杨传亮 大庆油田采油八厂
Z39区块中的电热集油工艺
杨传亮 大庆油田采油八厂
Z39区块有油井87口,距离已建系统较远,无法自压进站,为简化地面工艺,降低基建投资,采用点加热线保温的电热集油工艺。经过几年来的生产实践摸索,逐步积累了一些管理经验,规范了相应的管理制度,确保了电热集油工艺的平稳运行。
电热集油;温度;电流;电压
Z39区块有油井87口,距离已建系统较远,无法自压进站,为简化地面工艺,降低基建投资,采用点加热线保温的电热集油工艺。经过几年来的生产实践摸索,逐步积累了一些管理经验,规范了相应的管理制度,确保了电热集油工艺的平稳运行。
(1)监测温度,及时发现电加热系统故障。设定回油温度为35℃,每两小时监测一次回油温度,温度波动超过范围,立即对该干线的电加热设备进行排查,发现问题及时处理。
(2)监测电流,及时判断电加热器运行工况。电流变化可以直接反映出电加热器的工作情况,每天对电流测量一遍,电流一旦波动超过范围,表明电加热器工作不正常。
(3)录取油压,掌握电加热系统运行状况。电热系统的运行情况和井口油压有直接关系,如系统运行良好,油压相对较低,否则就比较高。如在冬季一次故障中,该区块的7#平台末端井压力达到3MPa以上。因此,采油队采取一周测一次末端井油压的管理制度,并且绘成压力曲线,做到实时监控。
(4)加大油井及干线的巡检和维护力度。采油队成立专门的电加热维护和故障处理班组,组织对维修人员进行专业培训,达到能够对电加热系统具备一定的维护和处理故障的能力。采油矿增加电加热器等设备配件,并且给采油队配备相应的检测、维修工具,避免了在等待厂家处理期间停井影响产量。加强对油井与干线的巡检,可及时发现问题。采油队能处理的,就及时组织员工处理。如井口加热器加热管坏了,就可以自己处理;对于采油矿里处理不了的,应及时联系厂家维修,保证最短时间处理完故障,减少停井影响产量。
(5)清洗干线,保证电加热系统平稳运行。每年入冬降温之前,出动水泥罐车20余台次对3条电加热干线进行全面清洗,有效去除干线上附着的蜡质,降低井口回压,保证了电加热系统冬季的平稳运行。
(1)电热系统故障率偏高,维护难度大。目前井口加热器和干线的加热管常有局部烧坏,导致电热系统功率达不到额定功率,造成各干线回压比较高,产生部分停井现象。该区块投产初期至今共处理电加热管线2 280m,在处理过程中共挖坑238处、挖沟23处。其中碳纤维电加热管烧坏57处,主电源烧坏16处。故障率为20%左右。采油队员工专业技术能力及配件有限,维护难度大。
(2)技术手段低,维护难度大。电加热管出现故障时不能准确定位,采取逐点排出的方法查找事故点,费时耗力,事故处理时间长、难度大,需要提高准确定位等维修技术水平。
(3)受破坏影响,生产管理难度较大。外围油田破坏严重,而不掺水回油干线内含水较低更是盗油防范重点,需加密巡井巡线。另外,电加热器配电箱等设备常被人为破坏,生产管理难度较大。
(1)电热集油工艺简单易于管理,减少基建投资。外网集油工艺上减少了集油阀组间、掺水、回油管线及征地面积;站内减少了掺水炉、掺水泵、沉降罐。减少了基建投资,比常规的相近产能项目可减低投资30%以上。
(2)站外集油管线不易冻堵,集输可在低温下运行。干线外缠有加热带可以给管线进行加热,原油中蜡质不易吸附在管壁上,回油温度控制比掺水流程温度低,夏季平均干线到站温度为28℃左右。
(3)制定合理的管理制度,加强维护管理,可保证正常运行时率。及时监测回油温度、加热器电流及系统油压,可以掌握电加热系统运行状况,发现异常及时处理。
(栏目主持张秀丽)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.037