中原油田抽油杆修复工艺的更新

2012-12-08 06:45袁业启
中国设备工程 2012年6期
关键词:杆体油杆端头

袁业启

(中原油田分公司采油一厂装备科,河南 濮阳 457001)

中原油田分公司采油一厂抽油杆修复线建于1995年,主要工艺有清洗、除锈、卸扣、淬火、抛丸、杆体探伤、杆端头探伤。年修复能力40万m。随着井下采油工艺的发展,此修复线技术含量偏低、节能效果不佳、安全系数低(尤其是锅炉)、生产效率低等问题逐渐暴露。为此亟需对管杆修复工艺进行技术改造。

一、改造方案

采油一厂抽油杆修复工艺技术研究与应用项目本着完善工艺、提高能力、节能增效的原则,对抽油杆修复线全面改造,实现清洗、杆体探伤、抛丸强化、端头探伤、防腐及分拣的一体化管理,实现自动化检测修复、自动分拣的抽油杆分级管理,提高抽油杆应用管理水平。抽油杆修复线通过近两年的改造,并于2010年9月1日投入使用,达到了既定目标。

1.清洗工艺改造方案

(1)实施方案

采用天然气热辐射技术进行改造。热源通过辐射箱内铝钛合金反射板将热能直接辐射到油杆上,使油杆受热升温至90~150℃,附着的油、蜡熔化后进入外刷清洗装置进行刷洗。摒弃原来能耗大、成本高的蒸汽、化学处理方式。

(2)工艺流程 (图1)

(3)新清洗工艺的技术特点

①能耗低。采用辐射加热,加热速度快,适用于抽油杆连续或间歇清洗。

②实现全封闭运行。无污染,清洗速度为60~80根/h,满足生产需求。

③输送方式为链条加滚轮,噪声低。

(4)新工艺技术指标

①清洗抽油杆直径19~25mm;

②清洗抽油杆长度8~9.14m;

③清洗速度60~80根/h(可调);

④清洗质量好;

⑤加热温度90~150℃(可调)。

2.探伤工艺改造方案

(1)实施方案

应用杆体无损检测新技术,提高了灵敏度及效率,实现在线检测。

(2)技术特点

①检测仪器灵敏度高,采样速度快。仪器的信号处理滤波器由原来8级提高到256级,使滤波器滤波频率更宽。仪器的检测灵敏度由原来的3dB提高到12dB。采样卡采样频率提高,并由ISA总线升级PCI总线,采样速度3k提高至10k,大大降低漏检率。

②检测探头总成采用外挂浮动式(图2),便于检测盲区的控制和探头的清洗;外挂浮动式探头采用探芯与探头盒(耐磨装置)分离的设计,提高探头的使用寿命。

3.抽油杆端头探伤工艺改造方案

(1)实施方案

摒弃原有的人工荧光磁粉探伤,采用全自动荧光磁粉端头无损探伤技术,由电脑监控显示,实现杆端头缺陷自动检测。

(2)工艺特点

①漏检率为零。

②灵敏度高。

③计算机图像处理,变人工肉眼观察为摄像实时跟踪摄录。

(3)改造后技术指标

①检测范围。采用复合磁化技术,能对所有规格的抽油杆端头两端500mm区域内,全方位裂纹缺陷进行检测。

②检测速度60~80根/h(可调);

③灵敏度为横向线状缺陷深度≤0.102mm,纵向缺陷深度<0.51mm。

④计算机图像处理。图像可实现放大、缩小、记录、打印等功能。

4.合格杆上接箍及分选工艺

①新装接箍拧扣机1台,抽油杆合格后即上接箍,完善了修复工艺流程,杜绝了现场上接箍的安全隐患。

②合格抽油杆自动进入防腐程序,然后打入分选滚道线对抽油杆进行型号分选后打入相应3个垛位,实现抽油杆的分类、分级管理。

二、技术创新点

1.修复抽油杆种类

满足3/4″、7/8″、1″三种规格抽油杆修复。

2.抽油杆清洗工艺

清洗速度60~80根/时,天然气消耗20m3/h,温度90~150℃(可调)。

3.抽油杆杆体探伤工艺

盲区≤50mm,速度80根/h。采用了浮动式压轮,变径端盲区小,灵敏度高,误判率低;采用外挂式检测探头,便于检测盲区的控制和探头的清洗、减小探头芯的磨损。

4.杆端头探伤工艺

采用通电法加线圈法的复合磁化工艺,检测两端500mm内缺陷或裂纹,并在端头探伤前增设新型杆头涮扣装置,可检测A-15/50标准试片裂纹,漏检率为零,全程跟踪摄录,图像清晰。

三、改造后现场应用情况

改造后,抽油杆修复能力由原来的年40万m提高到年50万m,并积极采用了新工艺、新技术,实现了安全、节能、高效、环保,降低了劳动强度,改善了工作环境,提高了自动化操作水平。

自2010年8月份投用以来,共修复抽油杆61万多m,无一例杆短现象发生,天然气消耗由原来500m3/d下降到150m3/d,清洗、检测等修复速度也由原来的40~60根/h提高至60~80根/h左右,彻底解决了修复工艺存在的技术难题和技术瓶颈,达到了井下问题地面解决的目的,极大地满足了油田生产需求。

该成果在新技术应用、节能、安全环保等方面独特的创造性、先进性,达到了国内油田抽油杆修复工艺技术上的领先水平。

四、经济效益评价

1.直接效益分析

(1)天然气费用

采用直燃式清洗:天然气由500m3/d下降至150m3/d,每年按350个工作日计算,共节约天然气122 500m3,按天然气1.17元/m3计算,可节约费用14.332 5万元。

(2)设备维护费

原设备维护费年需10万元,现仅需2万元,年节约8万元。

(3)作业费用

应用新技术后,可减少因抽油杆修复质量问题引起的作业返工5井次/年,按每口井作业费用5万元计算,每年可节约生产费用25万元。

仅这三项,年可节约47.332 5万元。

2.社会效益

抽油杆修复工艺技术改造后,管杆修复质量提高,为延长检泵周期打下坚实基础,达到了井下问题地面解决的目的。同时减少了安全隐患,降低了车间噪声污染,实现了环保和清洁生产,具有较好的社会效益。

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