裴力君,于凤宝
(中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司,辽宁 盘锦 124022)
辽河石化分公司南蒸馏电脱盐系统是在2001年装置改造时将原罐加长至15m,采用的交直流电脱盐工艺,该工艺同时具有交流电脱盐和直流电脱盐的优点,并克服了各自的不足。在装置运行初期,运行状态良好,但后期由于原油的劣质化,特别是重质原油与超稠原油的混炼,对电脱盐系统造成了不良影响。由于稠油中含有大量泥沙、盐类,致使电脱盐罐内大量油泥沉积。最后造成反冲洗系统不能发挥作用。电脱盐也无法正常工作,经分析发现反冲洗系统不好用是造成罐底泥沙沉积的主要原因,因此对反冲洗系统进行改造。
辽河石化公司南蒸馏装置现有电脱盐反冲洗系统属常规设计,在电脱盐罐底部设置两条反冲洗主管线,在主管线侧面分布着一定间距的喷头,这种设计对于加工辽河重质原油长周期运行十分不利,主要表现如下。
(1)电脱盐罐脱水脱油泥范围小。
(2)反冲洗系统在罐内存在死区,造成泥沙局部沉积,严重影响电脱盐正常操作。
(3)不能满足于主体装置长周期运行的要求。
由于冲洗效果不好,电脱盐罐两端死区沉积的油泥就会堵塞反冲洗系统喷头,影响电脱盐的运行效果,以至系统无法正常工作。
1.总体思路
分段反冲洗,合理调整反冲洗喷头水的压力和流速,进而提高了反冲洗效果。同时,采用单独分段冲洗可减少脱盐罐的死角,使罐中油泥得到彻底清理。
2.技术方案
(1)在电脱盐罐底设置4路反冲洗管路,并能分段按区域控制,做到罐内无死区(图1)。
图1
(2)将两侧的喷头向外安装以冲洗罐壁(图2)。
图2
(3)将中间部分的喷头向脱水包方向安装。
(4)在电脱盐罐底设置4路脱水脱油泥线,扩大底部脱水脱油泥范围。
1.实施效果
(1)使操作更加灵活,提高了反冲洗压差,保证了反冲洗效果。
(2)有效避免了泥沙沉积,保证了电脱盐的有效容积,脱盐率大幅提高,达到70%以上。
(3)为后续产品质量提供了有力的保障,减缓了塔顶系统的低温腐蚀,为装置长周期运行打下了良好的基础。
2.经济效益
(1)解决了换热系统换热效率低的问题,使换热终温保持在265℃以上,提高了加热炉热效率1%。每年可节约燃料油100t,可节约费用30万元。
(2)脱盐率由原来15%提高70%以上,解决了装置后路腐蚀、后续产品加工等一系列问题。
(3)电脱盐系统、换热设备的维修费用,每年可减少5万元。