双空心抽油杆在抽喷井上的应用

2013-05-05 02:50李小永和改英华北油田公司第五采油厂
石油石化节能 2013年6期
关键词:热载体油杆井筒

李小永 和改英(华北油田公司第五采油厂)

双空心抽油杆在抽喷井上的应用

李小永 和改英(华北油田公司第五采油厂)

针对抽喷井生产中存在的清蜡难题,采取了一系列措施,但是仍存在问题。现场应用了双空心抽油杆内循环加热技术,根据其工作原理,从下入深度、热载体温度等方面进行了采 油 工 艺 设 计 优 化 。 现 场 10口 井 应 用 后 累 计 减 少 热 洗 52 井 次 , 节 约 用 电 87×104kWh, 节 约 清蜡维护费用67.8万元。

抽喷井 双空心抽油杆 下入深度 清蜡

油田生产中部分自喷井随着井底压力降低、含水上升停喷,转抽后由于抽油泵的抽汲作用开始连抽带喷生产。抽喷井受地层能量、井筒温度和压力的影响,原油的溶蜡能力大大降低,井筒结蜡严重。目前常用的清蜡方式主要有定期启抽清蜡、热水洗井、热油洗井3种,而以上清蜡方式存在抽油杆易卡死造成检泵、洗井水压井恢复周期长、热油易燃易爆等一系列影响油井生产的问题。针对抽喷井清蜡难题,试验应用了双空心抽油杆内循环加热采油工艺技术,摸索出了一套适合抽喷井特点的清蜡工艺模式,在多口井上应用,均取得了理想效果。

1 双空心抽油杆工作原理

同轴式双空心抽油杆是中国专利ZL200820106412.3 所 公 开 的 一 种 空 心 抽 油 杆[1]。 它具有1个内外相互密封的独立通道,利用地面热交换器把热载体加热至设定温度,通过特制四通接头注入双空心抽油杆的内空心通道,经双空心杆尾端循环至外空心通道返出至地面,热载体在外通道流动过程中实现对井筒内流体的加热,当井筒内流体温度达到或超过蜡的熔点时,蜡溶于油流中不会析出,从而达到清防蜡的目的。

2 井内管柱优化

2.1双空心杆下入深度确定

根据油井井筒温度分布情况及结蜡点的位置来确定需要加热的井段。例如:赵 36-2X井按照赵州桥油 田单井 井底温 度 85 ℃,温 度梯度 为 3℃/100m,原油凝固点35 ℃,析蜡点35 ℃计算,油井在750m开始结蜡,因此双空心杆下入深度必须大于 750m。

2.2下部抽油杆优化

下部抽油杆优化设计主要考虑两方面的因素:抽油杆下行时所受的阻力;校核抽油机井悬点最大载荷。

式中:

Pmax——抽油机悬点最大载荷,t;

P杆——抽油杆在液体中的质量,t;

P液——井筒内液体质量,t;

Pf——摩擦载荷,t。

式中:

Fr——液柱与抽油杆的摩擦力,kN;

L——抽油杆长度,m;

μ ——井内液体的黏度,mPa·s;

m ——油 管 内 径与抽油 杆 直 径 比 , m=dt/dr;

dt——油管内径,m;

dr——抽油杆直径,m;

Vmax——抽油杆最大下行速度, m/s;

ω——曲柄角度;

s,n ——光杆 冲 程 和 冲 速,m 和 min-1。

3 热载体温度优化及加热方式选择

热载体温度优化原则:井口出油温度必须高于原油析蜡点。依据井口出油温度优化双空心抽油杆热载体进口温度、出口温度和热载体的循环温度。例 如 : 赵 36-2X 井 原 油 凝 固 点 35 ℃ , 析 蜡 点35℃,双空心抽油杆热载体出口温度最低为36℃。

常规热载体加热方式主要有两种:电磁加热和伴热水换热方式。实际应用中在实现热载体加热的同时,还应充分考虑节能降耗问题。设定热载体加热温度为45℃,采取电磁加热方式,消耗功率为17.9kW, 按 有 效 输 出 功 率 70% 计 算 , 日 均 耗 电613.7kWh。为降低单井能耗,现场应用时一般采取伴热水换热方式,既实现热载体加热,又不额外增加电能消耗。

4 现场应用

2011 年 以 来 , 先 后 在 10 口 抽 喷 井 上 应 用 同 轴式 双 空 心 抽 油 杆 采 油 工 艺 技 术[2], 累 计 增 油 2373t,减 少 热 洗 52 井 次 , 节 约 热 洗 用 水 1560m3, 节 约 用电 87×104kWh, 节约清蜡 维 护 费 用 共 67.8 万 元 。

典型井例:赵76-3井

该 井 为 抽 喷 井 , 含 蜡 16.05%, 凝 固 点 35 ℃ ,先期采取定期启抽方式清蜡,清蜡效果差,油井产液 量 下 降 ; 后 期 采 取 每 30 天 定 期 热 洗 30m3进 行 清防 蜡 , 热 洗 后 油 井 恢 复 期 为 3天 。2011年 5月 12日下双空心抽油杆,根据该井结蜡点位置及井底温度分布情况确定双空心抽油杆下深为 800m。根据供液能力、悬点载荷及杆柱应力优化,杆柱组合为双空 心 抽 油 杆 42mm×800m,HY 级 杆 22mm×200 m, 管 柱 组 合 为 管 泵 44mm × 1000m、 筛 管 73 mm×1020m、导锥 73mm×1040m。热载体进口温度优化为43℃,加热方式为伴热水换热。

该井自下双空心抽油杆后停止热洗,正常生产至今,从生产曲线可以看出油井日产液量增加(图1), 电 流 大 大 降 低 (图2), 说 明 该 井 负 荷 明 显 下降,清防蜡效果明显。截至目前,该井累计增油873.4t, 减 少 热 洗 16 井 次 , 节 约 热 洗 用 水 480m3,节 约 用 电 29.5× 104kWh, 节 约 清 蜡 维 护 费 用 22.2万元。

图1 应用双空心抽油杆前后生产曲线

图2 应用双空心抽油杆前后电流曲线

5 结论

双空心抽油杆内循环加热采油工艺能有效解决抽喷井的清蜡问题,清蜡成本比传统方式降低一半以上,显著降低了该类油井开发成本,提高了油田开发经济效益,创新了清防蜡生产方式,具有一定的应用和推广价值。

[1]李 国 栋,刘 树 林,王 剑 飞,等.一 种 空 心 抽 油 杆:中 国, ZL200820106412.3[P].2009-07-22.

[2]李 云 峰,宗 超 伦.双 空 心 抽 油 杆 稠 油 开 采 的 技 术 应 用[J].石油石化节能,2012(7):31-32.

10.3969/j.issn.2095-1493.2013.006.007

2012-08-27)

李小永,工程师,2007年毕业于大庆石油学院,从事 油 气 田 开 发 工 作 , E-mail: cy5_lixiaoyong@petrochina.com.cn, 地址:河北省辛集市华北油田第五采油厂,052360。

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