刘思友
(云天化国际云峰分公司仪修厂,云南 宣威 655426)
喷码机组成及工作原理如下。
(1)喷码机结构(如图1所示)。其中控制箱包括线圈驱动板、通用串口电路板、低压电源电路板;打印头为7点打印。产品探测器分光电探测器和感应探测器。
图1 喷码机结构图
(2)工作原理。加压墨水经喷嘴喷出形成墨线,在晶振的作用下断裂成滴。墨滴经过充电极后被充上电,充电墨滴经过高压电场后偏转。若物体在垂直纸面方向运动,则若干个墨滴可以在其表面上形成点阵图形。
打印头的前部有一个带有7个喷嘴的喷嘴板,墨水经工作泵输送到喷嘴板后面的一个集流腔中,一个端部带有橡皮栓的活塞,被一个弹簧顶在喷嘴上,活塞通过导线与一部分镶入线圈的金属芯相连。当线圈加电时,金属塞芯被拉入线圈中,它向后拉活塞,打开喷嘴。当线圈断电时,弹簧将活塞推回,关闭喷嘴。电路驱动板负责控制线圈的连续动作,使活塞连续开闭,从而实现字符的喷印。
(1)墨水瓶容易损坏。墨水瓶是塑料材质,加墨水时瓶盖经常打不开,经常出现瓶盖被撬坏。
(2)喷码压力不稳定,导致喷码质量差。工作泵的作用是向墨水瓶内提供稳定的压力空气,如发生压力波动、泵漏气等,均会导致喷印数字粗细不均,清晰度差,同时造成墨水消耗量大。
(3)工作泵故障频繁,使用周期短。
(4)计划检修不到位,喷头经常堵塞。
(5)喷头位置不易调整。
针对上述问题,分厂积极组织技术攻关,制定改造方案。
(1)用不锈钢板自制墨水瓶代替原墨水瓶。自制墨水瓶钢板厚度为2mm。如图2所示。墨水瓶改造图尺寸:长14cm、宽10cm、高30cm。
图2 墨水瓶改造图
(2)用仪表空气减压稳压后,代替工作泵。
仪表空气清洁,含水极少,可代替泵供气,但需控制好压力。在气路上安装空气过滤减压阀,把0.6~0.7MPa的仪表压力空气经过两级减压,把压力稳定在32kPa后供给喷墨使用。既能保证喷印质量,又能减少墨水消耗。同时消减了工作泵的维护费用,并使喷码机维检工作量减少了70%。
(3)自制喷头安装支架。实现喷头上下、左右可以随意调整,同时可对喷头的角度进行微调。
(4)在保证清晰度的情况下,将字号变小。原喷码机字符高度27mm,字符宽度为9mm,现把字符高度调整为24mm,字符宽度为7mm。
(5)搞好预防性维护。制定《喷码机维护、检修规程》。定期清洗喷头,既保证喷印质量,同时也减少墨水浪费。
1.具体效果
9套喷码机,改造后的第1台现在已用20个月,最后1台用了10个月,在使用中没有更换过墨水瓶、空气过滤器、减压阀。喷码机维护、检修工作量减少了70%;提高了喷码质量,减少了墨水消耗。改造前,墨水消耗约为1 000瓶/年,改造后为800瓶/年;提高了生产效率,根本上杜绝了喷码污包及民工翻包的情况。
2.经济效益
(1)节约维护费用21.6万元/年。改造前,每年需更换墨水瓶及泵2套,每套1.2万元,公司共有9套喷码机,每年节约共计21.6万元。
(2)节约墨水费:改造前,公司每年使用墨水1 000瓶左右,改造后,每年使用墨水800瓶,节约200瓶,若按照单价350元/瓶,共节约7万元/年。
(3)减少喷码污包损失26.4万元/年:改造前,所有复肥产品每天喷码看不清大约4%,每年公司生产化肥80万t,每条编织袋成本2.8元,民工翻包费10元/t。全年减少编织袋损失共计17.92万元;减少民工翻包费共计3.2万元,合计21.12万元。