铁路客车空调机组的PLC控制

2013-04-29 02:18王超群
中国高新技术企业 2013年8期

摘要:铁路客车空调机组应用普遍,文章首先介绍了机组控制的基本原理,通过PLC改造试验后,对比了改造之后的优点。本次实验采用了KLC40C[2]-1T1型号的空调机组作为改造对象,通过PLC可编程程序控制器进行改造,大大优化了系统性能。

关键词:空调机组;PLC;控制器改造;铁路客车

中图分类号:U270 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)12-0106-03

通过实验发现KLC40C[2]-1T1型号的空调机组系统存在一些弊端,为了改善机组的主令控制,简化主令控制的操作步骤,加强空调机组的故障保护机制,减少机组硬件线路,以提高系统的稳定性,同时为下一步的PLC改造作好基础工作,本文选取了PLC可编程序控制器进行了基于PLC技术的系统优化。

1 机组控制概述

铁路客车空调机组中的电气控制柜为KLC40C[2]-1T1空调机组,主要功能有自动采暖、手动采暖、自动制冷、手动制冷和通风等。电源控制开关为1Q和2Q两个自动空气开关,控制着控制电路、主电路的电源。接触器KM8、KM9控制着第一、第二组电热器1DR、2DR,主电路与自动空气开关之间用3Q、4Q连接。在电热器的控制线路上有两只串联的保护开关FT3和FT4,用以保护火灾等事故时,自动断开线路,保护电热器安全;同时电容器的控制线路上还有保险丝,当温度超过140℃时会自动熔断;6M、7M为第一、二台压缩机电动机,由接触器KM6、KM7控制,H1、H2为制冷工作计时器,FT1、FT2为制冷低温保护接点,FP1、FP2为压缩机压力保护接点。过电流继电器FA6、FA7为电动机6M、7M提供过电流保护;4M、5M为制冷1、2的冷凝器风机,共同由接触器KM4控制。FR4、FR5为其过载保护热继电器,1M为通风机,通风有强风(高速)和弱风(低速)两种,分别由FR2、FR1提供过载保护,对于各种工况运行状态或故障均有指示灯显示。

集控、全暖、半暖、全冷、半冷和停止等操作由开关SA1控制;而强通风、弱通风等选择功能由开关SA2控制;手动、自动冷、自动暖等功能由开关SA3控制,三个开关灵活使用;转换继电器的线圈通电时,线圈转动一次的同时实现触点状态的转换,当线圈断电状态下,触点状态不发生变化。通过控制继电器线圈的转速,可以调节工作转换时间,使两台压缩机和两台电热器按照设定的时间相互交替工作。为了保证这两台压缩机的寿命、性能等保持相同,电气控制柜设有压缩机交替工作电路。通过设定温度控制仪ATC的高温触头和低温触头,可以实现制暖和制冷功能的转换。

2 机组PLC设计改造

原来的机组控制中,三个开关的控制功能繁琐,改造设计中,不采用原来的三个开关,只选用两个主令开关,第一个开关用于选择手动控制和自动控制;第二个开关用于控制具体的制暖、制冷、通风等功能。为了减少以后设备更换造成的麻烦,本操作系统的控制程序采用PLC基本的语言指令进行编程。

图1 PLC端子接线

表1 1SA工程选择开关接点信号组合表

1SA工作状态位 PLC输入接口状态 工况状态名称

X3 X2 X1 X0

5 0 0 0 0 停止

1 0 0 0 1 全暖

2 0 0 1 0 半暖

3 0 0 1 1 强通风

4 0 1 0 0 弱通风

6 0 1 0 1 半冷强风

7 0 1 1 0 半冷弱风

8 0 1 1 1 全冷

9 1 0 0 0 集控

由于原来的机组中通风、制暖和制冷等功能涉及了9个接口,为了减少输入接口,在进行PLC改造时,只使用了4个输入接口,通过组合控制来完成这9种功能。具体的连接组合情况在图1和表1中有介绍。将开关1SA打到工作位6时,开关的2、4触点断开,1、3触点闭合,这样后面的X1、X3两个输入接口就没有信号,而X0和X4两个接口有信号传入,通过这四个触点的串联控制,可以实现系统的强通风、半冷功能。在编写PLC控制程序时,必选先分配好PLC的输入元件信号、输出执行信号的接口,确定控制系统的信号种类。在图1的输入、输出接口接线图中,可以看出在整个控制系统中有11个输出接口和14个输入接口。值得注意的问题是,当开关1SA打到工作位9时,只有电源控制信号闭合时,PLC才能够检测到集控信号,否则PLC只能检测到停止信号。

