管理先行 技术保障

2013-03-22 09:16:06彭焕南桂宇静
建材世界 2013年4期
关键词:碎玻璃成品率玻璃板

彭焕南,桂宇静

(1.浙江和合光伏玻璃技术有限公司,绍兴312072;2.斯比泰电子(深圳)有限公司,深圳518119)

大家知道,和合光伏玻璃公司自2010年8月点火投产以后,两年多来,生产一直不好,成品率上不去——50%以下,行业内不少专家、“能人”都来看过、指导过,但收效甚微,有的甚至还给判了“死刑”:什么先天设计不足、窑炉等存在问题呀,等等。这些,行业内的人都很清楚。但是,为什么今年以来的成品率能逐月稳步上升,6月份甚至达到了75%以上成品率这样的历史最高产呢?这是公司上半年工作的最大成绩,所以必须认真的总结经验、吸取教训,以利再战。只有这样,才能够把工作做得更好。有句话叫作,成功一定有方法,失败一定有原因。

1 管理先行

从管理上来说,从碎玻璃、磨边数据、执行力等方面,尤其是碎玻璃的管理方面,进行了正风肃纪、从严管理。

1.1 碎玻璃管理

由于碎玻璃一直是落地的,这样就造成了碎玻璃中的杂质特别多,如石头、水泥甚至铁块等混入其中,从而使玻璃板面的气泡、结石较多,直接影响了产量。为此,采取了以下措施:1)在碎玻璃仓下及周围铺上铁板,因而杜绝了地面及墙壁的水泥、砖头等的混入,从源头上解决问题。2)专门派人在碎玻璃皮带上挑拣,杜绝杂质入窑,开始拣出量较多,后逐步减少,效果明显。

1.2 提高执行力

以前,由于多种原因,造成执行不力,车间之间、部门之间相互扯皮、推卸责任。为此,一方面通过培训教育,另一方面采取必要的组织措施,撤换了不称职的中层干部,从而提高了执行力,使各项工作得以顺利进行。

2 技术保障

2.1 抓原料,把好关

公司原来连玻璃的配方都没有,配料单几年都不做调整。根据玻璃液的实际化验情况,新制定了玻璃的配方,并逐步予以调整实施,使玻璃板面的缺陷尤其是硫酸盐掉落物缺陷明显减少,达到了预期的目的。

我公司第一座一窑两线光伏玻璃生产线,于2010年8月6日点火烤窑,2010年9月3日即顺利拉出了玻璃。但投产后不久便发现玻璃窑炉观察口处均有析晶“长毛”现象,且后山墙上的窑炉摄像孔更是经常被长的“毛”所堵,影响观察窑内的情况。无奈,只好定期的将摄像镜头退出,清理孔内的“毛”,最严重时每天清理一次。进一步观察发现,卡脖水包露出玻璃液的部分也长出了大量的“毛”。析晶“长毛”详见图1。

经过一年左右的生产,2011年8、9月期间,玻璃板面上不时出现大面积的杂物。此杂物均在玻璃板的上表面,无玻璃包裹,呈粉状,有时连续一两分钟,后慢慢变少。但隔一段时间又会出现,且无规律可循。此时观察可见,压延辊子前的挡焰砖和支通路泄压孔里均有大量的“毛”。经过取样送检,板上杂物70%~80%均为Sb2O5,挡焰砖和支通路泄压孔的“毛”,主要成分也是Sb2O5。后来换压延机时,把挡焰砖和支通路泄压孔的“毛”打扫干净后,板上大面积的杂物才明显减少。

玻璃窑炉内为什么会“长毛”呢?经过分析,初步认为原因如下:玻璃原料成份中的Sb2O3含量偏高。氧化锑(Sb2O3),相对密度为5.2,一般为白色结晶粉末或无定形的玻璃状物质,是最常用的澄清剂。单独使用时,它将升华挥发,仅起鼓泡作用,故常与硝酸盐配合使用,其原因是

当熔制温度不高时,氧化锑与硝酸盐分解放出的氧气反应生成Sb2O5;当温度高于1 200℃时,Sb2O5分解放出氧气,产生澄清作用。氧化锑的用量一般为配合料量的0.2%~0.6%,硝酸盐的用量为氧化锑量的4~8倍。

我公司的配料成份中,硝酸钠为32kg每付料,氧化锑为7.5kg每付料。硝酸盐的用量仅仅是氧化锑用量的4.27倍,氧化锑的用量明显偏高。为此,将氧化锑的用量逐步调整到了6kg每付料,硝酸盐的用量达到了氧化锑用量的5.33倍,玻璃板面的硫酸盐掉落物缺陷才明显减少,缺陷统计结果详见表1。

表1 缺陷统计结果

2.2 抓熔化,夺高产

领导跟班,稳定熔化。在此基础上,从外单位请来了自动控制方面的专家,调整启用了投产以来都未用的自动跟踪控制系统,从而确保了熔化的稳定。

2.3 抓成型,稳产量

成品率能否提高,成型是关键。为稳定产量,对压延尾砖进行了改造,以稳定成型,并对压延机等关键设备进行了多次、多项的改造工作,使其适应生产的需要。

通过采取以上各项有力的措施,从根本上稳定了公司的玻璃生产,使成品率逐月稳步上升,6月份的成品率达到了76.87%的历史最高水平,现在基本稳定在80%左右,从而一举摆脱了长期亏损的不利局面,使公司获得了重生。图2为原片产量成品率对比图。

3 结 语

上半年,虽然取得较大的成绩,打了个翻身仗,但是,这仅是万里长征的第一步。“三流的企业做产品,二流的企业做品牌,一流的企业做标准”,公司才刚刚进入到做品牌的阶段,下半年的任务还相当艰巨:确保75%、争取80%的成品率,这就是公司的目标。

针对下半年的工作要求,所有员工应“通力合作,共度时艰”,公司现在虽然已有起色,但处境还是相当困难,尤其是资金方面。所以要求每位员工要“以身作则”,发挥模范作用,努力节约成本,为企业稳定快速发展保驾护航。

[1] 刘 波.技术支撑作保障 规范管理促发展[J].城市建设管理,2010,26(5):15-17.

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