杨留龙 杨涛 高秀凤(四川石化有限责任公司 四川成都611930)
DAVY液相低压羰基合成技术生产丁辛醇产品,主要是以丙烯和合成气为原料,在1.8Mpa.85-110℃的条件下,生成正丁醛和异丁醛,正异丁醛经过分离,部分正丁醛去缩合、加氢、分离得到辛醇,部分正丁醛和异丁醛一起经过加氢,分离得到正丁醇和异丁醇。然而在羰基反应后,高低蒸发器尾冷器容易结垢,冷后温度偏高,给装置的长周期的生产带来严重的影响,本文就结合生产实际,就高低压蒸发器的尾冷器的改造做一下简单的介绍和探讨。
丙烯和合成气在羰基合成反应器中反应后,生成正丁醛和异丁醛并有很少量的重组分,反应产物一起排到高压蒸发器,经过加热后,部分丁醛被分离出来,然后经过尾冷器后进入低压蒸发器,经过加热后,剩下的丁醛和重组分被分离出来,催化剂溶液返回到羰基合成反应器里继续反映,由于催化剂对温度十分敏感,在高低压蒸发器加热后,迅速冷却。
流程如下:
在正常生产过程中,冷后温度控制在80℃。催化剂经过尾冷器的温度缓慢得上升,到后来就调节阀全开,温度失控,需要停车清洗尾冷器,经过清洗后,尾冷器的温度迅速降了下来。一般情况下,尾冷器至少半年需要清洗一次。打开之后发现,尾冷器有管内壁结垢,的有淤泥,还有一些杂物。
1.尾冷器的温度控制较高,经过尾冷器的工艺流体的温度控制在80℃和82℃,冷却水的温度和这两个温度接近,在高温下,冷却水中的溶解的无机盐结晶析出,沉淀在管子表面。
2.流速减慢,水中的淤泥杂物沉淀,由于冷却水的冷却时隔开放系统,平时有可能有树叶等杂物的落入,随着管道一起进入换热器,在换热器的管层卡在。
由于高低压尾冷器的频繁清洗,给装置长周期的生产带来困难,国内一些装置相继进行了一些改造,取得了良好地效果。
用冷却水冷却凝液,把凝液当做尾冷器的冷却介质,去得了良好地效果。流程如下:
用冷却水冷却脱盐水,把脱盐水当做尾冷器的冷却介质,也取得了良好地效果,流程如下:
由于川化的装置集中布置,尾冷器的冷却介质直接利用相邻装置的乙二醇的冷冻液,现在准备改造。
[1]换热器的结垢问题郭泉,王国玲《辽宁化工》2001年2月.