张建民
新能凤凰(滕州)能源有限公司 山东滕州市
大型煤化工项目,采用华东理工大学“对置式多喷嘴水煤浆加压气化”专利技术,装置共有3台气化炉,每台气化炉有4台工艺烧嘴,烧嘴是气化炉的核心部件。装置运行了3年,烧嘴冷却水盘管颜色微红,有过火现象。抽出烧嘴时,烧嘴通道内堵满灰渣,烧嘴难于抽出。烧嘴头部有龟裂且存在不同程度的烧蚀区域,颜色黑且亮,硬度较大。现场解体检查,烧嘴内部有堵塞物,内喷头、中喷头存在过烧痕迹,且烧嘴内喷头外表面磨损严重。
由于气化系统一、二级滚筒筛网存在破损,煤浆粒度加大,导致煤浆大颗粒堵塞烧嘴(嘴煤浆通道环形间隙最小值为9mm)。运行中,堵塞颗粒获得向前的动能,加之高温使煤炭颗粒氧化疏松,颗粒粉化喷出,压差减小,从而形成循环性压差波动,最终出现气化炉烧嘴压差波动。
结合烧嘴煤浆通道内发现的煤粒及近期装置运行状况分析,因煤浆黏度低,煤浆通道有大颗粒积累后,煤浆通道减小,流速增加,故磨损速率增加。同时由于煤颗粒堵塞,造成烧嘴偏喷,最终导致烧嘴损坏。
对于4喷嘴对置式气化炉,烧嘴安装不能简单理解为密封形式,同时应考虑安装垂直度的因素。在气化炉设备中,烧嘴法兰安装间隙偏差1mm,将使烧嘴端部产生5mm的偏移量,气化炉筒体中心产生10.37mm的偏移量。由此可见,在安装烧嘴时,特别是在4喷嘴气化炉中,控制安装质量,测量烧嘴法兰与设备法兰端面均匀性,以间隙控制安装的重要性。
煤炭管理岗位应加强煤炭除铁器的管理,定期清理。煤浆制备时,应加强管理,提高煤浆品质,定期检查滚筒筛网完好情况,防止煤浆粒径超标。
加强工艺管理,有效监控烧嘴周围炉温及烧嘴冷却水相关参数,及时掌握烧嘴是否偏喷。严格控制烧嘴维修、检验质量。对维修烧嘴进行雾化实验,确保雾化效果良好。做好烧嘴清洗、脱脂工作。安装烧嘴时要控制安装质量,烧嘴法兰与设备法兰端面间隙应均匀,控制安装垂直度。
采取以上措施后,现装置100%负荷运行,各运行参数较为稳定,烧嘴使用寿命延长,保证了单台气化炉可常态化运行90天。