张云霞,张 弘
(天津市市政工程设计研究院,天津市 300051)
乳山市生活污水处理厂一期工程位于乳山市染整工业园内,于2001年12月建成开始试运行,2002年5月经环保部门验收后正式投入运行,污水处理能力为2万m3/d,设计主体工艺采用一体化氧化沟生化处理,具体工艺流程见图1。乳山市污水处理厂一期工程的设计水质,见表1,出水执行国家《污水综合排放标准》(GB8978-96)中二级标准。
图1 乳山生活污水处理厂一期工程工艺流程图
表1 进出水水质一览表
乳山市污水处理厂升级改扩建完成后,总处理规模为4万m3/d,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的一级A标准,如表1所示,相应处理厂将采取生化和物化的措施[1,2],进一步去除进水中 COD、BOD、SS、NH4+-N、TN和TP的浓度。
(1)格栅间粗、细格栅年久失修,设备不起作用,栅渣分离不开,旋流沉砂池基本废弃不用。
(2)出水设计标准采用国家《污水综合排放标准》(GB8978-96)中二级标准,生化处理采用一体式氧化沟,所以在近一年的水质监测中发现,CODcr、BOD5、NH4+-N 部分能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准,但总氮是不能达标的。
改扩建工程将充分利用原有工程设施降低工程投资,并最大限度减少对一期工程运营的影响。将一体式氧化沟的规模从2万m3/d降至1.3万m3/d(利用现状,不做改造),同时新建2.7万m3/d的AAO反应池、配水井及二沉池;另外,增加4万m3/d的深度处理(混合絮凝池、V型砂滤池、接触消毒池),工艺流程见图2。
图2 升级改造的工艺流程
2.2.1 两级提升扬程的核算
粗格栅、进水泵房的进水水位3.65 m,曹城河的20 a一遇的洪水位是7.99 m原方案是维持进水泵房中提升泵的扬程不变(11 m),一体式氧化沟与AAO反应池液位一致;AAO反应池有效水深为6.0 m,而一体式氧化沟的有效水深为4.0 m,相应AAO的反应池的底板高为4.71 m,一体式氧化沟的底板高为6.41 m;稳定的地下水位为6.1 m;此时原一体式氧化沟采用重力抗浮即可满足要求,而AAO反应池则需采取其他抗浮形式,相应费用将大大增加。
因此,调整方案,将进水泵房的提升泵,扬程变为13 m,使AAO、二沉池采用最经济的重力抗浮形式,而将中间提升泵房的扬程降低,总能耗是不变的。
2.2.2 各单体的设计参数
(1)粗格栅及进水泵房(改造)
粗格栅间与进水泵房合建,分为2组。栅条间隙20 mm,栅前水深为0.95 m,过栅流速为0.7 m/s,渠宽800 mm,采用回转式固液分离机2台。进水泵房为矩形钢筋混凝土结构,一期工程中进水泵房设置两台潜水泵:一台潜水泵Q=800 m3/h,H=11 m,另一台潜水泵 Q=400 m3/h,H=11m;二期工程将原有的潜水泵取消,增加4台Q=800 m3/h、H=13.0 m潜水泵,共4台泵(3用1备),其中一台泵为变频调速。
(2)细格栅、旋流沉砂池及配水井(改造)
根据水力高程及后续工艺单体抗浮的要求,将原细格栅和旋流沉砂池的液位提高1.5 m,将原构筑物进行改造并增加配水井。细格栅与旋流沉砂池分为2组,栅条间隙为3~4 mm,栅前水深0.88 m,过栅流速0.60 m/s,渠宽1 600 mm,采用回转式固液分离机2台。旋流沉砂池直径3 650 mm。
沉砂池出水进入改造后的出水配水井,配水井出水可分3路,原出水DN1 000 mm出水管,作为超越管使用,安装φ1 000 mm手电两用铸铁闸门控制;另外增设两台双吊点手动调节堰,其中一个调节堰(B=2 000 mm,调节高度 h=600 mm)对应DN900 mm的配水管道进入A/A/O反应池的进水配水井;另一个调节堰(B=1500mm,调节高度h=600mm)对应DN600 mm的配水管道与现状一体式氧化沟的进水管道接顺。
(3)一体式氧化沟(利用现状)
已建两组的一体式氧化沟的参数为,有效体积17 840 m3,其中厌氧区 550 m3,沉淀区 1 440 m3,则好氧区体积为15 850 m3。鉴于出水水质标准的提高,进行反算。参数取值如下:由于沟内沉淀器的特殊性[3],沟内混合物浓度不宜太高,取值为2 800 mg/L;泥龄 16 d;污泥负荷 Fw0.070 kgBOD5/kgMLSS·d;总停留时间约为25 h,推算出一体式氧化沟的处理规模为1.3万m3/d。
(4)AAO反应池(新建)
减去一体式氧化沟的处理规模,AAO反应池的处理规模为2.7万m3/d,分为2组。
主要设计参数[4]:污泥浓度MLSS=4 000 mg/L;污泥负荷:Fw=0.091 kgBOD5/kgMLSS·d;理论总池容Va=18 020 m3,总停留时间HRT=15.2 h;泥龄:θ=12 d;最大供气量为10 215 Nm3/h,气水比7.8:1;总的污泥回流比50%~100%;污泥内回流比75%~150%(好氧池至缺氧池)。
