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(中国水利水电第七工程局有限公司,四川 郫县,611730)
观音岩水电站尾水渠贴坡混凝土浇筑面位于主厂房下游侧反坡段,左侧与左冲沙底孔相接,右侧与22#坝段导流底孔相接,总宽度175m,上游起始桩号坝横0+196.6m,下游尾部桩号坝横0+265.0m,总长度68.4m,坡度1∶3;结构混凝土板厚1.5m,覆盖面积约13500m2,采用C2820W6F100二级配,设计结构混凝土总量为23250m3。本工程涉及到地质缺陷处理,需进行缺陷处理钢筋及缺陷混凝土施工。
尾水渠底板共分为40块,大部分单块尺寸为18m×18m,分块相邻混凝土板侧面全长设键槽,缝面不凿毛,也不设键槽材料,连接钢筋过缝。底板布设有砂浆锚杆和排水孔,砂浆锚杆为φ25mm@4m×4m,L=4.5m,深入基岩3.5m;排水孔为φ50mm@4m×4m,深入基岩1m。主要工程量有结构混凝土C2820W6F100约7.1万m3(包含地质缺陷混凝土3万m3),钢筋制安约2400t。
本工程施工具有以下特点及重难点:
(1)尾水渠建基面岩体局部破碎,存在软弱夹层,基岩渗水量大,最低处建基面高程977m在汛期水位线下约30多m。因此,渗水对混凝土施工影响极大,需解决好混凝土浇筑期间基岩面渗水的问题,以确保混凝土浇筑质量;
(2)尾水渠底板坡比为1∶3,混凝土运输车由于坡度较大无法到达仓号,使用溜槽则由于坡度太小也不具备施工条件。因此,设计科学实用的混凝土入仓方式,并同时保证入仓强度,是确保尾水渠混凝土浇筑质量和进度的关键;
(3)尾水渠底板混凝土斜坡面长(约70m),结构钢筋双层布置,单块四周均设有键槽,且建基面设计有锚杆和排水孔,使得尾水渠混凝土施工程序复杂。合理安排施工程序,有利于加快施工进度;
(4)尾水渠底板混凝土分为40个单元,分块多浇筑量大(含地质缺陷处理量),存在普通模板倒运,定型模板加工量大(键槽钢模板)等问题,应控制施工成本;
(5)由于地质缺陷处理较合同量大大增加,加之基岩面渗水严重,需采取引排措施,使得尾水渠结构混凝土施工工期压缩,导致工期紧张。
2.1 尾水渠贴坡结构混凝土浇筑方案
结合现场实际情况,厂房尾水渠底板混凝土施工将采用定型配重式滑模施工方案,布料线进行混凝土入仓(在浇筑仓号内提前进行布料线支架埋设)。以顺水流方向的4个结构单元分块为一道浇筑序列,通过在布料线传送混凝土料至仓内后,从上游向下游浇筑。
2.2 基岩面渗水点排水方案
针对基岩面渗水点,采用φ219mm钢管进行水平封口,再进行横向和竖向布置,形成管网(钢管与钢管交叉处采用焊接方式进行贯通,管网埋设在结构混凝土底部高程以下,确保结构混凝土浇筑厚度不变),最后引排至泵坑内排除,确保尾水渠贴坡混凝土工作面处在旱地条件下施工。
2.3 拟定尾水渠施工项目施工程序
建基面缺陷处理→锚杆施工→结构混凝土施工→排水孔施工(在结构混凝土内预留套筒)。
3.1 找平垫层混凝土
先进行大面积的初步清理,将大部分的石碴和淤泥清除;然后进行仔细彻底的清理,并冲洗干净,进行地质验收(主要指初验、地质素描等);地质验收过程中及验收后,再次或多次对仓面进行清理和冲洗,达到具备浇筑垫层混凝土的要求。基础面清理流程见图1。
图1 基础面清理流程
3.2 地质缺陷处混凝土施工
3.2.1 地质缺陷处采用人工刻槽后回填混凝土(部分区域设缺陷钢筋)
对溶蚀、砂化或泥岩软弱带,人工利用风镐、钢钎、毡子等土工具进行刻槽、凿除处理;然后用普通器具(铁铲、勾耙、钢钎等)分片集碴(淤),装筐(桶)挑抬成堆,将大部分的石碴和淤泥清理出工作面;再由反铲装碴(淤),自卸汽车运输至碴场。
图2 混凝土塞典型配筋图
3.2.2 基础验收
对处理完成的基础进行验收,检验地基承载力是否满足设计、规范要求。如不能满足,需继续处理或者采用其他方式处理,直至满足要求方能进行下一步施工。
4.1 滑模主体结构组成
4.1.1 模体
根据尾水渠单元尺寸宽度为18m,错缝2.5m,则总宽度为20.5m,两端头各预留25cm的调节长度。因此,每套定型模板设计长度为21m,分三段(单块长7m)在综合工厂内加工,运输至现场后拼装焊接成整体。模板面板采用φ20mm钢板,高度1.5m,采用28#槽钢、工字钢作围懔,16#槽钢角钢作肋板。
4.1.2 提升系统
滑模动力系统采用千斤顶进行拉拔滑模的方式进行,采用25t钢绞线,下端固定在模体桁架梁上;在尾水渠下游设置提升平台,布置千斤顶和液压系统,牵引钢绞线并带动模体向上滑升。钢绞线一次性接全部长度,模体提升后,人工对其出露的钢绞线进行打圈盘绕。
