卢永岭,杨 潇,郄建伟,田国福,黄永辉
(山钢股份莱芜分公司 炼铁厂,山东 莱芜 271104)
烧结烟气是烧结混合料在高温烧结成型过程中产生的含尘烟气,具有成分复杂、含尘量大、水分高、温度及SO2浓度波动大等特点。烧结烟气粉尘的主要成分为铁、钙、镁、钾、钠的化合物[1],此类物质进入到脱硫系统中,被吸收剂吸收,将会生成不溶或可溶性的硫酸盐,影响吸收剂的质量和效率;粉尘中的氯离子对316L设备及管道有强烈腐蚀性;粉尘中的阳离子(如K+、Na+等)进入到胺液中,达到一定程度时,将会结晶析出,堵塞管道和设备;不溶于水的粉尘进入系统中也会对设备管道产生堵塞,影响脱硫系统正常运行。
莱钢4#烧结机烟气脱硫采用有机胺液选择性吸收烧结烟气中的SO2,并在高温下解吸出SO2制取高纯度浓硫酸,实现吸收剂重复利用,具有脱硫效率高、副产物可回收利用、不产生二次污染等优点。烧结烟气中的粉尘严重影响脱硫系统,为此,采用了一系列优化措施。
脱硫工艺(工艺流程见图1)可分烟气除尘、预喷淋、吸收/解吸、胺液净化、制酸、循环冷却水和废水处理等7个子系统。烧结烟气经机头电除尘与增压风机增压后进入喷淋系统,完成对烟气的降温除尘等预处理后进入吸收塔,胺液对烟气中的SO2进行选择吸收,吸收SO2的胺液变为富胺,经过滤后进入解吸塔解吸出SO2,胺液成为贫胺,再泵入吸收塔重复利用。解吸出的SO2输送至制酸系统,生产98%的浓硫酸,而制酸尾气经增压后进入脱硫系统,再次对其中的SO2进行处理,提高烟气净化效果。
图1 脱硫工艺流程
本工艺系统采用半气选脱的方法,即根据烧结生产过程中,不同烧结阶段的烟气含有SO2浓度的不同,集中收集SO2浓度高的烟气进行脱硫。此部分烟气具有碱金属含量大、烟气温度高、烟尘粒径小、烟气干燥的特点。
机头脱硫侧的电除尘器电场有效断面面积185.22 m2,为提高机头除尘器的除尘效率[2],对烟气进行增湿调质处理,降低烟气比电阻,严格控制除尘器的漏风率,采用均流复荷转板电场和声波清灰等方式,大大提高了除尘效率,除尘器出口粉尘浓度降至80 mg/m3。
经电除尘后的烟气由增压风机加压后进入喷淋系统,喷淋塔为文丘里洗涤塔,材质为玻璃钢,可耐受温度较低,而烧结烟气温度达120~150 ℃,为防止高温烟气对喷淋塔造成变形损坏,在烟气进入喷淋塔的烟道中设置3 个雾化喷头,利用雾化水对烟气进行降温和预除尘处理,确保进入喷淋塔的烟气温度低于120 ℃。喷淋塔内共设有3 个喷淋层,采用专用螺旋喷头,使喷淋液与自下而上的烟气逆向接触,达到去除NOX、HCl、HF、SO3等酸性物、烟气粉尘和降温的目的。为提高除尘捕沫效果,拆除塔顶折流板式捕沫器,铺设3 层共900 mm 的规整填料,经喷淋后的烟气含尘量可降低至50 mg/m3。因烧结烟气中含有一定量的SO3等酸性物质,被喷淋液吸收后,降低喷淋液的pH值,加速高酸性的喷淋液对设备及管道的腐蚀;另外,喷淋液中粉尘富集到一定程度,会堵塞设备及管道,所以需定期外排废水,以控制喷淋液的pH值和含固量。
喷淋液的温度控制在43 ℃左右,当喷淋液pH值为1时,烟气中的SO2溶于喷淋液较少,可减少SO2随喷淋废水排放损失,增大SO2转化为硫酸的比率,提高硫酸产量,同时降低废水处理负荷,减缓喷淋液对设备的腐蚀速率。
胺液过滤单元(过滤工艺流程见图2)采用微孔过滤技术,操作单元主要有2 台PGR 型过滤机及1台PGH 型压干机。在胺液完成对SO2的吸收时,烟气中残余的粉尘也会进入胺液中,不溶性粉尘达到一定浓度时,将会堵塞设备及管道,并对设备产生磨损。为降低胺液中的粉尘含量,吸收SO2后的富胺液进入到过滤系统,对胺液进行除尘净化处理。设备开机时,过滤机中需要投入珍珠岩粉作为助滤剂,增大设备过滤精度至1 μm。
图2 过滤工艺流程
