石照江
(首钢京唐钢铁联合有限责任公司能环部,河北唐山063200)
燃气
LNG和CNG联合供气在首钢京唐的应用
石照江
(首钢京唐钢铁联合有限责任公司能环部,河北唐山063200)
介绍了首钢京唐LNG和CNG的系统工艺流程,并对LNG、CNG系统各自具备的特点及操作中注意事项进行了阐述,同时就运行中出现的问题提出了解决办法。
LNG和CNG;工艺流程;系统特点;注意事项;解决办法
在首钢京唐公司建设初期,为了满足焦炉烘炉及启动锅炉燃料需要,综合考虑燃料经济性、运输便利及后序燃料的可替换性,建设天然气启动燃料站一座。该工程于2008年3月建成投产运行。
2.1 系统简介
启动燃料站分LNG系统和CNG系统:LNG贮存规模为8×150 m3、最大供气能力5000 m3/h,CNG最大供气能力2000 m3/h。
站区分为生产区和生产辅助区:生产区由LNG储罐区、气化加热区、调压区、LNG卸车区和CNG卸车区组成;生产辅助区由控制室、配电室、锅炉房、水泵房和消防水池组成;站区共设两个对外出入口,两个出入口与站外公司内道路相连;站区四周设实体围墙,储罐区四周设防液堤。
2.2 LNG系统工艺流程
LNG由低温槽车运站区,在卸车点利用槽车增压器对槽车储罐加压,利用压差将LNG送入LNG储罐储存;气化时通过储罐增压器将LNG增压后,LNG经空温式气化器气化、水浴加热器后的天然气后再进入下道工序调压、计量加臭;另外,储罐与槽车内BOG会通过前置式压力调节阀自动排放经过BOG加热器、水浴加热器进入BOG罐储存,然后BOG的天然气也进入下道工序调压、计量加臭。
2.3 CNG系统工艺流程
CNG由槽车运输至调压撬经一级减压、二级减压、三级减压后与LNG系统调压后的天然气汇总通过计量、加臭后送入总管网。
2.4 系统工艺流程图(见图1)
图1 系统工艺流程图
3.1 LNG的系统
首钢京唐共建有8个150 m3的LNG液体储罐,为减少占地面积,储罐设备为立式双圆筒结构;内外筒之间采用国外技术的钢性支承,能最大限度地降低由于连接问题导致的热传导;储罐夹层内填装优质专用珠光砂保冷材料用于保冷,同时夹层内还设置抽真空管道;储罐外部预设消防过渡垫板,供安装喷淋装置。储罐设置ITT液位计一套及差压变送器、压力变送器、压力表各一套,以实现对储罐内LNG液位、压力的现场指示及远传监制;外罐设置防爆装置及抽真空系统,还设置了真空检测接口,可方便地检测夹层真空状态。
3.1 .1LNG系统特点
(1)LNG气化时,采用两组空温式气化器组,相互切换使用,当一组使用时间过长,气化器结霜严重,导致气化器气化效率降低,出口温度达不到要求,人工切换到另一组使用,本组进行自然化霜。在夏季,经空温式气化器气化后天然气温度可达15℃左右,可以直接进调压装置;在冬季或雨季,由于环境温度或湿度的影响,气化器气化效率大大降低,气化后天然气温度达不到要求时,经LNG气化器后还需通过水浴式加热器升温后再送往下道工序。
(2)LNG槽车的BOG与储罐的BOG汇合后进入BOG加热器、水浴式加热器,这就增加对BOG利用,尤其是槽车中的BOG。
(3)如液化天然气在储罐内储存时间过长,罐内压力升得过高,那罐内上部已气化的气体就会通过前置式压力调节阀自动排放经过BOG加热器到BOG罐储存。由于BOG系统中增加有缓冲罐,提高了对天然气的利用率,增大其调节能力。
(4)BOG与LNG气化后天然气两者有独立的调压系统,对调压器设置不同的压力等级,可加大对BOG的利用。
3.1 .2操作注意事项
(1)LNG储存压力很低(一般压力控制在0.5 MPa以下),储罐的设计压力只有0.68 MPa。虽然液体储罐采用真空加保温双圆筒结构形式,但仍不能避免外界的热量不断由外向内传递,这就导致储罐LNG蒸发量(BOG增多)。因此,需要时时监测储罐压力情况,以免发生安全阀起跳或者储罐破裂液体泄漏事故。
(2)为保证储罐的安全与低温,要求其储罐液位控制在1~20 m之间。
(3)严禁给正在出液气化的储罐充液,原因是正在出液的LNG槽车的压力远大于出液储罐的工作压力,易造成超压;同时不同车次的LNG其成份有所不同,同时对储罐进出液易造成液体的翻腾。
(4)LNG储存应特别注意预防翻滚现象,预防翻滚最重要的步骤就是加强对储罐液位波动的监督,当波动量较大时及时打开BOG减压阀,排出BOG,做到提前发现,预防压力过高引发安全事故。
(5)为防止储罐内液体翻滚,在充液时,可先从上、下同时进液,达到一定高度后,仅上部进液。
(6)作为厂区当时唯一气体燃料,保证用户的稳定供应,LNG气化后调压和BOG调压装置均采用两套,一用一备。
3.2 CNG系统
CNG供气过程属于减压过程,槽车20 MPa的CNG进入第一级调压器将压力由20.0 MPa降至2.5 MPa,再进入第二级调压器降压至0.4 MPa,最后经过第三级调压器调压至42 kPa后与LNG气化调压后的天然气混合进入计量加臭撬。
3.2 .1CNG系统特点
