林德峰 中国石油大庆炼化分公司
ARGG装置富气压缩机组故障的处理
林德峰 中国石油大庆炼化分公司
180万吨/年ARGG装置富气压缩机组在运行过程中出现气压机轴向位移超标、气压机密封泄漏、汽轮机间歇振动等故障,造成连锁停机。对设备故障进行如下处理:研磨径向轴瓦瓦口,分别将进气端瓦顶间隙和排气端瓦顶间隙调整为0.125 mm和0.110 mm,接近了标准值规定的范围;采用将管线旋转并外加顶丝的方法将法兰连接开口调整为0.20 mm,南北偏差调整到0.80 mm,有效消除了汽轮机异常振动的隐患。
ARGG富气压缩机组;故障;处理措施;径向轴瓦间隙;推力瓦间隙
富气压缩机组是保证180万吨/年ARGG装置运行的核心设备,它由气压机和汽轮机两部分组成。气压机型号为60M7I,汽轮机型号为SNV—3背压式。气压机机组是7级离心压缩机组,转子主要由3个低压叶轮及4个高压叶轮组成。气压机功率7 980 kW,转数5 012 r/min,气压机设计排量为84 000 m3/h,出口压力1.6 MPa。
2.1 气压机轴向位移超标
故障现象:机组拆检时检测气压机轴向位移超过标准值;径向轴瓦和止推轴瓦间隙超标。
原因分析:解体检查发现气压机主推侧推力瓦块、瓦枕瓦块背面及瓦枕表面出现不同程度磨损和凹痕,此现象的原因是转子轴向力平衡不好,主推侧轴瓦受力过大并造成推力瓦磨损后间隙增大,转子轴向位移增大,严重影响机组运行。处理措施如下:
(1)径向轴瓦间隙调整。检修前进气端瓦顶间隙为0.27 mm、排气端瓦顶间隙为0.28 mm。通过研磨径向轴瓦瓦口,分别将进气端瓦顶间隙和排气端瓦顶间隙调整为0.125 mm和0.110 mm,接近标准值规定的范围。气压机径向轴瓦检修数据见表1。
表1 气压机径向轴瓦检修数据
(2)推力瓦间隙调整。检修前用推轴法检测推力瓦间隙为0.56 mm。在主推力侧瓦座背面加装0.28 mm调整垫,将间隙调整为0.28 mm,达到标准值规定的范围。气压机推力瓦检修数据见表2。
表2 气压机推力瓦检修数据
(3)由于转子轴向力平衡不好,建议在下个周期检修中对转子进行更换。
2.2 气压机密封泄漏
故障现象:部分级间密封环磨损。
原因分析:机组长期运行,累计运行时间已达3年零6个月,且机组高温、高压运行,密封环磨损属于正常现象。
处理措施:更换四级叶轮入口密封环、四五级级间密封环、两侧机械密封。检修后各部位间隙均在标准值规定的范围内。
2.3 汽轮机间歇振动
故障现象:汽轮机径向轴瓦处径向位移间歇性增大,机组异常振动,甚至超差连锁停机。
原因分析:汽轮机T&T整机回装时,T&T阀法兰与蒸汽入口法兰南侧开口达8 mm,南北偏差3 mm,如果回装汽轮机将承受较大附加管线应力,严重影响汽轮机正常运转。因此,管线法兰错口是汽轮机间歇振动的主要原因。
处理措施:松开入口手阀法兰螺栓,采用将管线旋转并外加顶丝的方法将法兰连接开口调整为0.20 mm,南北偏差调整到0.80 mm,有效消除了汽轮机异常振动的隐患。
上述机组故障处理方案以修复为主,检修周期短,由于离心压缩机没有备用转子,因此无需更换机组转子等高费用配件。机组投用后运行效果较好,经济效益明显。
(栏目主持樊韶华)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.5.069