聂红培(大庆油田天然气分公司)
加热炉是保障油田正常生产的重要设备之一,在使用过程中因蒸发浓缩、高温沉淀、高温分解、表面结晶等原因[1],水中的杂质会在加热盘管内壁上沉淀、结垢、结晶、结焦,甚至会造成污堵现象,不仅影响了加热炉的传热效率,增加了能耗,还会导致系统的压力升高,给油田的正常生产带来安全隐患。
目前,主要采用停炉清洗的定期除垢方法进行加热炉除垢,每年的5、11月份要停炉清洗两次,清洗次数多,工作量大,不能满足生产需求。为此,开展了加热炉阻垢试验,利用阻垢剂阻止垢质生成的特点,在加热炉运行系统中加入阻垢剂,有效降低结垢速率、减小垢层厚度。
动力站2台加热炉为水套式加热炉,结垢主要集中在加热炉盘管内壁处。2台2.0MW的加热炉受结垢影响,加热炉热效率只有76.62%。加热炉运行5—6个月就需要对炉管进行酸洗除垢[2]。
2012年4月份,对垢质成分及水质成分进行了化验分析,化验情况见表1、表2。从表中可以看出,结垢是以碳酸氢钙为主,碳酸氢镁为辅。
钙和镁的碳酸盐在加热过程中发生热分解反应生成沉淀物析出:
碳酸镁在水中有一定的溶解度,它能进一步水解,生成溶解度更小的氢氧化镁沉淀:
另外,水质中含有少量的CaSO4,它的溶解度随温度的升高而减小,容易在受热强度较大的部位析出。
表1 垢质成分表 单位:%
表2 水质成分表 单位:mg/L
水样化验的饱和指数、稳定指数分别为2.688、4.731,达到结垢严重趋势[3]。为了研究加热炉盘管的结垢速度,于2011年2月16日对加热炉进行了流程改造,在进出口安装了挂片装置。4月16日取出挂片进行分析,结垢厚度为0.3mm,计算出结垢速率为9.6 g/(m2·d)。根据试验情况及化验结果,对阻垢剂成分进行配伍实验,确定选用PBTCA、HPMA复配(1∶2)低磷、液体化学阻垢剂。
在泵出口至加热炉管线处引出一个旁路,增加一套加药装置(由加药罐、泵及配套设施组成),阻垢剂在加药罐内与适量的水混合均匀后通过加药泵输入加热炉,见图1、图2。
图1 工艺流程
图2 加阻垢剂药剂装置
试验时间为2012年4月15日—11月15日,采取连续加药方式,每8 h加药剂一次,每次加药剂在10~15min完成。试验初,加药量按20mg/L,防止加药量过大造成垢层脱落快、管线堵塞情况出现;以一个月为间隔,逐步加大药剂量至50mg/L,见表2。
表2 试验情况表
在2012年4月15日更换新挂片,11月15日试验结束后取出挂片,测得挂片垢层厚度0.12mm,结垢速度为1.1 g/(m2·d),结垢速率降低了89%。从加热炉监测数据看,从2012年7月20日始,加热炉出口温度达到50℃,比试验前提高了5℃;效率为82.79%,效率提高了6%。
1)加热炉盘管结垢是以碳酸氢钙为主,碳酸氢镁为辅。
2)试验表明,阻垢试验使结垢速率降低了89%,加热炉效率提高6%,化学阻垢剂有效地减缓了结垢速率,提高了加热炉效率。
3)试验中化学阻垢剂因为具有低磷、阻垢时间长的特点,能够很好地起到抑制水垢生成、剥离老垢的作用。
4)试验中选用的是液体化学阻垢剂,现场添加方便,避免了粉剂添加时造成扬尘大、污染环境的问题。
[1]王皓.加热炉结垢原因分析和解决方法[J].科技信息,2007(1):231.
[2]贾兴.油田加热炉结垢清除技术研究[D].东北石油大学,2011.
[3]采油采气专业标准化委员会.SY/T 0600—2009 油田水结垢趋势预测[S].北京:石油工业出版社,2009.