杨 旭,韩 良
(中国石油广西石化公司,广西 钦州 535008)
在引进常减压装置工艺包谈判和开工的过程中,我们发现UOP 在设计理念和细节方面与国内设计存在诸多差异,具体总结如下。
在设计理念方面,国内十分注重能耗,而UOP是围绕长周期设计的,当能耗与长周期矛盾的时候,国外多会选择长周期而牺牲能耗。我们和设计院也针对UOP 的设计提出过置疑,但UOP 坚持自己的设计,认为长周期是最大的效益。具体体现在以下几个方面:
(1)国内设计的流程一般分为四路排布,换热终温可达到310℃以上,但正因为排布的精细,窄点温差选得较小,装置从一期过渡到二期时换热流程要进行改造。而国外的设计原油物流的分流数为两路,虽然换热终温比国内平均水平低10℃以上,但减少了换热器台位,简化了换热流程,提高了操作灵活性,换热网络无需改造,即可实现一、二期两种工况的平衡过渡,同时提高了对原油品种变化的适应能力。
(2)UOP 增加管路压降,同时也增大了机泵的功率。如在闪蒸罐前设置压力控制阀,保证了油品在管线中的输送压力,避免了因油品气化引起的结垢和振动,但却提高了原油泵的扬程。炉管设计压降为1.0MPa,远远高于国内的0.5 0.6MPa,虽然增加闪底泵、常底泵的电耗,但UOP 认为这样会减少炉管的结焦,有利于长周期运行。
(3)闪蒸罐设在了原油一次换热后,温度约为160℃的位置,比国内的设计温度低了50 60℃。UOP 认为,闪蒸罐的作用是从塔顶闪蒸出少量水分及液态烃,并将石脑油保留在原油中,这部分石脑油进入加热炉后可以起到降低炉管温度,减少加热炉结焦的目的,因此闪蒸罐的温度不能太高。而国内正相反,要把相当一部分轻石脑油从闪蒸罐顶拔出,这样会减轻加热炉的负荷,降低能耗。
(4)对于常顶油气的利用,UOP 与国内的争议也很大。对于二期原油,每年常顶油的量达到了200多万t,国内认为这部分热量如不回收会造成能耗很高。UOP 的原设计是通过空冷、水冷后出装置。在设计院的强烈要求下,UOP 最终同意了增设换热器与原油换热,但为了防止油气换热后产生露点腐蚀,将塔顶的温度提高至160℃,却只允许将油气冷却到120℃,常顶油气的热量没有得到充分利用。
(5)在中段循环回流的热量的利用上,国内外的理念也不同。国内采用的温差一般为60 80℃,而国外采用的却只有40 60℃,但要取走相同的热量,国外的设计势必要提高中段循环回流的流量。这种大流量低温差造成了装置电耗的增加,但UOP 认为,这样设计提高了流速,减少了换热器的结焦,有利于装置的长周期运行。
(1)对于常用的设计,UOP 严格执行标准图。比如一个通用进料缓冲罐的设计UOP 会针对液位计怎么设计、安全阀如何设置,泵出口返回线返到哪里等各个细节进行详细的讨论,定稿以后就会严格地执行。所以不管UOP 的哪名员工来做设计,他们都会采用标准图,不允许进行改动。如发现标准图有缺陷,也是通过严格的程序来修改标准图。这样的设计不致于五花八门,想怎么改就怎么改。
(2)UOP 几乎对所有油泵设置了最小流量线,在国内常减压装置很少设置最小流量线。通过与泵厂家进行沟通,该设计是十分必要的,有的泵最小流量要求达到了50%以上。该设计不但对机泵进行了保护,而且在开工过程中充分体现了这种设计的灵活性,避免了开工过程中泵的抽空现象,更重要的是保证了装置的安全。通过对装置进行HAZOP 分析,更肯定了该设计的必要性。
(3)UOP 在低温部位采用工艺防护设计,防止露点腐蚀,降低设备投资。例如,在常压塔顶采用两级冷凝,常减压常压塔顶气相负荷一、二期变化大,为了降低装置能耗,采用二级冷凝,第一级为常顶油气与原油换热,对低温热加以利用,第二级为空冷与水冷,将油品冷却到常温,在一级冷凝时,控制冷凝温度不低于120℃,在二级冷凝前通过大量注水,防止露点腐蚀发生。另外,在空气预热器采用前置蒸汽加热器,防止烟气低温露点腐蚀。在加热炉排烟温度设计上,控制的温度也高于国内设计,要求大约在160℃以上,防止烟气系统的低温露点腐蚀。在加热炉燃料气系统上,为控制明水存在,设计了聚结器、蒸汽加热器,以减少燃料气低温腐蚀发生。以上措施虽然会使装置能耗上升,却保证了低温腐蚀部位的长周期运行。
(4)与国内设计相比 UOP 更加注重常减压装置安全应急系统的设计,对加热炉等关键部位设计了工艺联锁,以保证装置设备的安全及长周期运行。为防止炉管结焦,设计了加热炉炉管流量低低联锁,紧急停炉联锁等。为防止加热炉闪爆,设计了鼓、引风机停机联锁,长明灯联锁,燃料油、燃料气中断联锁等。为保护塔内件,设计了切断汽提蒸汽联锁等。
(5)UOP 设置了专门的开工顾问团队,对其设计的现场执行情况严格把关。他们会针对每一台设备、每一条管线进行审查。对塔内件的审查,会逐层塔盘进行测量,例如溢流堰的高度、降液管的底隙、分布器的形式等等。如与设计不符,则会分成几个等级,以书面的形式提出,并督促业主进行整改。如有不同意见,必须经过严格的讨论,有的问题UOP 要求必须整改,有的问题可按国内的方案执行,但必须出具书面的说明,UOP 对此改动不负责任。
常减压蒸馏装置已开工一年多,加工原油已达20 多种,从换热终温、装置的防腐、操作弹性产品分离精度等指标来看,装置的设计是成功的,操作灵活度是令人满意的。UOP 的设计是有许多优点值得我们学习的,对于国外设计的先进之处我们必须认真消化和吸收。