超临界大型锅炉的事故及预防

2013-08-15 00:52钱永贵
电力安全技术 2013年3期
关键词:预器挡板分离器

钱永贵

(淮沪煤电有限公司田集发电厂,安徽 淮南 232098)

1 锅炉设备概况

田集发电厂一期工程2台600MW超临界锅炉是上海锅炉厂有限公司制造的超临界参数、变压运行直流锅炉。该锅炉型号为SG1913/25.4-M967,为一次中间再热、单炉膛、四角切圆燃烧方式,平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架、全悬吊结构的Π型燃煤锅炉,于2007年年底实现双投。

炉膛下部水冷壁采用螺旋管圈,通过中间联箱过渡,上部水冷壁采用垂直管圈。从炉膛上部至水平烟道依次布置分隔屏、后屏、末再、末过受热面,尾部烟道布置低再、省煤器受热面。

2 做好预防性检修,强化设备整治质量

超临界锅炉的四管泄漏,是锅炉发生非停的主要因素。田集电厂检修专业与运行专业技术人员一起,认真仔细地分析锅炉运行中出现的锅炉爆管的原因,并采取相应的措施,杜绝或尽量减少类似问题的再次发生。

2.1 制定防止氧化皮脱落爆管的措施

2008年8月,田集电厂1号炉连续发生3次过热器爆管事故,锅炉专业技术人员通过对炉管爆口的检查,割管的金相组织分析,受热面U型弯处的拍片检查以及对锅炉投运以来运行状况的评估后,确认为氧化皮脱落致受热面超温爆管。由于对超临界锅炉高温氧化皮脱落的危害认识不足,该厂专门搜集了相关单位的氧化皮脱落爆管资料,并组织专业人员进行学习,同时,到多个同类型锅炉电厂进行调研,学习氧化皮脱落爆管的防治经验。并结合电厂的实际情况,在厂领导的主持下,制定具体的治理氧化皮的运行与检修措施,取得了较好的效果,大大减少了高温受热面爆管的频次。

2.2 成立防爆防磨小组,责任到人

田集电厂燃用的淮南烟煤灰分较大,入厂煤收到基灰分年平均在35 %左右。由于机组长周期运行以及部分时段的超负荷运行,部分受热面磨损较严重,2010年尾部烟道曾发生3次泄漏。根据部分受热面的磨损情况,锅炉专业技术人员经过认真分析,成立了防爆防磨小组,重点检查尾部烟道飞灰磨损、吹灰器吹蚀磨损、冷灰斗斜面炉渣冲刷磨损、喷燃器出口煤粒磨损、管屏与定位管的机械碰磨5个方面。由于锅炉受热面多,范围大,因此受热面检查是个复杂细致的工作。锅炉停炉之前,该厂确定好重点检查的范围,然后组织3批人员进行检查,分别为防爆防磨外包队伍,主机维护队伍、锅炉专业及点检(包括运行)队伍。3批人员要把每一个点都检查一遍,发现缺陷及时填写整改缺陷单,再由检修队伍进行处理,处理后再由锅炉专业及点检队伍进行验收。经过这3道工序,层层把关,保证每次检修中都将可能引起受热面泄漏的缺陷消灭在事故前。同时,保持锅炉不超负荷运行,以减少尾部受热面的磨损量。

2.3 低温再热器管排连结块设计缺陷处理

为了运输、安装方便,上海锅炉厂在低温再热器管排之间设计了连结块,这样就增加了整个管屏的刚性,使受热面在膨胀时相互约束。同时由于管排存在着振动,使管排连结块焊缝处的应力相应增大,另一方面连结块焊接工艺也存在一定的缺陷,炉管与连结块角焊缝处没有满焊,并且焊缝未能与管子很好地熔合,使角焊缝两端容易产生裂纹。该厂由低温再热器连结块缺陷导致的锅炉泄漏达到6次。锅炉专业技术人员通过认真分析,精心策划、可行性论证后,利用机组检修机会,割除了110排低温再热器的所有连接块,并对已割除的连结块进行打磨,然后着色检查裂纹并进行处理。虽然此项工作量特别大,但在电厂技术人员的精心组织下,得到了很好的完成,基本解决了低温再热器连结块缺陷导致泄漏的问题。

2.4 定期召开四管泄漏会议

田集电厂定期召开四管泄漏会议,主要由生技部、运行部专业技术人员参加。会议的主要内容是统一思想、提高认识,分析每次泄漏的原因以及受热面磨损的原因,并制定相应的对策,布置检修的重点与要点。运行部主要进行优化燃烧调整的汇报,并强化超温考核,尽量减少超温的发生。同时,搜集兄弟单位的四管泄漏信息,为检修、运行人员提供可借鉴的经验。

3 不断进行技改,消除设备缺陷

3.1 改造分离器启动疏水阀,减少锅炉MFT

田集电厂投产初期,锅炉多次因分离器水位高而发生MFT事件。主要原因为,分离器启动疏水阀HWL1A,HWL2A(调阀)由于受汽水两相流的冲击,阀芯组件经常出现卡涩、卡死,调节笼套脱落等现象。

