李浩宇 薛延军
中国石油北京油气调控中心,北京 100007
M原油管道是中国四大进口原油通道之一,担负着输送进口俄罗斯原油的任务。根据原油进口计划,M原油管道全年将处于满负荷运行状态,因此,一旦管道发生异常,出现非计划停输,首站库存会急剧升高。受输送能力限制,管道启输后很难按计划完成输油任务。因此,在常规输油方式之外,必须具备管道异常停输条件下的一种增输技术,以解决可能出现输油任务突然加大的问题,确保国家原油的供应。减阻剂作为一种有效的减阻增输药剂是首选的技术手段。
M原油管道起自我国东北中俄边境,止于黑龙江省某市。 全长926.5 km,设有1#泵站、2#清管站、3#泵站、4#清管站和5#末站,共5座工艺场站。管径为813mm,设计压力8.0MPa,局部8.5~10MPa,采用常温密闭输送工艺,设计输送能力1 500×104t/a。
M原油管道输送原油主要物性见表1。
在输油管道运行中,流动摩擦阻力限制了流体在管道中的流动[1]。减阻剂是一种具有黏弹性的高分子聚合物,注入管道后减阻剂中的聚合物分子充分展开,通过改变管壁附近(过渡区)油分子的运动状态,使其向同一方向运动,扩大已有层流区,干扰薄层间的液体分子从缓冲区进入湍流核心,减弱湍流程度,从而减少油品的流动阻力,达到减阻增输的目的[2]。
表1 原油主要物性参数
EP系列减阻剂为直长链大分子结构,具有良好的拉伸变形性、抗剪切性,其溶于油品后迅速分散,长链自然延伸[3]。避免了聚合物分子长链之间相互纠缠,以达到最佳减阻效果[4]。
图1 减阻剂注入装置工艺流程图
为避免弯头、阀门等装置对减阻剂的剪切破坏,M原油管道减阻剂注入点选择在泵站出站清管发球装置后直管段[5]。 注入装置工艺流程图,见图1。
2011年M原油管道进行了减阻剂增输试验。由于减阻剂过泵剪切后减阻效果基本失效[1],所以试验采取在1#泵站和3#泵站同时注入减阻剂的方式,加剂量均为10 g/t,加剂过程中首站出站压力稳定在8.40MPa,通过调节3#泵站进站压力,使高点压力稳定在0.05MPa。加剂油头到达末站并稳定运行4 h后,记录管道运行参数,并与加剂前管道运行参数进行对比,详细数据见表2。增输率计算公式为:
式中:δ为增输率,%;Q0为不加剂时输量,m3/h;Q1为加剂时输量,m3/h。
在首站出站压力不变的情况下,管道输量从2 100 m3/h提高到2 400m3/h,增输率为14.29%,由于输油泵的最大排量为2 400m3/h,所以该输量为M原油管道的最大极限输量。该工况下,M原油管道年输量可达1 714×104t,比设计年输量多214×104t[6]。
经过现场增输试验后,M原油管道于2012年开始减阻剂的应用。应用分为增输和减阻两部分。
管道增输采取在1#泵站和3#泵站同时注入减阻剂的方式[7],注入量为10 g/t,首站出站压力控制在8.05 MPa,高点压力控制在0.05MPa。在1#泵站保持出站压力不变的情况下,管道输量由不加剂时的1 990m3/h增加到2 300m3/h,增输率达到15.58%。管道运行参数见表3。
由于输油泵最大输量为2 400m3/h,为保证设备长时间平稳运行,减阻剂增输应用的持续输量定为2 300m3/h,比设计输量2 100m3/h提高了9.5%,有效缓解了首站库存压力和管道运行压力。
表2 减阻剂增输实验结果
表3 减阻剂工业应用增输效果
管道减阻应用同样采取在1#泵站和3#泵站同时注入减阻剂的方式,注入量为10 g/t,控制首站出站流量稳定在2 100m3/h,高点压力稳定在0.05MPa。在管道流量不变的情况下,首站出站压力由不加剂时8.60MPa降低到加剂稳定时7.58MPa,全线平均减阻率为16.88%。管道详细参数见表4。减阻率计算公式为:
式中:γ为全线平均减阻率,%;P0为不加剂时沿程摩阻损失,MPa;P1为加剂时沿程摩阻损失,MPa。
表4 减阻剂工业应用减阻效果
管道添加减阻剂运行后,在输量保持不变的情况下,可以大幅度降低运行压力。在管道设计输量下,1#泵站出站压力降低1.0MPa,3#泵站出站压力降低1.0MPa,大大降低了管道运行风险,管道安全性得到了提升。
添加减阻剂运行,增加了药剂费用,但由于降低了管道摩阻损失,可减少泵站所需电耗费用。在管道设计输量下加剂运行与不加剂运行相比:每天增加药剂费用4.5万元,泵站电耗费用减少5万元,总费用降低0.5万元。
经过现场应用证实,EP系列减阻剂具有良好的减阻效果和增输效果,添加减阻剂运行可提高M原油管道的最大输量,降低管道运行压力。在减少管道运行风险的同时提高了对紧急工况的应对能力。对类似管道运行管理具有一定的借鉴意义。
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