4.1.3 液压系统
选用QYC250前卡式液压千斤顶,设计承载能力为250kN,计算承载能力为150kN,单次张拉最大行程为200mm,穿心钢绞钱直径20mm,公称油压50MPa。液压控制台为小型液压站,并通过高压油管同千斤顶相连,形成液压系统。同时选用2台QYC250前卡式千斤顶左右两侧布置。
4.1.4 辅助系统
辅助系统包括抹面平台、洒水养护管路等装置。
利用型钢在滑模尾部焊制抹面操作平台,供施工人员进行滑模滑升后的缺陷修复和抹面工作。洒水管用φ25mm钢管制成,钻1排φ5mm小孔,固定在滑模抹面平台下部,横向贯通布置,自动进行洒水养护。
4.2 滑模结构受力分析
模体内部结构参照尾水闸墩滑模结构计算,达到相关受力要求,在此不在赘述。现主要以模体整体结构为研究对像,计算其模板受混凝土上浮力的影响是否处于稳定,及对千斤顶、钢绞线的安全性进行复核。滑模的受力情况如图3所示。
图3 尾水渠滑模受力简图
滑模经受力分析验算,计算结果满足施工要求。
该滑模采用28工字钢、槽钢与76型角钢形成骨架,滑动面为10mm钢板。其样式如图4所示。
图4 滑模断面图
4.3 滑模施工工艺
4.3.1 混凝土浇筑
滑模施工按以下顺序进行:下料→平仓振捣→混凝土待强→滑升→下料。滑模滑升要求按薄层(6cm~8cm)连续施工的方式,根据混凝土初凝时间为4h计算,千斤顶每次张拉钢绞线20cm,每次张拉间隔应为0.6h~0.8h,模板日滑升距离为7.0m左右,每仓混凝土面总长度约为51m,需7d完成一个仓号。
模板初次滑升要缓慢进行,并在此过程中全面检查提升系统、液压控制系统等变形情况,发现问题及时处理,待一切正常后方可进行浇筑和滑升。
图5 滑模施工示意
4.3.2 混凝土入仓强度计算
滑模面板长度为1.5m,需保证混凝土脱模后达到初凝要求,则底部混凝土须达到4h,按照千斤顶每次张拉钢绞线20cm,可张拉7次,即顶部入仓的一层混凝土经7次间隔后脱模,每次间隔0.6h。混凝土入仓强度为:18m×0.063m×4.7m/0.6=9m3/h,采用布料机入仓强度为40m3/h以上,达到要求。
通过以上分析可知,在现有混凝土初凝时间的情况下,滑模施工效率较低,不得不通过降低入仓强度的方式以保证混凝土脱模时达到强度要求。因此,建议将混凝土初凝时间调整为3h为宜。
4.3.3 模板滑升
施工进入正常浇筑和滑升时,尽量保持连续施工,并设专人观察和分析混凝土表面情况,根据现场条件确定合理的滑升速度和分层浇筑厚度。依据下列情况进行鉴别:滑升过程中能听到“沙沙”的声音;出模的混凝土无流淌和拉裂现象,手按有硬的感觉,并留有1mm左右的指印;能用抹子抹平。
滑升过程中设专人检查千斤顶,观察钢绞线受力状态是否正常,检查滑模中心线及操作盘的水平度。
4.3.4 停滑措施及施工缝处理
滑模施工要连续进行,意外停滑时采取“停滑措施”,混凝土停止浇筑后,每隔0.5h~1h滑升1~2个行程,直到混凝土与模板不再粘结(一般4h左右),形成水平层间缝,对混凝土面进行冲毛处理。
4.3.5 滑模安拆
滑模滑升至指定位置时,将滑模顶部布料系统、提升系统分解拆除,采用门机(或汽车吊)将模体吊运至下一工作面。这一工作必须在跟班队长统一指挥下进行,并预先进行技术交底,且拆卸的滑模部件要严格检查,捆绑牢固。
图6 滑模及布料机浇筑平面布置
通过对底板结构混凝土试块
进行检测,结果均满足质量要求(如表1所示)。
表1 混凝土浇筑质量检测
高程部位设计指标级配试验项目龄期(d)组数最大值(MPa)最小值(MPa)平均值(MPa)蜗壳混凝土C28 20W6F100二抗压281229 426 728 3抗冻试块一组,试验结果合格抗渗试块一组,试验结果合格
根据尾水渠底板结构体型图结构样式及工程量(配备两套滑模,单套模板控制段为20块,浇筑时间为150d),计划拟定的施工进度时段为2013年10月10日~2014年3月10日,由于混凝土浇筑方案科学可靠,通过现场科学管理,尾水渠贴坡2014年2月24日全部封闭完成,较计划工期提前了16d,确保了首台机组按期发电目标。
观音岩水电站发电厂房尾水渠贴坡混凝土施工措施,是对以往类似施工项目的经验进行了系统总结,并结合现场实际施工情况,是以解决尾水渠贴坡结构混凝土在建基面地质条件差、岩层渗水性强、混凝土浇筑量大、施工工期紧张且浇筑质量要求高的一个集成。通过实践表明,观音岩水电站发电厂房尾水渠贴坡结构混凝土施工,不但浇筑质量达到要求,还取得了施工进度快、施工成本较低的双赢目标,为类似工程项目施工积累了经验。