詹卫荣
(中鼎国际工程有限责任公司 矿山隧道分公司,江西 南昌330096)
顶板事故是煤矿五大自然灾害之一,在井巷施工中顶板事故约占事故总数的40%,而事故大都发生在掘进工作面掘进之后的支护过程中。提高施工进度、减少事故的重点是改进前探临时支护。
以前巷道掘进时临时支护普遍采用插挂前探梁和液压支柱加托梁(点柱)两种方式,这两种方式暴露出太多不安全因素,严重影响着掘进效率,最大的问题是仍有安全的薄弱环节。其缺陷主要是:支撑力不够,且是被动受力;每移动一次都需要二、三个人,操作复杂,每次耗时25~30 min;需人工在迎头空顶区附近操作,占用时间且安全性较差。
对于炮掘工艺目前没有较以上两种方式更为理想的临时支护方式,但对于综掘施工可充分利用掘进机作为载体,并通过掘进机液压系统提供的动力实现临时支护,为此采用综掘机机载超前支架系统代替原临时支护,以提升综掘掘进效率,实现快速和安全掘进。
1)结构:主要由顶架、主架、折叠缸、升降缸、支撑杆、双向锁、高压油管路、多路换向阀等组成(见图1)。
2)原理:工作时,利用原综掘机的液压泵站供油,推动换向阀使液压油通过分流集流阀进入双向锁和支撑油缸、折叠油缸,使顶架打开升起。推动升降油缸使主架升高,通过三组油缸的协调操作使顶架、主架调整到所需要的高度、角度并达到所需的支撑力后停止。顶架应根据巷道断面设计成平面或拱形。
图1 综掘机载超前支架示意
1)装置性能参数
(1)适用巷道断面:矩形、拱形、梯形。
(2)适用巷道尺寸:巷道高2.4~5.0m、宽≥2.3m。
(3)最大支撑力:1.5~3t。
(4)最大支护面积:3.4m×3.4m。
(5)支护超出掘进炮头距离:0.9~1.8m。
(6)顶架最大横向倾斜角:≤20°,上展:45°。
(7)装置重量:约1t。
2)液压系统性能参数
(1)额定压力:16MPa。
(2)额定流量:50L/min。
1)综掘机正常掘进时,该机载超前支架装置折叠收缩于综掘机切割减速箱背部。当综掘机掘进进尺达到两个锚杆排距时,停止掘进,将综掘机退回两个锚杆排距,停止在巷道中线上。
2)将切割头落地,操纵机载临时支护装置控制阀,使折叠架体、折叠架顺利翻转至切割头上方空顶区(可人工打开折叠左、右架体,增大支护面积)。
3)综掘机停电闭锁,使用锚杆钻机透过液压临时支架对顶板进行永久支护。
4)操纵液压临时支架的控制阀,折叠架回收,使折叠架放平支撑于顶板上。
5)进入下一个综掘循环。
1)全液压控制操作,机械化程度高,支护快捷,安全可靠。做到了无空顶作业,实现了本质安全。
2)实现了综掘机与临时支护有机结合,增加综掘机的综合功能,缩短了支护时间,由人工支设前探梁支护6人30min完成的工作量,用机载支护只需要70s,大大节省了支护时间,减少了现场操作人员数量,提高了巷道掘进效率。
3)综掘机作业时将临时支护折叠收缩至掘进机载截割盖板上面,最大程度缩小外限尺寸,不干扰综掘机截割、装载作业及司机的操作视线。
4)采用油缸对顶板施加一定的初撑力,达到主动受力、主动支撑,使顶板处于安全支护状态。
5)综掘机与支护工作互锁,确保整机的操作安全性。
6)采用整体顶架设计与顶板面接触,支护面积大,能有效地对空顶区进行支护。
7)前支撑部位属伸缩式、两侧支撑部位属折叠式,防止切割巷道时支护碰顶板碰侧帮,伸出时保证支护装置可达到一定的支护高度及支护面积;缩回时减小了体积。
8)结构件采用高强材料,强度高、承受力大、体积小、使用寿命长,装卸、维修、维护方便。
9)机载临时支护工具有前后左右伸缩折叠、支撑面积调整、高低调整、可调倾斜角度功能,支护时可以适应各种巷道。
1)巷道掘进达到施工、验收规范要求后,才能操作机载前探支架。
2)前探支架使用前,必须仔细检查支护各关节管路是否正常,以保证正确安全使用。
3)注意保持油缸油位,油温不要超过70℃,定期清理油箱和过滤器。
4)不得随意拆卸液压件,严防脏物进入管路,污染液压油和液压元件。拆卸维修时,一定注意将拆下的油管接头、液压件用布包扎好,以免煤尘进入。
5)永久(锚网)支护完成后,所有人员撤到安全警示标牌5m以后,才能收回前探支架。在使用支架装置时,绝对不能动作掘进机,否则会造成严重人员伤亡事故。如需进行工作时,应提前把支护装置收回,掘进机才能操作。
6)支护高度不够时,应先落下支架装置,再抬高炮头,并在炮头下垫入枕木,然后再升高支架装置。严禁在支架装置打开状态下抬高炮头,否则将严重损坏支架装置。
7)支护顶架贴紧巷道顶面后,严禁再操作折叠油缸推动顶架前后推动。
2011年8月至2012年2月,在内蒙古同煤鄂尔多斯矿业色连一号井施工一水平北辅运大巷,该巷道为半煤岩巷,设计长度为2364m,巷道掘宽为5.7m、掘高4.55m,采用锚网加钢筋梯子梁加锚索喷砼联合支护,采用EBZ-160型掘进机,安装使用机载前探支架后,月进度由原来平均不到280m增加到月平均365m,最高达到427m,且未发生顶板事故,质量达到优良。
利用综掘机液压系统,采用综掘机机载临时支架装置,既缩短了空顶时间,又减轻了职工的劳动强度,变被动支护为主动支护,做到了完全无空顶作业,实现本质安全生产。该装置操作简便、施工安全、可靠,提高了对顶板的预应力支撑作用,避免了空顶作业,缩短了掘进临时支护时间,加快了循环作业。机载临时支架装置运用以来,综掘工作面未发生过顶板安全事故,且掘进单进水平、掘进功效等主要生产技术指标均得到大幅度提高,保证了安全,提高了工效,取得了良好的经济效益和社会效益。