叶朋珍,李建河,汪广玲,杨文生
(皖能铜陵发电有限公司,安徽铜陵244012)
快切装置的主要作用是充分利用异步电动机的残压,在工作电源断开后,满足角差和压差情况下迅速将备用电源投入,确保大容量异步电动机在重启动过程中不受强大的电气和机械冲击[1-3]。为此,本文结合某厂2011年快切装置经过技改后投入生产运行时发生的3次跳机事件,分析其产生事件的原因,并给出处理建议。
某厂3号机组的6 kV厂用电系统对称分段运行,A侧分为01A、IIIA段,B侧分为01B、IIIB段,400 V工作段和保安段分为A、B段从6 kV A、B侧供电,如图1所示。一台最大5500 kW的电泵在6 kV IIIA段。厂用电系统均进行过工作电源及备用电源母线电压校验,确保了单台最大电机启动和电机群自启动。6 kV系统设置A、B两段快切,两段快切分别在开关6301和6701、6302和6702之间实现。
图1 厂用电接线Fig.1 Auxiliary power wiring
2011年该机组快切装置经过技改后,于当年10月份投入运行。2011-11-14,3号发电机由于出口PT一相爆炸,导致发变组定子接地保护动作,启动快切动作,厂用电切换正常,如图2所示。2013-01-23,由于脱硫C浆液循环泵膨胀节脱落,导致脱硫系统跳闸,锅炉 MFT,快切动作成功,但是400 V部分A侧辅机跳闸,如3所示。2013-07-18,增压风机底脚螺栓拉断,导致锅炉系统扰动,汽包水位高保护动作,锅炉MFT,快切动作成功,同样也发生400 V部分A侧辅机跳闸,如图4所示。
图2 2011-11-14快切图形Fig.2 2011-11-14Fast cutting waveform
图3 2013-01-23快切图形Fig.3 2013-1-23 Fast cutting waveform
图4 2013-07-18快切图形Fig.4 2013-7-18 Fast cutting waveform
从这3次的数据和波形看,在快切过程中,6 kV IIIA段电压发生了下降;A、B段同时切换,只有A侧发生了电压降低引起400 V辅机跳闸;两次400 V辅机跳闸的台数和名称各不相同。
为了进一步查找快切动作过程中400 V辅机跳闸的原因,于2013-08-22,机组停机过程中,在低负荷状态下将电泵先启动,锅炉手动触发MFT,快切保护动作正常,400 V辅机无跳闸,如图5所示。
图5 2013-08-22快切图形Fig.5 2013-8-22 Fast cutting waveform
表1 快切数据对比Tab.1 Fast cutting data contrast
在图2—图5中,Uma为电压、fm为频率、df为频差、dq为角差,Uma、Umb、Umc分别为母线电压,Ugz、Uby分别为工作电源电压和备用电源电压。
这4次快切数据如表1所示。表中,1DL为工作电源进线6301开关,2DL为备用电源进线6701开关。
在最初分析6 kV电压下降的原因中,考虑到是否会由于变频器节能改造后,在快切过程中使失电过程中的电机合成反馈电压(残压)下降。而且在与快切厂家进行沟通过程中,也曾提出发生过变频器改造导致的快切中电压下降太低情况。但后来综合考虑到6 kV B侧也是进行过同样对称的负荷变频改造,快切却每次均切换正常,故排除了变频器改造的影响。
从2013-08-22快切试验的成功,说明快切装置、控制测量等二次回路均不存在问题。此试验也进一步印证了快切过程中,没有电泵在此过程中启动(此次先启动电泵),快切最终导致6 kV最低电压只下降了7.0%左右。
综合对电气系统、运行方式、跳闸逻辑、4次跳闸中的数据等进行分析,2次锅炉MFT跳闸中,快切启动时的6 kV电压均已经有了约6%的电压下降,也就是说,在启动时,已经有导致6 kV电压下降的因素产生。快切只是更一步加大了6 kV电压的下降程度。所以,在机组跳闸前,导致6 kV母线电压下降的唯一因素就是电泵的联锁启动。
从电气类型故障与非电气类型故障(锅炉MFT)相比较来看,由于跳闸逻辑不同,快切与电泵启动时间配合不同,最终导致了这几次快切不同结果。
400 V辅机跳闸原因,从图3、图4数据可以看出,切换完成后,6 kV母线电压下降近60% ~70%,而接触器释放和完全断开的极限值是其额定控制电源电压Us的20% ~75%(交流)。所以可以判断400 V辅机的控制回路接触器返回是导致辅机跳闸的原因;接触器释放电压范围较宽,接触器释放性能各不相同,是导致辅机跳闸台数和名称不一样的原因。