该厂对锅炉启动疏水调节阀的阀芯组件进行更换,采用COPES厂家的改进型产品。该阀体的结构尺寸及执行机构不动,将笼套式阀芯组件改造成迷宫式阀芯组件,改变和平衡了开启瞬间的进出口压差,减少汽水两相流对整个阀芯组件的冲击,同时阀杆与阀芯迷宫套固定方式为整体式,抗冲击强度也得到了加强。另一方面对启动疏水阀HWL1A,HWL2A的控制方式也进行了修改:原调阀HWL1A,HWL2A在机组正常运行中投手动,其前隔离门HWL1,HWL2依靠手动开启。现机组正常运行中将调阀HWL1A,HWL2A投自动,其前电动隔离门HWL1,HWL2根据分离器水位联锁打开(分离器水位大于4 m)。改造及控制方式改变后,无论是机组启、停还是机组事故状态下的分离器水位控制,都未再发生MFT。

3.2 改造等离子电源,停止燃油泵运行

在基建之初,为了节约投资,田集电厂2台锅炉只设置1套等离子电源,系2台锅炉共用,可以在2台锅炉之间手动进行相互切换,但因切换时间较长,无及时性,给事故情况下的锅炉安全运行带来了不可控性。该厂锅炉运行专业与热控专业人员一起进行详细的可行性论证,精心攻关,终于从逻辑控制上实现了等离子电源在2台锅炉之间的无扰切换,保证了锅炉等离子稳燃的可靠性。

3.3 改造空预器连轴器,避免单风烟系统运行

田集电厂2台锅炉空预器液偶结合面在迎峰度夏期间都会出现不同程度地渗油、甩油现象。每年都需要停止空预器运行2次左右,进行液偶补油工作。这项工作一般要停一侧风烟系统运行,既影响机组的发电量,同时也对机组的安全运行带来一定的威胁。2011年小修中,对4台空预器液偶联轴器进行了永磁改造,效果良好,到目前为止,未发生空预器异常事件,减少了机组单风烟系统运行的安全风险,也减少了无谓的电量损失。

4 完善热工逻辑保护,提高辅机运行的可靠性

4.1 减少6kV辅机误动跳闸,完善RB动作过程中的汽温控制

2010-07-13,2号炉A一次风机出口挡板开信号消失,同时发出关信号,造成一次风机 A跳闸,RB触发。2010-07-13,2号炉B送风机电机轴承温度2接线松动,接线并没有完全断开,处于虚接阶段,电机轴承温度8 s间内由正常值73 ℃迅速上升至跳闸值95 ℃,造成B送风机跳闸,RB触发。

(1) 现场存在的单一进(出)口挡板风机与水泵,其关闭信号单一。为杜绝该种执行器关闭信号的误发,结合现场阀门(挡板)开关行程时间,由逻辑判断开信号消失10s内收到关到位信号,即判断为误发,发出报警信号,不连跳辅机,由运行人员联系热控确认处理复位。

此外,A/B送风机跳闸逻辑中出口挡板关闭信号均取自2块挡板中的一块;A/B引风机跳闸逻辑中的进口或出口挡板关闭信号也均取自2块挡板中的一块。事实上,2块挡板关闭任意一块对送、引风机安全运行的影响都是有限的,但却增加了风机跳闸的可能性。现将逻辑判断中进口或出口挡板关闭信号修改为,2块挡板关闭信号同时满足后触发跳闸指令。

(2) 为提高辅机单一温度保护的正确性,将温度测量值在逻辑中加入速率判断,即超过2 ℃/s则判断为测量信号故障,只发报警信号不跳闸。

4.2 修改空预器跳闸联锁保护逻辑,提高一次风机运行可靠性。

2010-01-08,2号炉B空预器扇形板下行控制接触器粘死,造成空预器跳闸,RB动作。空预器扇形板故障处理正常后,一次风机倒转,无法正常启动。

现将空预器跳闸联锁保护修改以下2点。

(1) 空预器跳闸联锁同侧引送风机跳闸,同侧一次风机不连跳,动叶强关至10 %,空预器一次风进出口挡板关闭,一次风机风量至冷风母管。降低了一次风机倒转对一次风压的影响,加快了系统的快速恢复。

(2) 改造空预器扇形板控制箱,将原单控制接触器改为双上双下接触器,减少因单一接触器异常引发的故障。

4.3 改造火检冷却风机保护,减少锅炉MFT误动的可能性

2011年曾发生锅炉火检风机保护误动致MFT事件。以前火检风机失去保护为2台火检风机全停或火检风机母管压力低Ⅰ、低Ⅱ、低Ⅲ“三取三”同时动作。现将2台火检风机全停逻辑去掉,并增加2块低Ⅲ开关,采取“三取二”判断,触发MFT。保护改造后,误动的动作率将会大大降低。

5 结束语

田集电厂经过这几年对锅炉设备的大力整治,提前布控,及时发现机组缺陷、精准分析原因,并采取强有力的措施,大大提升了电厂锅炉安全运营管理水平,使电厂的非停机率大大降低,取得了明显的经济效益。

1 姚文达.锅炉燃烧设备[M].北京:中国电力出版社,2000.

2 朱全利.锅炉设备及系统[M].北京:中国电力出版社,2011.

猜你喜欢
预器挡板分离器
2A空预器主变频器跳闸故障案例研究及防范措施
一种回转式空预器进水卡涩跳闸快速恢复方法
发明来自生活
强制循环流化床物料分离效率的研究及应用
旋风分离器切向进料接管焊缝修理与改进建议
空气预热器排烟温度偏差分析
单双级重力式气液分离器结构优化及分离性能仿真
1 000 MW机组锅炉空预器电流波动分析及解决对策
折叠加热挡板
HAZOP理论分析在分离器作业中的应用探讨