周广利 (中石油大庆油田有限责任公司第二采油厂地质大队,黑龙江 大庆 163414)
井震联合技术在注聚开发后期调整挖潜的应用
周广利 (中石油大庆油田有限责任公司第二采油厂地质大队,黑龙江 大庆 163414)
处于注聚开发后期的一类油层,剩余油分布高度分散,但局部地区仍存在可观的剩余油,只是在现有井网条件下,无法清楚的描述井间储层关系和剩余油分布规律。而井震联合技术中的地震资料能在空间高密度采样,有效提供井间信息,在与生产测井资料联合研究的基础上,能够建立高精度井间储层地质模型,重构地下新的构造认识体系和储层认识体系,识别出对剩余油分布起影响作用的小断层和微幅构造,对注聚后期剩余油的高效挖潜至关重要。以井震联合技术在南三西断块区进行注采系统挖潜为例,详尽分析了该技术在开发调整中的应用效果,对于特高含水期油田的调整挖潜具有重要的指导和借鉴意义。
井震联合技术;特高含水期油田;注聚开发;调整挖潜
南三区西部断块区位于萨尔图背斜构造顶部西翼,一类油层聚驱区块控制开发面积4.59km2,地质储量460.41×104t,共有注入采出井57口,其中注入井24口,采出井33口,平均单井钻遇砂岩厚度17.3m,有效厚度11.4m。2002年投入聚驱开发, 2009年12月底累计注入地下孔隙体积0.8384PV,区块含水回升到86.29%,区块开发明显进入注聚开发后期阶段。
2.1重构前断块区构造特征
萨尔图油田南三区西部位于萨尔图背斜构造的顶部,该背斜的枢纽走向为北北东向,背斜西翼较东翼陡,葡 Ⅰ 油组顶部地层倾角2.7~22.3°,区域内共发育断层6条,断层延伸长度均大于2900m,断失层位从明水组至高Ⅳ油组,断距均大于50m以上,最大断距186.5m,葡Ⅰ油组顶部平均埋藏深度883.7m。
表1 南三区西部断块区重构前断层数据表
注:N2指上新统;S指萨尔图油层;G指高台子油层。
断块区位于该地区背斜构造的西翼,断层十分发育,根据2001年当时掌握的构造资料,葡Ⅰ油组共发育6条断层,分为2组,其中北西向断层断距大,延伸距离长,控制了断块区的主体形态;北东向断层属于次一级断层,断层走向与北西向断层近于垂直,断层将该地区切割成5个小断块(见表1,图1)。
2.2重构后断块区构造特征
2009年,为实现大庆长垣老区油田特高含水期的有效二次开发,开展了高精度三维开发地震精细油藏描述技术研究。应用高精度的井震联合技术,对区域内的构造特征进行了再认识。通过三维高精度地震资料的综合解释,并与开发井资料结合后,在该区块葡Ⅰ油组识别出新断层15条,除背斜西翼新识别的2条大断层外,其余大断层走向与原来识别的基本一致,但延伸距离有所变化;小断层数量上明显增加。新识别小断层大部分与主断层和次级断层交叉,呈近于垂直状态,形成十几个封闭和半封闭小断块,同时小断块内部又次生出一些延伸距离较小的小断层。断块区构造形态变得更加复杂(见图2)。
图1 断块区聚驱开发前断层分布图 图2 断块区井震联合重构后断层分布图
在高精度三维开发地震与开发井联合构造再认识后,南三区西部断块区断层构造发生很大变化,受其影响储层连通状况发生明显变化。由于老断层延伸距离发生变化,同时又新增了15条大小走向不同的断层,断块区被分割成十几个小断块,储层连通状况明显变差。河道砂连通厚度比例由67.3%降为63.4%,下降3.9%,其中多向连通厚度比例由29.6%降为14.9%,下降14.7%。因此受断层遮挡影响,断块区注采极不完善,形成以断层遮挡型剩余油为主的剩余油分布特征,进一步挖潜的潜力较大。