随着设备连续运行,过滤柱上的粉尘产生堆积,过滤精度会提高,但是过滤罐压力升高,造成能耗增加,过滤效率下降。在过滤罐内压力升至0.16 MPa时,需要对过滤机进行反洗再生处理,对过滤罐内含固浓度高的胺液,利用压干机进行压干,滤清液进入胺液系统实现回收利用。压滤饼可以进入烧结配料,进行二次烧结,完成废渣处理。系统设有PLC自动控制装置。
脱硫系统吸收剂是有机胺液,每个胺分子中含有2个氨基,为确保胺液在生产中的稳定性,在吸收前需对胺液进行盐化处理,利用硫酸盐化胺液,控制硫酸使用量,使胺液中的1个氨基被硫酸根占据,生成稳定性较强的硫酸铵盐,另1个氨基完成对SO2的选择性吸收。烧结烟气中的Cl-、SO3等进入到胺液中将会生成热稳定性盐,不能通过热分解的方式除去,胺液中富集的Cl-、SO42-等离子会占据胺液中的另1个氨基,使胺液丧失吸收SO2的能力。
胺液盐化反应方程式:
胺液吸收反应方程式:
为保证胺液的完全盐化,控制胺液中热稳定性盐的摩尔电荷与胺液的摩尔电荷的比值HSS为1.1~1.3。若胺液盐化不彻底,系统存在较多的游离胺,而游离胺稳定性差,易降解及逃逸造成胺液损失;热稳定性盐含量升高,将占据胺液另1 个氨基,导致胺液的pH 值降低,使胺液降低吸收SO2的能力,同时使胺液失去缓蚀作用加速胺液对设备及管道的腐蚀,所以富集的此部分热稳定性盐必须除去,以确保胺液的活性。
HSS值计算公式:
其中ne-为胺液中负离子摩尔电荷数,ne+为胺液中正离子摩尔电荷数。
因烧结烟气中含有大量的酸性物质,随开机时间的延长,进入到胺液中,生成酸根离子,与胺液反应生成铵盐(取样数据见表1)。
表1 2011年11月10—12日胺液中取样分析数据
由表1可知,在开机的32 h中,胺液中的热稳定性盐及HSS 值处于持续上升状态,HSS 值升高将会降低胺液对SO2的吸收效果,富集的热稳定性盐必须除去,以确保胺液对SO2的吸收能力。
除盐单元采用离子交换工艺,用离子交换树脂选择性吸附胺液中的热稳定性离子,树脂吸收饱和后,采用烧碱对树脂进行再生处理,恢复树脂吸附能力。但烧结烟气中的Fe3+、Cu2+等重金属离子极易使树脂中毒,降低树脂使用周期,胺液中的超微粉尘吸附在树脂表面或进入树脂空隙中,降低树脂表面积,影响树脂使用质量。采用本系统中产生的亚硫酸对树脂进行浸泡擦洗处理,可提高树脂的使用周期及处理能力。
烧结烟气中的Cl-、Na+、K+等离子等进入胺液中影响胺液质量。Cl-不仅会使胺液丧失吸收SO2的能力,同时对316L不锈钢腐蚀较严重。为保护316L材质管道及设备,需控制胺液中的Cl-含量低于800×10-6。胺液中的K+、Na+等含量富集到一定浓度时会堵塞管道及设备,也会影响对胺液的分析,所以胺液中的K+、Na+总量需控制在800×10-6以下。采用离子交换树脂吸附胺液中的离子,用系统产生的硫酸或亚硫酸对树脂进行再生,可减少原料使用,降低生产成本。
在冬季检修时,对胺液进行提浓处理,提浓后胺液存于吸收塔中。经冷却后,出现结晶盐等固体物质,利用自制的简易设备对胺液中的固体杂质进行物理分离。经分析,固体杂质主要成分为结晶盐(硫酸钠、硫酸钾)和单质硫。冷冻结晶法对酸根离子SO42-、Cl-、NO3-等去除效率高[3],同时也可去除胺液中的单质硫,可降低离子交换单元的工作负荷,避免塔顶冷凝器单质硫的析出,减少原材料(胺液、烧碱、硫酸等)的消耗,降低脱硫生产成本。
莱钢炼铁厂烧结烟气脱硫技术已成功应用于生产,充分结合烧结生产线工艺特点,脱硫效率可以达到95%以上,在总风量450000 m3/h、入口浓度1200~2000 mg/m3的情况下,可实现SO2排放浓度低于100 mg/m3,确保烧结烟气中SO2达标排放。
[1]李志锋,林七女,董晓春,等.烧结机头除尘灰生产氯化钾的应用研究[J].中国资源综合利用,2010(2):13-15.
[2]谭松涛,殷征,乔汉东,等.265 m2烧结机机头除尘器运行参数分析[J].莱钢科技,2009(4):60-62.
[3]邱正秋.胺法脱二氧化硫溶液中热稳定性盐去除实验研究[J].天然气化工,2011,36(2):19-22.