杨军 大庆油田电力集团供电公司
大庆油田喇一次变1#主变过热分析
杨军 大庆油田电力集团供电公司
喇一次变1#主变型号为SFPSZ7—50000/110,该设备在2011年春季检修时出现异常。采用三比值法对主变内部故障性质进行分析判断,属150~300℃低温过热故障。因为该主变采用强油风冷形式运行,运行过程中启动冷却装置时,不排除油中非金属物质在铁心对地及铁心油道间形成电桥造成铁心多点接地,建议进行技术改造,将强油风冷改为自然风冷,确保在运行过程中不产生多点接地故障。
变压器;过热;措施
喇一次变1#主变型号为SFPSZ7—50000/110,由哈尔滨变压器厂制造,出厂日期为1997年1月,冷却方式为强油风冷。该设备在2011年春季检修时出现异常,具体情况如下:电气试验正常;在绝缘油试验中,色谱分析出现异常,总烃含量为266.5 μL/L,超出规定的注意值。
由于该主变电气试验合格,在运行时未发现异常情况;在绝缘油色谱试验中,C2H2含量为零,说明内部不存在放电故障;但总烃含量超标,有一项主要指标超过注意值,说明变压器内部存在异常情况需引起注意。
持续追踪其总烃的变化值,说明内部故障已经产生,漫延趋势明显,应明确判断其故障性质,消除产生故障的根源。
采用三比值法对主变内部故障性质进行分析判断。取2011年11月14日的主变数据,三比值为:C2H2/C2H4=0/201.1=0,CH4/H2=392.6/84=4.67,C2H4/ C2H6=201.1/417.3=0.48。依据三比值法编码原则,三比值编码为“0.2.0”。依据故障类型判别方法,属150~300℃低温过热故障。
在2011年11月17日至11月18日停电两天进行主变故障处理,由于此时已是冬季,气温较低,环境条件恶劣,不具备吊芯检查的条件。
检查结果如下:①高压三相套管及有载分接开关室的绝缘油色谱分析数值未见异常;②高压三相套管的将军帽检查正常,高压三相套管电气试验合格,基本排出了高压套管及有载分接开关产生故障的可能性;③高、中、低压引线正常,中、低压的引孔打开后,电气连接可靠;④铁芯接地套管绝缘测定为65 000 MΩ。
根据以上检查结果,主变本体绝缘油色谱分析总烃含量超标这一现象的产生及有可能是以下原因导致:①绝缘材料质量不良,线圈油道堵塞、油流不畅,导致线圈绝缘得不到充分冷却,使之老化严重;②油箱内有异物,引起局部过热;③主变线圈各档位的引出线焊接质量差,引起绝缘受损,造成局部过热。
4.1 处理措施
(1)将三相无载开关全部更换为泰普开关,焊接方式采用磷铜焊工艺,连接电缆截面积由120 mm2增大为150 mm2,导电性能和机械性能更加可靠。
(2)连接电缆焊接后的绝缘包扎采用两层纸手工半叠包法,包扎时用力将皱纹纸拉平,使包扎后绝缘紧实,绝缘厚度符合设计要求。
(3)将铁心表面及绕组用合格变压器油进行整体清洗,去除灰尘、杂质;同时用煤油气相干燥,对器身进行清洗干燥。
4.2 防范措施
因为该主变采用强油风冷形式运行,运行过程中启动冷却装置时,不排除油中非金属物质在铁心对地及铁心油道间形成电桥造成铁心多点接地,建议进行技术改造,将强油风冷改为自然风冷,确保在运行过程中不产生多点接地故障。
(栏目主持关梅君)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.5.050