(1)将20 MPa的天然气的压力降为2.5 MPa和由2.5 MPa降到0.4 MPa这两级减压过程,压缩的天然气气体需要吸收大量的热量,此时调压管道极易瞬间结冰,容易造成管内冰堵和管道防锈保护层破坏。为此,在这两级减压前对高压天然气进行加热后再进行减压,加热采用的热水循环换热器。
(2)对整个CNG加热(包括LNG系统的水浴加热器)提供热水的是常压天然气热水锅炉,热水循环使用;锅炉使用的燃气是加臭后成品燃气,这种就地取材、无需外购燃料,解决当时厂区建设初期无其他热源与燃料的问题尤显重要。
(3)随着槽车内CNG的卸出,其槽车内天然气压力逐渐降到一级调压后、二级调压后压力,为减少调压器使用损耗及能量损失,在CNG一级调压前后以及二级调压前后均设旁通,中间有气动阀门控制。当槽车压力达到一级调压后压力,直接开启一级调压前后旁通;同理,二级调压旁通也是如此控制。
(4)CNG系统一级调压器入口、一级调压器前后旁通、二级调压旁通中阀门均采用的气动阀门,可实现远程控制、减少人为靠近高压设备、设施;但是在建设初期无管道压缩空气和氮气为气动阀门提供气源,为解决此问题,采用瓶装氮气组经减压后供气动阀门使用。
(5)CNG与LNG相比,没有LNG清洁、干净,同时压力还很高,为保证调压器的安全稳定运行,在一级入口及一级出入口旁通前增加过滤器以除去CNG内杂质。
3.2 .2操作注意事项
(1)CNG系统在运行中输入天然气压力很高,危险性也较大,其作为主供气要点。因此,安全系统如安全阀的灵活性,紧急切断可靠性尤为重要。经常检查设备,多维护可以给设备运行提供可靠保障,同时调压器的备用部件要准备充分,以备不时之需。
(2)高压减压运行极易对设备造成损坏,为避免因设备损坏而影响供气。CNG系统使用两套三级调压系统,一用一备循环使用保证持续性供气。
(3)站区使用的热水由两台全自动控温常压锅炉不间断的循环加热供应,锅炉一用一备;为保证换热器及水浴加热器的热量供应,严格控制热水温度在60~85℃之间。
(1)CNG卸车过程中曾出现在CNG卸车软管未解裂的情况下,槽车司机直接开车准备,幸亏及时发现,但也将该CNG卸车柱拉坏,同时系统入口总管拉弯。
为了避免此类情况再次出现,要求无论是CNG还是LNG槽车司机在停完槽车后,将槽车钥匙交与岗位人员,待槽车内CNG(或LNG)卸完后,由岗位人员及司机共同确认卸车软管(LNG卸车连接管也是软管,只不过是金属软管)已解裂,方可将车钥匙交付司机。
(2)LNG低温阀门与管道连接全部采用焊接方式,但在设备长时间运行及焊接点本身施工质量两者因素影响下,其中一个LNG储罐的出液阀里侧焊口出现微裂现象。
由于整个设备正在生产、没有停产机会,同时停气置换及恢复运行需占大量时间加上操作量大、安全防护工作繁重,故采用对泄漏点打卡子与涂抹高强度堵漏胶相结合方式处理。处理结果良好,无泄漏。
(3)由于CNG含有杂质,同时卸车减压过程吸收大量热量加上流量较大,在运行过程中经常发现CNG过滤堵塞、冻结现象,滤芯损耗也较多。对于这类问题,没有更好的处理方法,除了及时清理、更换损坏的滤芯外,再就是及时浇注热水化冰,以防止冻实。
要想彻底解决此问题,一是选取较为干净的气源;二是有机会在过滤器上加装热水换热器或电加热器。
另外,由于CNG槽车卸车采用软管快速接头形式与管道连接,为了防止软管挣脱击伤操作人员,尤其是在拆装过程中,特在软管连接点加装防脱钩安全装置。
LNG供气系统工艺较为复杂,供气成本较高,但气化比例大、存储方便,其调峰性好;CNG供气系统工艺流程简单,便于操作且成本较低。首钢京唐采用两者相结合的方式给下流用户供气,既吸收两个系统的优点,又避免单一气源的使用,保证了对用户天然气的稳定供应。
Application of LNG and CNG Combined Supply in Shougang Jingtang Steel
SHI Zhaojiang
(Shougang Jingtang Iron&Steel United Co.,Ltd,Tangshang,Hebei 063200,China)
The process flow of the LNG/CNG supply system in Shougang Jingtang Steel is introduced;the characteristics of the respective LNG and CNG systems and attention points in operation are discussed;at the same time solutions to the problems in operation are also put forward.
LNG and CNG;process flow;system characteristics;attention points;solution
TE8
B
1006-6764(2014)06-0016-02
2014-02-19
石照江(1979-),男,大学本科学历,燃气工程师,现从事燃气生产运行管理工作。