修井机油改电节能减排效果分析

2013-08-15 00:43师成灿陈微熙袁得芳青海油田井下作业公司
节能与环保 2013年7期
关键词:修井青海电动

文 / 师成灿 陈微熙 袁得芳 青海油田井下作业公司

井下作业是石油行业勘探开发工程技术服务的重要业务,截止2011年底,仅中石油拥有各类修井机2800余台,年消耗柴油10 余万t,修井费用近10亿元/a,节能减排已成为全行业保持可持续发展、寻求新的发展空间的必然选择。

1 修井机

修井机是油田井下作业不可缺少的修井专用设备,传统的修井机以柴油机为动力源,现在已经是一项非常成熟的技术,但是在目前能源日益紧缺,经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐的背景下,在青海高原油田柴油机工作效率仅为50%左右,能源浪费较为严重, 作业成本高。

传统修井机以其高耗能、高污染、高噪音、高维护费制约着修井装备行业的发展,而且还存在噪声污染等一系列环保问题, 既影响一线生产工人的身体健康, 又影响周边环境质量。并且随着能源价格上涨,以柴油机为动力的传统修井机的运行成本不断升高,仅青海油田就有70余台修井机,年消耗柴油2500余t,运行成本近3000万元。

在青海油田,仅以250型修井机为例,单台修井机在工作量饱满的情况下,年平均消耗柴油约为41.74t/a,折合人民币31.13万元/a,折合碳排放量为146.41t/a,由此可见,我们是生产石油的行业,但也是碳排放高、石油消耗巨大的行业。

2 XJ-250电动修井机的研制

对原有耗能较大的工艺及设备进行更新和改造,加快节能减排技术的研发,通过技术革新实现节能降耗,降低日常运营成本是目前国内外各油田的首要任务之一,利用绿色、清洁、环保的电能是我们井下作业修井设备是必走之路。

2.1 电动修井机结构改进

常规XJ-250电驱修井机在台上作业、底盘行驶时共用车装进口发动机和进口液力变速器。液力变速器带有分动箱,将动力分别传递给底盘车各驱动桥和车上角传动箱。角传动箱通过链条、传动轴等将动力分别传递给主滚筒和转盘。该类型修井机经过不断改进,其速度、提升能力等均较为成熟,但其高能耗、高污染、高排放的“三高”问题,已然不符合目前的环境形势。

因此,青海油田经过5年的潜心研究试验,从结构上对250型修井机进行了重新设计,即使用交流变频电机、国产柴油发动机、设计组合式分动箱,改变了传动结构,并替代了进口柴油机和变矩器。简化了机械传动结构, 并实现了在作业中完全使用油区内安全、经济的油田电网。

2.2 改进中的问题及解决方法

(1)该车的蓄电池组做为电源补偿和能量回馈单元,其安装位置距离与地面较近,在油区状况恶劣的路上行驶,是安全隐患存在点。经重新设计,调高柜底与地面的距离。

(2)该电动修井机重新设计了组合式分动箱替换了原车的分动箱,增加电机动力输入端。电机和并车分动箱通过联轴器运行,在工作中发生动力传递不平稳,从而造成整个动力传递系统不稳定。通过提高设备的工装水平,专业机构调平,检测动平衡效果得以解决。

(3)电动液压泵供液不足,噪音大,在长时间工作时液压泵会出现过热现象,会导致液压机的烧坏。原因主要是进油管线过长,孔径太小造成,经重新更换管线,调整布管方式得以解决。

2.3 目前运行情况及优点

目前设备在小修、大修过程中均运转正常,显示了新设备的优越性,其优点主要有以下几点:

(1)以电代油,节能降耗效果十分显著,有利于节约能耗、降低成本。

(2)交流电机替代了进口动力,延长了对发动机的维护保养周期,从而节省维修保养费用。

(3)以电代油,碳排放量明显减少,以更好地分解国家节能减排指标。

(4)现场作业噪音小,由原来120dB降至不超过60dB,有效保证了操作工人身心健康。

(5)全车均采用国产配件,有效减少设备维修、维护成本。

3 XJ-250电动修井机现场应用节能减排分析

青海油田设计制造的XJ-250电动修井机经过近两年超过240口井的使用,在节约能源、降低油田开采成本上创造出了巨大的经济效益和社会效益,详见表1。

该电动修井机的研制,使油田在不改变原有生产规模的情况下,大大降低燃油的耗用量,有效降低了企业的燃油、维修费用,产生显著经济效益,减少燃油使用的同时也减少了二氧化碳的排放总量,降低企业运行成本,也减轻了对环境的影响,社会效益和环保效益显著。

猜你喜欢
修井青海电动
井下作业修井技术现状及新工艺的优化
电动自行车
石油井下修井作业及现场管理的优化
大美青海
纯电动重卡展会遇冷
MINI 电动概念车
基于Cruise的纯电动客车动力系统匹配
青海行七首(录二)
中小型油田修井机效率提升改造及应用
青海 管放相宜 渐入佳境