主要设备:每个生化池采用2台潜水内回流泵,二期改扩建工程共设4台(每个池2台),内回流污泥通过潜水内回流泵提升后由好氧区进入缺氧区或厌氧区,每池污泥内回流比均可按R=75%或150%调整,单台设计参数Q=325 m3/h,H=4.0 m,功率7.5 kW;每池有缺氧区5格、厌氧区2格,每池共7格,每格内设立式环流搅拌机1台,搅拌机机械功率5.5 kW,33 rpm,GRP搅拌圆盘φ2 500 mm,二期改扩建工程2池共设14台立式环流搅拌机(每池7台)。
(5)二沉池(新建)
全厂共设1座周边进水周边出水辐流式二次沉淀池。二沉池按单池流量Q=1 587 m3/h流量设计,表面负荷1.15 m3/m2·h,沉淀时间3 h。池直径ф42 m,有效水深3.45 m,池边水深4.5 m。
(6)鼓风机房(新建)
鼓风机房平面尺寸为L×B×H=19.25 m×9.5 m×8 m。AAO反应池的有效水深为6.0 m,供气量为10 215 Nm3/h,相应在鼓风机房设置罗茨鼓风机4台(3用1备),单台风量56.7 N·m3/min风压73.5 kPa,功率110 kW。
(7)回流污泥泵房(新建)
设半地下式矩形构筑物1座,污泥回流比50%~100%,设回流污泥泵5台(4用1冷备)单台参数:Q=380 m3/h、H=5 m、N=11 kW,设剩余污泥泵2台(1用 1备),单台参数:Q=140 m3/h、H=10 m、N=7.5 kW。
(8)中间提升泵房(新建)
设计水量为4.0万m3/d,平面尺寸为8.0 m×6.0 m,深为6.0 m。设潜水泵4台(3用1备),单台参数:流量 Q=800 m3/h、H=4m、N=22 kW。
(9)混合絮凝池(新建)
设计水量为4.0万m3/d,分为两组,混凝池的停留时间2.16 min,絮凝池的停留时间18 min。
(10)V型砂滤池(新建)
设V型砂滤池1座,中央管廊设上部建筑,一端为设备车间,设计水量为4.0万m3/d,正常滤速6.99 m/h,反冲洗水冲强度 16 m3/m2·h,反冲洗气冲强度 50 m3/m2·h,表面扫洗强度 6.62 m3/m2·h。分为4组,单池过滤面积 84 m2,采用石英砂滤料。
(11)砂滤池操作间(新建)
砂滤池操作间包括鼓风机房、反冲洗水泵房,位于滤池的端部,鼓风机房内设鼓风机3台,2用1备,操作间内设有控制室。鼓风机房下层设有反冲洗水调蓄池,平面尺寸:10.0 m×9.1 m,水深2.1 m。
主要设备:反冲洗水泵3台(2用1备),单台参数:Q=670 m3/h、H=8 m、N=22 kW;反冲洗罗茨风机3台(2用1备),风量2 100 m3/h,风压40.0 kPa,功率45 kW。
(12)加氯间(新建)
加氯间内共设置3台二氧化氯发生器,2用1备,每台能力:Q=10 kg/h,功率:N=5 kW,可满足最大污水处理流量时8.5 mg/L的加氯量或污水处理平均流量时12 mg/L的加氯量
(13)接触消毒池(新建)
加氯消毒的接触时间为0.5 h。平面尺寸:22.05 m×22.0 m,水深为3.75 m,分为2格。
(14)储泥池(利用现状)
原污泥均质池直径8 m,有效水深2.6 m,体积为130 m3,经核算4万m3/d规模 的干污泥量为8.876 t,折合为99.2%含水率的体积为1 110 m3;脱水机房设置了两套带式浓缩脱水机(1.5 m和2.5 m带宽)和对应的两台污泥螺杆泵(44 m3/h和70 m3/h),工作时间为12 h;核算之后污泥均质池的停留时间约为3 h,池容基本能满足要求。
(15)污泥脱水机房(利用现状)
现状配有1台带式浓缩脱水机,每套处理能力为44 m3/h,功率为 4.3 kW,另外配有1台进泥螺杆泵、1台冲洗泵、1台加药泵和1套溶药装置等。脱水污泥由输送带送至脱水机房外,由车外运。
此次升级改造工程增加1台带式浓缩脱水机,处理能力为62.5 m3/h,同时配套增设1台进泥螺杆泵70 m3/h、1台冲洗泵 25 m3/h、1台加药泵0.2~1.5 m3/h。
(1)从环境效益考虑,坚持减少污水处理厂断水不处理的时间,对一体式氧化沟没有采取具体的改造方案,仅降低处理规模,其余规模用脱氮除磷效果较好的AAO反应池来进行生化处理。
(2)结合水力流程与抗浮形式的比选,将细格栅、沉砂池的水位提高,AAO反应池与二沉池等采用经济可行的重力抗浮形式,优化水力流程,使工程改造经济合理、技术可行。
(3)本工程采用的二级处理和深度处理的工艺,可为类似污水处理工程的改造提供参考。
[1]王阿华.城镇污水处理厂提标改造的若干问题探讨[J].中国给水排水,2010,26(2):19-22.
[2]杨殿海,宋拥好,谭巧国.低碳源、低能耗型改良A2/O工艺的脱氮除磷研究[J].中国给水排水,2006,22(23):18-21.
[3]汪昆平,邓荣森,李伟民,等.氧化沟脱氮除磷强化途径[J].重庆大学学报,2006,28(6):79-83.
[4]周雹,周丹.A2/O除磷脱氮工艺设计计算(下)[J].给水排水,2003,29(4):15-18.