.82-2型锅炉是单汽包自然循环,高温“气-固”旋风分离,全钢结构炉架的循环流化床锅炉。布置方式为露天布置,由前部、尾部两个竖井及连接两个竖井的一个旋风分离器组成。
2.1 运行技术措施
在确保循环流化床锅炉能够安全稳定运行前提下,对机组主要经济指标(如厂用电率、供电煤耗、锅炉效率等)加强了管理,通过搜集资料、多次研讨优化运行调整的方案,制定多项运行调整措施,并在实际运行中加以验证后再次改进,总结一系列针对循环流化床锅炉燃烧调整的经验,提出了四项有效的燃烧措施,详述如下:
2.1.1 低床压燃烧措施
床压的大小是反映炉内床料量多少的参数,也是炉床料量多少的唯一判断依据,其数值又受到负荷、风量、床料粒度、煤质、煤种等多因素的影响,因而床压是循环流化床锅炉燃烧技术中最重要而又复杂的参数之一。
2.1.2 低氧量燃烧措施
在循环流化床锅炉运行初期,对其燃烧控制经验不足,对氧量的控制大多沿袭传统煤粉炉的燃烧经验及运行设计说明书,采用了较大的过量空气系数,氧量O2控制值在3-4%,引起一系列不利影响,如:磨损大、床温低、飞灰大、风机电耗大等。经过认真分析及总结经验,打破固定思维,考虑到循环流化床锅炉炉膛的密封性好,漏风系数极小,氧量随烟气流向逐渐降低,与传统煤粉炉的氧量随烟气流向因漏风的增加而变大正好相反,因此降低氧量运行是可行且有利的,在经过多次运行分析对比,更加证实其正确性。在采用低氧量燃烧技术后,风量的减少使风机电耗降低;床温的提高使锅炉燃烧效率升高、飞灰含碳量降低;风速的降低使磨损减弱。因此低氧量燃烧技术的采用大大提高了锅炉的燃烧经济性。
2.1.3 优化煤粒粒径级配措施
循环流床锅炉的床料内循环及外循环方式增加了灰粒(煤粒)在炉内停留时间,有利于煤粒燃尽。我厂加大对细碎机的设备管理,提高细碎机效率,增加煤粒取样化验次数,对煤的粒度提出了更高的要求:入炉煤粒度为0-7mm;中位粒径d50=0.6mm(d50=0.6mm代表的意义是煤的粒度以0.6mm为分界各占50%);煤的粒度小于200μm的不大于25%。
通过这些措施合理调整且优化了煤的粒度级配,减少煤粒中过大过小的成份,使煤在炉内的燃尽程度有了较大提高,有效降低了飞灰可燃物和底渣含碳量,大大提高了循环流化床锅炉的燃烧经济性。
2.2 经济指标分析
2.2.1 降低飞灰可燃物
飞灰可燃物是循环流化床锅炉主要性能指标之一,我厂试运初期,飞灰含碳量较高,常常达到15%左右,以至锅炉热效率低于保证值,降低飞灰可燃物的措施有以下几点:
(1)采用四项有效的燃烧措施即:低床压、低氧量、高炉膛压力、优化煤粒粒径级配措施,提高锅炉燃烧效率的同时也降低了飞灰可燃物。
(2)提高炉膛温度:循环流化床锅炉的飞灰中,粒径d=40~50μm的灰粒含碳量最高,d>70μm灰粒的飞灰含碳量则比较低。d=40~50μm的灰粒多为分离器分离不下来而一次通过分离器的灰粒,与煤粉炉中的灰粒直径为一个数量级,其含碳量与炉膛温度有很大关系,在确保SO2及NOx排放指标合理的前提下,适当提高床温是降低飞灰含碳量的有效措施,将控制床温由试运初的860℃提高到900℃。
2.2.2 降低供电煤耗
机组试运初期,其供电煤耗较大,且明显高于同级别的煤粉炉,经一系列措施采取后供电煤耗有所降低。其主要措施有以下几点:(1)机组低负荷时采用滑压运行方式:因循环流化床锅炉机组运行调峰能力强,机组经常在低负荷运行,采用滑压运行即可降低节流损失,又可降低给水泵电耗,机组经济性得到提高;(2)煤质:在煤源紧张的情况下,尽可能的保证煤质稳定,保持锅炉燃烧的稳定性,另外保证细碎机的可靠运行,使煤粒粒径级配在合理要求内;(3)经济性实验:积极对机组进行经济性实验,通过实验寻找提高经济性的措施,另外对机组做最大出力试验,通过试验对机组出力进行扩容,由3.5MW扩容为4MW,机组的出力得到有效提高。
3 结语
针对循环流化床锅炉炉内燃烧这一个非常复杂的过程,通过对燃烧的理论研究和大量运行经验总结,针对每一问题、每一环节,从设备改造和运行调整两方面积极探索解决方法,使我们较准确地把握了炉内燃烧工况,较精确地对燃烧进行了调整,既提高了运行水平,又保证了循环流化床锅炉的安全、稳定、经济运行,在国内同类型机组运行评价中达到领先水平,4#锅炉热效率由试运前的90%提高到目前的93.2%。
参考文献:
[1]冯俊凯.循环流化床燃烧锅炉正常运行的规律[J].能源信息与研究.2000,16(1).
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[3]吕俊复,张建胜,岳光溪.循环流化床锅炉运行与检修[M].中国水利水电出版社.endprint