摘 要:陡河发电厂#7机组凝结器钢管结垢后,造成凝结器真空降低,严重影响了机组的安全、经济运行。本文探讨了#7机组凝结器真空低问题的由来,讲述了实践中的所采取的一些应对措施。经过认真分析和总结,采取凝结器酸洗的方法,解决了这一难题。
关键词:凝结器 真空 结垢 酸洗
中图分类号:TM62 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)11(b)-0054-01
陡河发电厂位于唐山市开平区,隶属于中国大唐集团公司大唐国际发电股份有限公司,始建于1973年,原有8台燃煤发电机组,总装机容量为155万千瓦。2008年12月31日,该厂积极响应国家“上大压小”政策,关停了一期两台12.5万千瓦日立发电机组。目前,在役机组6台,总容量1300 mw,员工总数2800人左右,是京津唐电网的主力发电厂。
1 #7机凝结器真空低问题分析
1.1 真空低问题的由来
陡河发电厂#7机组是由哈尔滨汽轮机厂生产的N200-130/535/535 型机组,1986年11月投产。该机组配置用三壳体表面式N-11680型凝汽器。2004年2月5日至4月18日,#7机组大修。由于大修前甲、乙、丙凝结器铜管经常出现泄漏,造成凝结水硬度经常超标,本次检修对凝结器进行了改造,将原凝结器铜管改用不锈钢管(本厂其它机组的凝结器均为铜管)。大修后,凝结水水质得到明显改善。但是,由于钢管的导热系数λ基本在10~30 W/(m·℃)范围,而铜管导热系数λ=379.14 W/(m·℃),同时循环水为开式冷却水,造成#7机凝结器在运行一段时间后,凝结器钢管内壁结垢,机组真空较其它同类型机组偏低,严重影响了机组的经济运行。
1.2 真空低对真空泄漏率的影响
2010年以来,#7机组真空泄漏率经常不合格。随着时间推移,凝结器钢管结垢越来越厚,在气温升高的情况下,#7机真空数值持续下降,2011年8月31日最低至88.6 kpa,低于本厂同类型机组4 kpa左右,接近机组真空低报警值86 kpa,以至于运行人员暂时放弃做机组真空严密性试验。
分析#7机真空泄漏率不合格的原因,一方面是真空系统确实存在不严密的地方,需要查找、封堵;另一方面是因为凝结器钢管导热能力差,尤其是严重结垢后,蒸汽凝结速度慢,导致试验时间内机组真空下降速度快。因此,#7机凝结器结垢造成真空低不仅影响了机组的经济运行,对机组的安全运行也构成了威胁。为了保证机组真空严密性试验合格,一个重要的前提就是提高凝结器钢管换热能力,减少结垢量。
1.3 针对凝结器钢管内壁结垢所采取的措施
(1)机组大小修中进行凝结器高压水冲洗。(2)机组运行中进行高压水冲洗:①第一次运行中水冲洗,2006年10月19日至30日,有一定效果。②第二次运行中水冲洗,2007年6月18日至6月30日,效果不明显。③第三次运行中水冲洗,2011年6月24日至7月4日,冲洗前后真空没变化,效果不明显。(3)正常运行中定期投入金刚砂胶球冲洗。
1.4 问题分析及对策
(1)实践表明:机组运行中高压水冲洗效果不好;利用停机检修的机会进行凝结器高压水冲洗初期有一定效果,但随着结垢量的增加,凝结器高压水冲洗的效果越来越差。(2)机组运行中保持胶球泵的良好运行,定期投入并及时更换磨损的金刚砂胶球,对维持机组真空有一定作用。(3)机组大小修时对凝结器进行酸洗,是解决凝结器结垢问题的有效途径。
2 通过酸洗解决#7机凝结器真空低问题
#7机凝结器更换不锈钢管后运行至今已有7年时间,检修中发现凝汽器不锈钢管严重结垢,超过了DL/T 957-2005《火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则》中规定的需进行化学清洗的规定值(垢厚≥0.5 mm),严重影响机组的安全经济稳定运行。按照DL/T 957-2005《火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则》中的有关条文的规定,2012年2月,陡河发电厂在#7机检修期间完成了凝结器酸洗,效果良好。
2.1 凝汽器酸洗简介
凝汽器不锈钢管酸洗的目的是利用化学溶解、剥离、络合的方法,彻底清除不锈钢管内表面所附着的水垢及腐蚀产物。在酸洗过程中,通过加入合适的缓蚀剂,使不锈钢管及有关碳钢接触材料的腐蚀速率控制在规定的范围之内。在完成化学清洗后,通过充分的水冲洗,清除不锈钢管表面的垢泥,从而保证不锈钢管凝汽器的安全经济运行。
2.2 凝结器酸洗主要步骤
(1)确定酸洗范围,接好酸洗临时系统,检查系统具备清洗条件。(2)不锈钢管水冲洗:将整个酸洗系统注满除盐水,启动清洗循环泵进行严密性试验,并启动加药泵进行加药试验,同时试投加热,一切正常后,一边进水,一边排放,冲洗至出水澄清透明,无杂物。(3)酸洗:开启甲凝汽器进酸门,关闭乙丙凝汽器进酸门。启动清洗循环泵打循环,同时投加热,当水温在30 ℃左右时将高效除垢剂、缓蚀剂加入系统。循环酸洗初期,由于化学反应迅速,应注意开排气门排气,并不断监测酸浓度、pH值、硬度等指标的变化情况,调整加药量。循环酸洗6 h后,根据化验结果确定酸洗终点,酸洗终点到达后,停清洗循环泵,将废液排至废水池。酸洗过程暂定为两次;若一次合格,第二次酸洗不再进行直接进行水冲洗。
2.3 凝结器酸洗后的效果
(1)酸洗后正值冬季,在循环水温3 ℃~4 ℃下,对同一机组在同一负荷(140 MW)以及与同类机组的对比分析,酸洗后凝结器真空提高0.5 kpa,端差下降3.5 ℃;在满负荷(200 MW)下,酸洗后凝结器真空提高1.0 kpa,端差下降5.9 ℃。(2)在循环水温3~4 ℃、低负荷(140 MW)下,与同类机组比较,酸洗前,#7机组凝结器真空与其它同类机组持平,酸洗后,凝结器真空比其它同类机组高约0.5 kpa。(3)随着循环水温的升高,凝结器酸洗后的效果越来越显著,真空同比升高幅度更大。2012年8月份循环水温30 ℃左右时,同比2011年统计数据,酸洗后,#7机凝结器真空同比升高3~4 kPa,端差下降5 ℃左右。(4)通过测算,凝结器酸洗后带来较好的经济效益,每年可节约标煤2900 t以上。
3 结语
陡河发电厂#7机组由铜管改造成钢管后,随着运行时间的增加,凝结器钢管内壁结垢问题成为困扰机组安全、经济运行的重要问题。在凝结器高压水冲洗已无法取得明显效果的情况下,采取凝结器酸洗的方法使这一难题得到根本解决。机组在高负荷、循环水温高的情况下,凝结器酸洗的效果更为显著。为了巩固凝结器酸洗后取得的良好效果,机组运行中还要合理投入金刚砂胶球冲洗,以减缓凝结器钢管的结垢速度,使机组保持在较高的凝结器真空下经济运行。