杨建平
(江西煤业集团有限责任公司 尚庄煤矿,江西331143)
目前,尚庄煤矿开采第四水平(-650m),已进入深部开采地段,原岩应力大,对巷道产生的破坏作用强烈,矿压显现明显,在传统的锚杆支护方式条件下,压力显现特征为巷道变形量大,变形速度快,顶底板总变形量达1.5~2.0m,变形速度大的可达20~30mm/d,巷道两帮先变形到一定程度时底板鼓起。近年来,尚庄煤矿针对深井巷道支护技术进行研究,并于2012年5月开始对东轨下山巷道返修时采用锚网喷+全断面密集锚索二次加强支护技术,经过现场半年来的试用,取得了较好的技术经济效果。
尚庄煤矿属煤与瓦斯突出矿井,开采煤层B4赋存于二叠系上统龙潭组老山下亚段之中,B4煤层伪顶为灰黑色~黑色炭质泥岩,厚度0~0.87m。直接顶以粗粉砂岩、细粉砂岩为主,厚度0.73~14.02m,一般厚度5~8m。老顶为石英细砂岩及细砂岩与粗粉砂岩互层,厚度1.03~5.83m,一般为3m左右。底板以泥岩(粘土岩)为主,有时为细粉砂岩或炭质泥岩,厚度0.19~10.52m,一般1~2 m。
东轨下山巷道布置在煤层底板的老山下亚段中,距煤层20~40m,岩性为浅灰厚层状石英粗砂岩到浅~深色薄层状中粒砂岩,巷道标高-642.8m~-798.8m,埋深在605~750m之间,该巷设计长度610m,巷道设计断面形状为直墙半园拱形,巷道净宽3.4m,净高3.1m,净断面积9.30m2,掘进断面积为10.13m2,采用锚网梁喷联合支护。锚杆采用单向左旋无纵筋HRB335螺纹钢,锚杆规格为Φ20mm×2100mm,锚杆间排距700mm×700mm,每一个锚杆孔使用2支K2335型树脂锚固剂;喷层厚度100 mm。施工完成后巷道变形严重,为防止巷道变形,在巷道顶板补打了锚索加固,锚索采用“五花”布置,间距2000 mm,排距800mm,槽钢为400mm的18#槽钢,变形得到一定的控制,但仍然未能控制住巷道的持续变形,顶板仍有下沉,一些地段甚至出现了冒落,两帮变形严重,巷道两帮岩体整体内移,两帮相对移近量加大,达到1000mm以上,底鼓严重,大部分地段都进行了2次抄底,累计底鼓量达到1500mm以上,已不能满足使用要求。
该区域内巷道布置相对比较集中,岩柱间距较小,相互之间受采掘影响较大,特别是在巷道交岔点附近,围岩暴露面积大,围岩应力更集中明显。同时由于巷道底板为强度较低的砂质泥岩,在高应力作用下巷道底板底鼓强烈。
从现场支护情况看,锚杆已经失去原有的承载能力。该巷变形先从两帮开始,紧接着顶部出现受力变形,造成支护承载结构稳定降低。顶板下沉破坏严重,底板中间部位鼓起最高达0.6m,呈人字形,两帮变形、喷层开裂、脱落,巷道的底鼓和顶板破坏是由较大的水平应力所致,而原支护方案中,巷道两帮未采取任何加强支护措施,巷道底鼓严重,人为进行落底后对底板围岩扰动破坏,致使巷道围岩变形进一步加快。
根据现场实际情况,以及巷道破坏机理分析,进行了-650m东轨下山全断面锚索加强支护技术方案试验,即:在原-650m东轨下山锚网喷支护基础上将巷道刷扩到净宽×净高=4.2m×3.3m的直墙半园拱形断面,在锚喷支护的基础上,采用MQJ-130/3.2型锚杆钻机在巷道拱部及两帮平行于巷道中线均匀布置10列锚索二次加强支护巷道,其中巷道拱部6列,两帮各2列,锚索列距800mm,排距1400mm。以提高和发挥锚网索支护承载结构的承载性能。锚杆间排距700mm×600mm,砼强度C20,喷浆厚度100mm(见图1)。
图1 返修后全断面锚网索喷二次加强支护
二次锚网梁索喷联合支护,锚杆选用Φ20mm×2300 mm右旋热轧等强螺纹钢锚杆,每一个锚杆孔使用3支MSK2335型树脂锚固剂;两帮底角锚杆俯角为20°,用来辅助控制巷道围岩底鼓,要求锚杆预紧力矩应大于300m·N;网为12#铁丝机编菱形网,网目40mm,网搭接100 mm,钢筋梁使用主、配筋直径均为10mm,主筋间距80 mm,配筋间距300mm。锚杆眼位加强筋不大于100mm的钢筋梁;采用规格150mm×150mm×12mm的拱形锚杆托板,锚索采用规格为Φ17.8mm×6300mm,1860级钢绞线,每一个锚索孔使用4支MSK2335型树脂锚固剂,要求锚索预紧力必须大于180kN,槽钢采用18#槽钢,槽钢长度1.8m,分三孔均匀布置锚索眼开孔直径为20mm,锚索眼距为700mm(两端锚索眼距槽钢边为200mm)。采用C20强度等级的混凝土,厚度100mm。
从2012年5月开始进行全断面锚索加强支护,共施工100多米,5月16日开始对巷道围岩表面位移监测(见图2)。
图2 返修后全断面锚网索喷二次加强支护后变形量
从图2中可以看出,通过锚索加强支护后,巷道的剧烈变形基本得到控制,经受住了369综采面续采的采动影响(图中中间段为369综采面续采时间),顶底板及两帮移近速度分别减小到2.97mm/d和1.44mm/d,效果显著。
尚庄煤矿-650m东轨下山采用全断面锚网索喷二次加强支护后,巷道变形的问题得到有效的改善和控制,巷道的顶板、两帮围岩变形基本趋于稳定,围岩移动变形量明显减少,底鼓量相对较小,巷道变形在可允许范围内,巷道支护整体状况良好,保证了-650m东轨下山的长期安全使用。通过方案的实施成功解决了尚庄煤矿深部巷道支护技术难题,为解决类似深部软岩巷道支护提供了有效途径。