杜永春
(中国铝业广西分公司装备能源部,广西 平果 531400)
中铝广西分公司氧化铝生产用的球磨机共有7台,相应的棒磨机也有7台。其中1#~4#球磨机是公司氧化铝生产的一、二期设备,型号为D3.6×8.5m。
电机型号:RY1800-8/1730,转速:743r/min;
减速机型号:JPT100(1),i=4,高速轴转频:f1=12.38Hz,低速轴转频:f2=3.1 H z;
减速机机啮合频率:346.7Hz,斜齿轮传动;小齿轮与大齿圈啮合频率:65Hz,斜齿轮传动;
减速机高速轴两端轴承型号32240,滚动个数n1=19;
减速机低速轴两端轴承型号97172,滚动个数n2=27;
小齿轮轴两端轴承型号 23264CA/C3/W33滚动体个数n3=18。
计算频率见表1。
表1
2012年3月22日公司氧化铝厂原料3#球磨机振动异常,立即对设备进行故障诊断。测得振动检测数据见表2,频谱图如图2、3所示。
振动频谱图上振动能量有两部分(图2),一部分0~140Hz的低频部分,另一部分是减速器啮合频率346.7Hz周围的频率较高部分。从图上可以看出,0~140Hz的低频部减速器低速轴轴承外圈、内圈及滚动体很可能存在磨损松动。为此建议及时停机处理。
表2 m m/s
由于生产上的原因,设备一直停不下来,直到4月10日,上午10点多,设备因振动大,主电机及减速机高速轴异常振动,电机轴向振动达到9.24mm/s(如图4所示),导致电机与主减速的联接分占的能量最高,异常振动主要以这部分为主;截取该段频谱进行细化,可以清楚地看见,振动频谱图已出现以转频3.092Hz为主的高次谐波(见图3);频谱中存在高达10倍甚至20多倍的谐波分量,这与轴承在轴承座内松动或者部件配合松动的振动特征十分相符。据此,初步判定3#球磨机主处柱销发生被剪断故障,设备被迫停机。检修人员先后换了两次l联轴器柱销及对中调整,振动仍未消除。
4月13日决定更换主减速机低速轴轴承。打开主减速机进行检查,发现两端轴承均跑内圈,轴被磨小0.16~0.18mm,决定将轴进行喷涂处理。4月16日将喷涂修复过的低速齿轮轴装回,并进行必要的装配调整。决定带料试运行,但运行不足10min,又发生联轴器柱销被剪断故障。立即更换主电机联轴器柱销,并解体检查小齿轮轴轴承座,发现两端轴承跑内、外圈,小齿轮工作面啃得也比较严重,经更换新的小齿轮轴及轴承后启动试车,月20日检测,轴承配合松动的频率全部消失,振动的特征主要是啮合频率,主要是由于大齿圈齿面磨损,啮合不良造成的。
从振动检测数据表上可以看到,每一个检测部位轴向振动值都是最大的,尤其是主减速器两侧各小齿轮轴两侧轴向振动最为明显。这是因为减速器的大齿圈、小齿轴齿轮均是斜齿,其轴向推力大,工作时会产生明显的轴向振动,其最佳的监测位置往往在轴向。
综上所述得出以下结论:(1)主电机与主减速器联轴器柱销履次被剪断的主要原因,是低速轴轴承损坏导致主减速器齿轮啮合不良产生轴向冲击所致。(2)设备出现异常振动没有得到及时处理,加剧了配合件磨损,加大了设备精度修复的难度和损失。(3)只有对多种振动因素综合考虑,才能有效地提高故障诊断的准确率。(4)对设备进行状态监测和故障诊断,可以及时找出存在故障的部位和原因,科学地制定检修决策,在最短的时间内将设备修复,其产生的直接和间接经济效益是显而易见的。