实体膨胀管技术在TK6-463CH井的应用

2013-10-25 06:44季建华
石油地质与工程 2013年6期
关键词:井身喇叭口膨胀率

季建华

(中国石化西北油田分公司工程技术研究院,新疆乌鲁木齐 830011)

1 膨胀管技术简介

膨胀管技术主要包括膨胀管的生产制造、膨胀尾管悬挂器系统、胀管工具、现场施工工艺等[1]。膨胀管是一种由低碳钢经特殊加工而制成的套管,根据其本体结构的不同,可分为实体膨胀管和割缝膨胀管[2]。实体膨胀管可通过机械或液压方式使膨胀锥从膨胀管管柱中穿过,从而使管柱发生永久性胀大,膨胀率可达10%~30%。割缝膨胀管只能用机械方式胀管,但割缝膨胀管的膨胀率远比实体膨胀管大。

在钻井工程方面,实体膨胀管可以优化井身结构,封隔缩径、坍塌、井漏或高压层;对于套管由于各种原因未能下到设计位置,遗留下钻井隐患或难题,可以采用膨胀管进行补救。在套管修补作业方面,实体膨胀管可以修补磨损的技术套管[3],修补老井生产套管及封隔射孔层段。

2 TK6-463CH实体膨胀管固井技术

2.1 TK6-463CH井概况

TK6-463CH井是塔河油田首次在超深井、大斜度井段应用φ139.7 mm实体膨胀管工艺的侧钻水平井。该井是位于阿克库勒凸起轴部的一口侧钻开发井,完钻目的层位奥陶系。其井身结构如表1所示。

TK6-463CH井设计井深5728.76 m(垂深5550 m),本开次造斜点自老井TK6-463井5133 m处开窗侧钻,采用φ149.2 mm钻头钻至井深5510 m(垂深5478.17 m)中完,然后对井段5120~5510 m进行扩孔,要求扩孔后的井径不小于165mm(图1)。完井套管采用外径φ139.7 mm、壁厚7.72 mm实体膨胀管。采用膨胀尾管固井,封固好本开裸眼井段及套管重叠段,为后期油气的开发及油气评价创造良好的条件。由于首次进行膨胀套管用作技套封堵试验,对φ139.7 mm膨胀套管及膨胀悬挂器性能及操作要求高,且封固段直径达到φ165 mm以上,对固井施工工艺提出了挑战。针对本井实际情况,对井眼准备、套管下入、膨胀管管体膨胀、固井施工工艺等均采用了相应的技术措施,以保证固井施工的顺利开展。

表1 TK6-463CH井身结构

膨胀套管柱自下而上:旋流管+浮鞋+启动器+膨胀套管+膨胀悬挂器+喇叭口。内管柱自下而上:膨胀工具组合+对扣接头+安全接头+挡泥器+73 mm加厚油管+挡泥器+73 mm加厚油管+挡泥器+73 mm加厚油管+转换接头+88.9 mm钻杆。

2.2 TK6-463CH膨胀管固井施工工艺

2.2.1 膨胀管施工工艺

图1 TK6-463CH井身结构

膨胀管的正常下入是膨胀管施工的关键工艺环节。由于本井存在漏失现象,下入过程需严格控制下放速度,防止压漏地层;同时下钻过程中,坚持灌浆原则,控制管串内外压差,防止管串的提前膨胀或压溃。下入膨胀悬挂器后,将膨胀套管悬挂系统坐放在卡瓦内,安装喇叭口,连接吊卡工作台,下入对扣接头、刮泥器及φ73 mm加厚油管的内管柱组合至膨胀启动器位置,对扣后开泵顶通验封,正常下入。要严格控制上扣扭矩,下入速度不得超过15柱/h(特别是裸眼井段),下钻操作平稳,严禁猛刹、猛放(表2);通过开窗位置时一定要小心,并注意异常井段。

表2 膨胀套管上扣及下井数据

固井施工结束后,①采用水泥车开展膨胀作业,当压力达到约为20~25 MPa时,膨胀过程开始,该压力将促使膨胀锥向上移动并且使套管膨胀,严格要求控制泵压在35 MPa以内,泵的排量控制在80 L/min以内,天车提升速度控制在8 m/min左右,同时注意上提钻杆、注意指重表数据变化;②膨胀第一个立柱,直到管柱接头提出钻台平面后,坐放吊卡,停泵并放压,卸扣;③卸立柱,并放入钻杆排上,再安装另一个泵入接头和高压水龙带于下一钻杆立柱上,记录下内管柱脱离膨胀面以后的重量;④提高泵压继续膨胀,以立柱的方式膨胀并提升内管柱,直至完成膨胀悬挂器及喇叭口的膨胀;⑤当膨胀套管系统完全膨胀后,开泵进行反循环,循环出喇叭口以上水泥浆;⑥按照作业规程的要求对膨胀套管进行试压,起出内管柱及膨胀工具。该井膨胀率达到8.3%。

2.2.2 膨胀管固井施工

管串下入到目的层位后,充分循环后按常规方法进行固井,水泥浆性能如表3所示。施工依次泵入密度为1.05 g/cm3的冲洗液4.5 m3,密度为1.5 g/cm3的隔离液4.5 m3,注入水泥浆6.1 m3。注完水泥浆后投入多功能胶塞,然后泵入1.5 m3隔离液,并替入密度为1.3 g/cm3的钻井液19.4 m3。当胶塞到位后,继续加压,确保压力比最终循环压力高5 MPa左右,但最高压力不超过20 MPa。井口施工压力满足膨胀管应用要求。碰压后开展膨胀套管施工,膨胀完后,起至喇叭口反循环出水泥浆,并起出全部钻具候凝。

表3 TK6-463CH水泥浆性能

3 现场应用效果分析

TK6-463CH共计使用32根膨胀管,长达437.22 m,膨胀率为8.3%。膨胀前后数据对比如表4所示。候凝128小时,探扫塞面后测得声幅情况如表5所示。套管试压20 MPa,稳压30 min,压降为0.2 MPa。满足设计要求。

表4 膨胀管施工后数据

表5 固井质量

4 结论

(1)TK6-463CH井的实践证明,国产实体膨胀管从材料、制造工艺和施工工艺上来说是成熟的,这将为优化井身结构、解决钻井生产中的井壁稳定、井漏等复杂情况和完井作业方面的某些技术难题提供新的方案。

(2)国产实体膨胀管的成功使用,相对于进口膨胀管,成本大幅度降低,具有广阔的推广前景。

[1]孟庆昆,谢正凯,冯来.可膨胀套管技术概述[J].钻采工艺,2003,26(4):67-68.

[2]张新旭,魏学成.膨胀管技术在河坝1井的应用[J].西部探矿工程,2005,(9):61-63.

[3]马海涛,林觉振,王海涛,等.应用于套管补贴的膨胀管技术[J].石油钻采工艺,2005,27(1):70-71.

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