南三西断块区一类油层聚驱区块,在井震联合构造再认识和剩余油分析的基础上,为充分发挥注聚后期聚合物的驱替作用,在现有井网基础上,充分利用水驱井补孔完善断块区主力油层注采关系,有效挖潜断块区剩余油。共设计利用水驱井补孔26口井,其中注入井6口,采出井20口。方案于2010年7月份开始实施,截止2011年8月,已完成补孔方案21口,初步见到较好的开发效果。
4.1断块区日注入量增加,注入状况得到改善
断块区利用水驱井补孔后,注入量有所增加,日注入量由补孔前的1032m3提高到1316m3,日增加注入量284m3:
1)利用水驱注水井补孔后,注入平稳 断块区5口注水井补孔后,初期平均注入压力7.9MPa,平均单井日注水95m3,其中实施较早的2口注入井已于7月未转注聚,注聚一个月,注入压力上升1.48MPa,日注入量保持平稳。注入井补孔后累积增加断区块注入量2.0×104m3。
2)断块区原有注入井注入状况得到改善 断块区利用采油井补孔后,原有注入井区出油方向增加,油层压力得到释放,注入能力增强,注入量稳定增加。统计较早实施补孔井区的8口注入井,补孔后平均注入压力11.17MPa,日注入量945m3,与补孔前对比,平均注入压力下降0.05MPa,日注入量增加402m3。平均单井日增注50m3,方案实施以来,井区注入井已累积增注4.88×104m3,注入状况明显得到改善。
4.2注采系统调整后,储层连通状况得到改善
南三区西部断块区利用水驱井进行注采调整后,河道砂连通厚度比例为64.4%,其中多向连通厚度比例由调前的14.9%提高到26.84%,提高11.94%,葡Ⅰ21、葡Ⅰ22和葡Ⅰ23单元,分别提高13.1%、22.59%和7.8%,葡Ⅰ4单元河道砂连通厚度比例提高到33.6%。储层连通状况明显得到改善。
4.3断块区剩余油得到有效动用
断块区16口采出井补孔后,初期日产液1529t,日产油239t,含水84.37%,补孔初期日增液1250t,日增油193t,平均单井日增油12t。16口补孔井均见到补孔效果,其中初期单井日增油近百吨的高效井1口,初期日增油98t;初期单井日增油5t以上井9口。截止8月底补孔井累积增油7671t,预计年增油2.9×104t。
另外,由于断块区采出井补孔后,原有注入井注入状况得到改善,注入井区相关油井二次见效,统计见效较明显采出井3口,截止2011年8月底,已累积增油1392t。断块区采平面剩余油得到有效挖潜。
4.4重构断层的展布形态和封闭性得到验证
井震联合断层重新认识后,老断层的展布形态和延伸距离发生变化的有5条,新增断层15条。从措施井补孔后断层两侧注采井的动态变化看,有4条小断层封闭性不好,补孔后,断层另一侧注入井注入状况明显发生变化,统计4口补孔井区断层另一侧的3口注入井,补孔后注入压力下降0.29MPa,日注入量增加231m3;展布形态发生改变的原有老断层附近措施井补孔后,断层另一侧生产井产液量明显下降,其中174#附近的水驱长关井南3-丁40-425井补孔后,初期日产液220t,该井生产2个月后,断层另一侧的南3-2-127井产液量由136t降为88t,日产液下降48t,反应老断层延长后,封闭性不是很好;而位于166#断层附近的南2-6-221井措施后,日增液70t,而位于断层另一侧的南2-丁6-P126同层系生产井,产液仍稳定40t左右,初步判定断层封闭。
2013-06-27
周广利 (1972-),男, 工程师,现主要从事油藏描述方面的研究工作。
TE327
A
1673-1409(2013)26-0082-03
[编辑] 洪云飞