陈芍桦,王礼梅,蒋学奎,闫高伦
(重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司,重庆 401236)
重庆天然气净化总厂某分厂3200#锅炉单元的2台锅炉给水泵为多级离心泵,其型号为DGF12-50×9,运行工况见表1。该泵投运以来,经常出现泵体振动超标,多次维修后仍解决不了根本问题。
表1
泵轴直径35mm,键槽宽度6.1~6.2mm,键宽5.3~5.4mm,轴键槽与键侧隙最大值达0.8mm,不符合要求。
叶轮两端面平行,但与叶轮中轴线不垂直,导致该面在运转中会严重磨损,影响平衡盘工作。这是引起泵振动的主要原因之一。
叶轮静平衡试验不合格,叶轮质量不平衡,工作时会引起泵体振动。
泵在运行过程中,叶轮衬套处有不同程度的磨损,致使叶轮衬套与导叶间隙增大超标。
经测量,叶轮径向跳动的最大跳动值为0.23mm,转子跳动超差可引起转子与壳体发生偏磨和转子振动,影响泵的正常工作。
使轴键槽与键过盈量为0.01mm,以保证其配合的紧密。
现以叶轮中轴线为基准线,上车床加工叶轮两端端面,使其与叶轮中轴线垂直。加工完后叶轮与衬套的轴向总长度缩短了2mm,为此加工4个厚度为0.5mm的环形铸铁垫片,分别加在叶轮之间,以此保证泵的尺寸链。
把叶轮装在假轴上,放在静平衡试验台上对叶轮进行静平衡测量,以达到静平衡标准校正。
在车床上用胎具胀住叶轮的内孔,再对磨损部位进行车削,并配制口环、衬套与2-M5×10齐缝钉,保证衬套与导叶间隙均为0.50mm。叶轮衬套经车床修整后,再检查并处理转子径向跳动达标,修复内孔同心度,误差<0.02mm。并保证各级转配后其内孔相对同心度误差<0.05mm。
使壳体口环与叶轮口环的间隙均达标(0.60~0.80mm)。回装配件及泵体,测量总窜量为2.3mm。平衡盘因磨损使其轴向分窜量过大,用车床对平衡盘磨损面进行修复并对平衡盘轴套进行适当的车削,调整分窜量为1.0mm,完全符合技术要求。
经过对零配件及配合尺寸的修配,该设备盘车轻松,无杂音,无卡涩,一次性试车成功。泵启动运行后,对轴承端和泵体进行振动测量,振动值2.5~4.1mm/s,完全符合标准要求,前后端轴承温度稳定在28℃和32℃,各项工艺性能指标均达到设计要求,泵运行平稳,无杂音,运行1个月无任何故障,修复获得了成功。
[1]籍红军.离心泵叶轮静平衡及转子动平衡[J].煤炭技术,2007.