塔河油田桥古区块防气窜固井技术

2013-12-23 06:10杨广国常连玉
石油钻采工艺 2013年6期
关键词:固井井眼水泥浆

高 元 杨广国 常连玉 高 丽

(1.中国石化石油工程技术研究院,北京 100101;2.中国石油大学胜利学院,山东东营 257061)

桥古区块位于塔里木盆地沙雅隆起雅克拉断凸构造带,是塔河油田的重要勘探区块之一,主要钻遇地层有第四系、新近系、古近系、白垩系、石炭系、前震旦系,钻探目的层为前震旦系。该区块自2010 年第1 口探井桥古1 井开钻至今,累计完成6 口井固井施工,优良率仅为33%,远低于塔河油田70%的平均水平,严重制约了该区块勘探开发进程,成为塔河油田主要难点区块之一。

1 固井难点

1.1 地层稳定性差,易垮塌掉块

该区块白垩系卡普沙良群组深5 500 m 左右,由巴西盖组、舒善河组、亚格列木组组成,为一套干旱炎热气候条件下沉积的陆相红层,以棕色、棕褐色、褐色粗粒砂岩和泥岩为主,局部夹灰绿色、灰色砂岩、泥岩互层。由于压实作用及构造活动的应力作用影响,形成了部分构造微裂缝及压溶缝。卡普沙良群地层泥质含量高,黏土矿物含量45%~80%,巴西盖组棕红色泥岩蒙脱石含量可达黏土矿物总量的60%以上,地层水敏性强,在钻井、固井过程中,自由水易沿裂缝进入泥页岩深部,导致泥岩产生膨胀与水化应力,改变原有应力平衡,进而产生剪切破坏,产生破碎、掉块与垮塌,造成井径不规则[1-2]。

1.2 井眼缩径,钻具易阻卡

该区块吉迪克组、苏维依组、库姆格列木群地层泥岩、膏质泥岩、粉砂质泥岩、泥膏岩、泥质粉砂岩、粉砂岩互层发育。该泥岩层属“软泥岩”,在上覆地层压力和构造应力的作用下可产生塑性流动,同时地层较多的石膏和盐具有较强的水化分散性及吸水膨胀性,特别是当石膏充填于泥岩粉砂岩孔洞、裂缝中时,在石膏水化分散后,地层失去骨架支撑,引起缩径。另外,强烈水化后的泥岩混入钻井液中,造成钻井液中有害固相增加,钻井液流变性变差,从而在井壁形成劣质滤饼,造成井眼缩小。粉砂岩由于渗透率高,钻井液滤失量大,易在井壁形成厚厚的滤饼,也会使得井径缩小,造成该地层段易发生管具遇阻、黏卡等复杂情况[3]。

此外,因井眼缩径造成的环空间隙变小,容易导致岩屑在缩径处堆积,造成井眼憋堵,导致施工高泵压,甚至憋漏地层,严重影响固井质量。

1.3 油气活跃,油气层压稳困难

该区块库姆格列木群、卡普沙良群、巴什基奇克组油气水活跃,主要表现为气测异常层、油斑、油迹、含油水层等油气显示[4]。该区块井油气显示层数多,分布井段长,油气层间互,起下钻作业中后效较严重,油气层压稳困难。如QG4 井在井深4 998~ 5 768.79 m之间油气显示异常活跃,油气显示达22个,各显示层厚度不均,其中最厚为15.00 m,最薄仅为0.25 m。

2 技术对策

针对桥古区块膏泥岩发育、油气水活跃、防漏与压稳困难等问题,通过环空浆柱结构与流变学优化设计、优选水泥浆体系、改进施工工艺等技术措施解决该区块固井技术难题。

2.1 井眼准备

下套管前,使用原钻具结构通井,消除井内台阶,参照电测井径曲线对缩径点和井眼曲率变化大的井段反复认真划眼,确保起下钻通畅。通井到底后,使用超级纤维有效清洁井眼,清除井底沉砂,并将纤维充分循环出井。套管下入前,调整钻井液性能,但原则上不做大幅调整,只适当降低钻井液黏度和切力,调整流变性,以保证井下稳定,确保不漏、不涌、不垮塌[5]。待钻井液性能达到要求后,向裸眼井段加入适量的固体和液体润滑剂,降低下套管摩阻。严禁裸眼段注入高黏钻井液作为封闭浆。