2.1.1 电气类故障逻辑动作时间分析
电气类故障跳闸逻辑如图6所示。
图6 电气类故障跳闸逻辑Fig.6 Electrical fault tripping logic
电气故障后,发变组保护动作,立即启动快切,快切发指令断开工作电源1DL,合上备用电源2DL。从快切动作时间看,由于快切本身动作时间很快,根据快切说明书约12 ms,开关分、合闸时间约80 ms左右。考虑到此过程发变组出口启动、快切动作、开关分合闸,此过程时间按92 ms左右计算。同时,发变组发关主汽门信号至热工ETS,热工ETS发出跳闸指令,危急遮断电磁阀AST打开,EH油泄压,主汽门关闭。根据《汽轮机调节控制系统试验导则(DL-T711-1999)》中,关于汽门总关闭时间,对额定功率在200~600 MW的机组,调节汽阀的关闭时间应小于0.4 s,主汽阀的关闭时间应小于0.3 s。主汽门关闭后,发信号至DCS,启动炉MFT,炉MFT逻辑联锁小汽轮机跳闸,小机跳闸联锁启动电动给水泵,参考《汽轮机调节控制系统试验导则》,小机跳闸时间按1.0 s计算。电动给水泵开关合闸时间约60 ms,故从发变组保护动作至电泵启动至少需要时间约1460 ms。
2.1.2 非电气类故障跳闸逻辑动作时间分析
非电气类故障跳闸逻辑如图7所示。
图7 非电气类故障跳闸逻辑Fig.7 Non electrical fault tripping logic
正常情况下,非电气类故障均应通过程序逆功率保护动作,切换厂用电。但是实际上由于3号汽轮机组主汽门关闭不严,无法逆功率,最后都是通过热工保护联锁跳汽轮发电机的。
锅炉MFT至主汽门关闭,按照应小于0.4 s计算,启动发变组保护中的热工保护动作,经过1.1 s延时,启动快切,快切动作时间约80 ms,故从MFT到厂用电快速切换需要约1592 ms的动作时间。
电泵空载启动录波图形如图8所示。
图8 电泵空载启动录波Fig.8 Electric pumps no-load start wave record
从图8可以看出,电泵帯载启动成功至少需要6~8 s,故在电泵启动了0.5 s左右发生了快切动作,引起6 kV母线电压降低。
400 V低压辅机控制回路如图9所示。
根据《GB14048.4-2010低压开关设备和控制设备第4-1部分》,单独使用或装在起动器中使用的电磁式接触器,在其额定控制电源电压 Us的85% ~110%之间任何值应可靠地闭合;接触器释放和完全断开的极限值是其额定控制电源电压Us的20% ~75%(交流)。现场试验:220 V交流接触器返回电压是额定电压的20% ~75%,各类型号的接触器均有不同的返回区间,在返回区间内,接触器处于不确定状态。在某一返回值,接触器处于抖动状态,再继续进行电压降低或失压一定时间后,接触器返回;若增加电压(或恢复电压),接触器吸合。由此,验证了220 V交流接触器返回性能各不相同。
图9 400 V低压辅机控制回路Fig.9 400 V auxiliary control circuit
经分析,2013-01-23快切和2013-07-18快切导致的辅机跳闸不同结果,主要是由于辅机控制回路接触器的释放等性能不同所致。
1)修改电泵联锁逻辑,分别考虑电泵启动延时。分两种逻辑,汽泵跳闸与主汽门关闭延时起电泵;汽泵跳闸与不关主汽门(或发变组保护不动作)立即启动电泵。
2)修改发变组保护定值,将热工保护定值延时解列灭磁改为无延时切换厂用电。然后通过程序逆功率动作,跳发变组系统(由于主汽门关闭不严,可以考虑抬高逆功率保护定值,保证程序逆功率能动作)。
3)改变运行方式,将重要辅机换至B侧运行。由于A、B侧均为对称布置,保证了完整冗余和可靠备用。
4)将接触器改为自保持型的交流接触器。由于保持型的交流接触器在失电情况下仍然保持合闸,不利于各类检修及安措的执行。因此,该方案适合于电源进线或长时间无启停的设备。
从大量的历史事件和各类型电厂发生的快切事故来看,快切误动和快切失败的事故发生频率颇高,但大部分是由于设计、开关接点、二次回路、快切装置故障等问题所致。所以,只有对机电联锁逻辑、发变组保护定值、快切动作数据、系统运行方式等进行深入分析,才能彻底解决此类问题。
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