总而言之,将铁路列车空调机组进行PLC改造,能够大大提高系统稳定性,优化系统性能,但是这也只是第一步改造。接下来还可以通过将制冷、制暖的信号存储到PLC模块中,实现对温度的连续控制,大大提高温度控制的精确度。实现了每一台空调机组的PLC改造之后,还可以建立计算机控制主站,通过通讯接口对各个铁路的空调机组进行集中控制。

3 改造效果比较

通过多次的模拟实验和教学演示,发现对铁路客车空调机组KLC40C[2]-1T1型机组进行PLC控制改造后,比改造前的效果优化了很多,控制效果很好,相比之下有很多优点:

(1)控制的操作更简单:改造之前的开关操作需要三个手动开关的相互配合,才能完成暖通各项功能,经过改造之后,只需要一个开关就能完成全冷、全暖、弱暖、集控、强通风、弱通风、停止等一系列操作。在改造之前,要开启制冷功能,必须保证在上一次打开制冷开关三分钟以后才能再次开启,这样容易产生人为的操作失误,影响压缩机和制冷机组的功能。经过了PLC改造之后,在关闭制冷开关之后,设备会自动控制开关,使其制冷机组在三分钟之内无法再次启动。改造之前要关闭制暖开关时,由于设备制暖电热器长时间工作,需要将设备进行通风,即打开通风开关,才能选择关闭制暖,这样才能保证设备的正常运行。而经过了PLC改造之后,关闭制暖开关的同时,程序会自动开启两分钟的通风功能,这样就可以直接关闭制暖开关而不用担心设备受损。

(2)制暖制冷控制无需延时:在改造之前,控制柜使用同一个转换继电器进行制暖和制冷控制,为了保护机组的正常运行,所以控制柜制暖和制冷都需要延时操作。经过PLC改造之后,使用两组电热器交替工作,完成制冷和制暖功能的相互转换,控制操作不必延时更加快捷。

(3)机组出现故障时得到及时保护:经过PLC改造后的控制程序中设定了故障显示输出和锁定程序,因此当设备发生了故障时,程序会自动搜索出故障信号并及时停止故障。为了确保自动复位等物理故障的出现,一旦出现操作故障,相关的保护负载的执行元件也会断开,这样就保证了故障范围不会再扩大,采取手动停止之后设备恢复正常,这样就有效地保护了设备。

(4)压缩了控制柜的体积:进过PLC改造之后,控制程序就相当于一根连接线路,把各种控制、转换线路连接起来,这样就不需要原来设备中的定时继电器、控制继电器和转换继电器,省去了很多物理线路,既压缩了控制柜的体积,又经济合算。

(5)控制系统的稳定性提高:经过改造后的控制系统工作方式为集中输出和集中采样,程序运行与外部设备相对隔离,这样系统的运行不再受到设备运行状况的影响,稳定性更高。同时,由于控制机组中使用的连接线路减少了很多,这样由于线路故障引起的系统故障也就少了很多,提高了系统性能。

(6)改变控制要求更简单:改造之前的控制系统的控制电路之间存在着一定的逻辑关系,通过实际的硬接线相连接。当改变控制操作时,系统必须改变相应的控制线路,这样不仅操作繁琐,而且容易出现故障。而经过了PLC改造之后,所有的控制要求都以程序的形式存储在系统工作区的模块当中,直接通过程序运行来实现转换操作。要更改控制要求时,只需要打开相应的控制程序即可,操作更简单。

综上所述,本次实验采用了KLC40C[2]-1T1型号的空调机组作为改造对象,通过PLC可编程程序控制器进行改造,大大优化了系统性能。

参考文献

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作者简介:王超群(1985—),男,陕西西安人,西安铁路局西安客车车辆段助理工程师,研究方向:客车电气控制。

(责任编辑:叶小坚)