2.2 水泥浆体系优选

桥古区块尾管固井水泥浆密度在1.88~1.92 g/cm3之间,封固段长度为1 000 m 左右。前期使用胶乳防气窜水泥浆4 井次,其中1 口固井质量优质,2口合格,1 口不合格;使用其他防气窜水泥浆体系2井次,1 口良好,1 口合格;绝大部分井油气显示井段封固质量为合格或不合格。上述6 口井施工过程中均未出现漏失。因此,从增加水泥浆抗盐性能,抑制水泥石体积收缩入手,综合考虑地层岩性特征,改用微膨胀防气窜盐水水泥浆体系。该体系中的稳定剂包含有超细活性材料,可以增加水泥石密实性,降低水泥石孔隙度与渗透率,增加气体运移阻力;晶格膨胀剂可有效弥补水泥浆因失水和水化造成的体积收缩;盐可有效抑制地层黏土矿物的水化膨胀与分散,维持井眼稳定,防止井壁坍塌,改善水泥石与地层的胶结。为应对可能出现的漏失情况,室内优化出不同密度的水泥浆体系,配方如下,性能见表1。

1#:G 级水泥+90%粉煤灰+5%稳定剂+4%膨胀剂DZP-2+14%降失水剂DZJ-Y+2%早强剂H+1.0%缓凝剂DZH-2+18%NaCl+133%水;

2#:G 级水泥+4%稳定剂+2%膨胀剂DZP-2+5%降失水剂DZJ-Y+0.85%缓凝剂DZH-2+5% NaCl+48%水;

3#:G 级水泥+35%SiO2+4%稳定剂+2%膨胀剂DZP-2+5%降失水剂DZJ-Y+0.85%缓凝剂DZH-2+5%NaCl+48%水;

4#:G 级水泥+2%膨胀剂DZP-2+5%降失水剂DZJ-Y+0.5%缓凝剂DZH-2+5%NaCl+44%水。

表1 微膨胀防气窜盐水水泥浆综合性能

由表1 可以看出,微膨胀防气窜盐水水泥浆体系流变性好、API 失水低、稠化过渡时间短,SPN 值小于3,防气窜效果好。室内对配方3 进行超声波实验,动态观察水泥浆发展状况,直观地评价水泥石胶凝强度发展,实验结果如图1 所示。

图1 微膨胀防气窜盐水水泥浆静胶凝强度发展曲线

从图1 可以看出,该体系在静胶凝强度从48 Pa发展到240 Pa 时间在5 min 左右,其过渡时间短,降低了因水泥浆失重造成的气窜风险。

2.3 气窜预测

水泥浆在候凝期间,按传压方式可分为液体传压阶段、液塑态孔隙传压阶段、塑固态孔隙传压阶段。其中在液塑态孔隙传压阶段,水泥浆静胶凝强度(SGS)在48~240 Pa 之间,水泥浆内部结构力、与套管和井壁的连接力的增加,阻挡了上部液柱压力的有效传递,但其结构强度却还不足以阻挡气体的运移,此时因失水造成的体积收缩也不能得到有效补偿,各种因素导致该阶段气窜风险最大[6-9]。

参考胶凝失水系数法[6],并考虑环空加压的影响,同时引入分段气窜预测模型[10]指导气层压稳设计。只考虑水泥浆因胶凝失重和失水造成的压力损失,前置液按钻井液近似计算,其压稳系数GELFL的计算公式为

式中,ρl,ρt,ρm分别为领浆、尾浆、钻井液的密度,g/cm3;ll,lt,lm分别为领浆、尾浆、钻井液液柱长度,m;pr为通过井口对环空液柱施加的压力,MPa;pls为领浆最大胶凝失重,MPa;pts为尾浆最大胶凝失重,MPa;pfl为失水失重,MPa;pg为气层压力,MPa。

该压稳设计中,水泥浆为双凝体系,短候凝高早强尾浆封固油气层段,领、尾浆静胶凝强度呈阶梯状发展,在尾浆静胶凝强度达到240 Pa 时,领浆的静胶凝强度小于48 Pa。领、尾浆最大胶凝失重分别发生在SGS 为48 Pa 和240 Pa 时,计算公式为

式中,Dh,Dp分别为井眼直径和套管外径,mm。

当式(3)计算的尾浆胶凝失重大于尾浆段初始液柱压力时,pts为尾浆初始液柱压力与该段净水压力之差

式中,ρw为水的密度,g/cm3。

因失水造成的失重pfl为

式中,Aj为井眼在水泥浆段裸眼面积,cm2;t1为水泥浆静胶凝强度达到48 Pa 时间,min;t2为水泥浆静胶凝强度达到240 Pa 时间,min;qt为水泥浆在过渡阶段单位面积上的失水速率,mL/(cm2·min);Cf为水泥浆体积压缩系数,2.6×10-2m3/MPa。

若GELFL 值大于1,则表明环空水泥浆静液柱压力在尾浆静胶凝强度为240 Pa 时,可以压稳气层;若GELFL 值小于1,则表明气层未压稳,发生气窜的可能性大。

2.4 固井技术措施

(1)使用双凝水泥浆体系,缓凝领浆保证传递上部液柱压力;速凝尾浆在气层段形成高早强水泥环控制气窜,上返至油气层顶部以上50~100 m[11]。

(2)使用抗高温盐水研磨型冲洗液(密度1.07 g/cm3)和抗高温盐水加重隔离液(密度1.50 g/cm3)相结合的MS 前置液体系,冲洗液低返速下易达到紊流顶替,低黏高切加重隔离液可有效驱替钻井液并有效隔离水泥浆,前置液紊流接触时间不少于10 min,或占环空高度不低于300 m。

(3)使用固井软件模拟,套管鞋以上200 m 每2根套管放一个树脂旋流刚性扶正器,油气层段旋流刚性扶正器和弹性扶正器交替安放,每5 根套管安放一只扶正器,现场根据实际井径对扶正器进行调整优化,确保套管居中度大于70%。

(4)采用紊流—塞流复合顶替技术,在冲洗液出套管时即达到紊流顶替,施工后期降低排量,使用塞流顶替。

(5)采用大陆架NSSX-C Ø244.5 mm×Ø177.8 mm 内嵌式悬挂器,并在主要层段使用树脂旋流刚性扶正器。

(6)替浆到位后,上提立柱3 柱,先大排量正循环2 周,再反循环2 周,最后关井憋压候凝。

3 现场应用

使用微膨胀防气窜盐水水泥浆体系,结合使用新型分段压稳气窜预测模型在桥古区块使用2口井,固井质量均为优质。下面以S53-1 井Ø177.8 mm 尾管固井为例详细介绍固井情况。

S53-1 井是一口油藏评价井。该井Ø215.9 mm钻头从4 786.00 m 钻至5 692.00 m 中完,套管下深5 691.63 m,悬挂器位于4 673.82~4 679.34 m。该井在库姆格列木群和卡普沙良群地层钻遇油气显示层位14 个,气层活跃,通井下钻到底循环有后效,固井压稳与防漏难度大。虽然该井三开在下套管前使用超级纤维携砂清洗井眼,但裸眼段经过长时间浸泡后,井壁滤饼厚;多次通井作业后,测井曲线显示下部油气层段井径扩径严重,且存在“糖葫芦”井眼,使得固井质量难以保证。通过地层承压能力分析和分段压稳预测模型计算,设计隔离液密度1.50 g/cm3,领浆密度1.92 g/cm3,封固段为4 473~5 000 m;尾浆密度1.92 g/cm3,封固段为5 000~5 691.63 m,利用式(1)~(5)计算的GELFL 压稳系数为1.09。水泥浆主要性能如表2 所示。

表2 S53-1 井Ø177.8 mm 尾管固井水泥浆性能

该井固井施工注入冲洗液4 m3,隔离液8 m3,领浆31 m3,尾浆15 m3;替浆前期大排量2 m3/min 顶替,替浆至最后5 m3左右排量降至0.5 m3/min 顶替至碰压;替浆结束后先正循环2 周,循环排量2 m3/min;然后反循环2 周,排量0.8 m3/min,关井憋压候凝16 h,压力0.2 MPa,然后开井候凝24 h 后下钻探扫塞,测声幅。声幅测井解释结果为优秀井段占69.2%,良好井段占27.1%,综合评定为优质。

4 结论

(1)微膨胀防气窜盐水水泥浆体系具有API 失水小于50 mL、24 h 抗压强度大于14 MPa、防气窜效果好等特点,可满足桥古区块泥岩、膏岩层固井对水泥浆性能的要求。

(2)考虑井筒加压对气层压稳的影响,结合GELFL 系数法和新型防气窜预测模型指导桥古区块固井压稳设计,现场应用2 口井均取得良好效果,尾管固井均评为优质,有效解决了桥古区块气层尾管固井难题。

(3)针对气井固井,建议加强水泥石腐蚀和水泥环长期稳定性研究。

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