聂 暘,甘宝安,王大煜,刘攀峰,费海滨
(1.华北电力大学,河北 保定071000;2.大港油田 石油工程研究院,天津300280;3.大庆油田 海拉尔石油勘探开发指挥部,内蒙古 海拉尔021001)①
随着海拉尔油区勘探开发进程的不断深入,在对一些低压、低渗油层测试后,根据测试结果需要对储层进行压裂改造[1-2]。本文在总结以前射孔与测试联作、压裂与水力泵快速返排求产联作施工经验的基础上,开发了射孔、测试、压裂与水力泵快速返排求产一体化联作工艺,优选了用于压裂的可锁定开关井全通径压控选择测试阀(LPR-N测试阀),研制了高压、耐磨压裂泵,并在霍20井进行了实施。该工艺的成功实施,解决了测试后根据测试结果需要对目的层实施压裂改造、起出测试管柱及多次起下管柱、频繁压井对目的层造成重复污染的问题,使求取的资料更加真实、可靠,具有较高的工程实用价值。
将射孔枪、减震器、异型喷砂器、RTTS大通径压裂封隔器、水力锚、安全接头、偏心压力计托筒、可锁定开关井全通径压控选择测试阀、防砂卡器、压裂泵、定位短节一起下入井下预定位置,校深使射孔枪对准目的层,坐封封隔器;环空加压、泄压打开可锁定开关井全通径压控选择测试阀,油管投棒引爆射孔枪,测试器开关井测试;测试完成后,根据测试结果需要对目的层实施压裂改造时,不动管柱直接对目的层进行压裂改造;压裂结束后投泵底阀,油管加压,打开滑套,投泵芯进行排液,求取储层产能。
自下而上:射孔枪+减震器+异型喷砂器+RTTS封隔器+水力锚+安全接头+偏心压力计托筒+可锁定开关井全通径压控选择测试阀+防砂卡器+压裂泵+定位短节。如图1。
图1 射孔测试压裂与水力泵快速返
1)不动管柱同时完成射孔、测试、措施改造及水力泵快速返排4项作业,安全、环保。
2)采用改进的可锁定开关井全通径压控选择LPR-N测试阀在实现开、关井测试的同时,特殊处理的耐磨面满足了压裂冲刷的要求。
3)由于措施改造完毕后,马上投泵芯排液,大幅缩短了残液二次沉淀对油层造成的污染,保护了油气层,求取的数据更加真实、可靠。
4)缩短了试油周期,减少了作业费用。
LPR-N测试阀结构如图2所示。
图2 LPR-N测试阀结构
全通径压控选择测试阀靠环空反复加压和泄压实现开、关井动作。下井时,动力阀在左极限位置,2个钢球以圆周方向分180°处于短槽左端顶部位置(如图3所示),球阀处于关闭位置。当环空加压时,动力阀上左、右单向阀同时打开,流道沟通,操作压力通过动力阀储存于氮气室中。泄压后,动力阀右边单向阀关闭,左边单向阀打开,动力阀在氮气室压力的作用下向右运动。当钢球运动到位置2时,换位套通过钢球带动动力心轴向右运动L/2,连接套推动操作销,操作销拨动球阀转动,从而打开球阀,此时动力阀处于右端极限位置,右边单向阀打开,动力阀上的流道沟通,压力平衡;再向环空加压,右边单向阀打开,左边单向阀关闭,动力阀在压力作用下向左运动。当动力阀运动到位置3时,换位套通过钢球带动动力心轴向左运动L/2,连接套拉动操作销,操作销拨动球阀使其关闭,此时动力阀位于左极限位置,左边单向阀也打开,动力阀上的流道沟通,压力储存于氮气室中。泄压后,动力阀右边单向阀关闭而左边单向阀打开,动力阀在氮气室压力作用下向右运动L,钢球在换位槽长槽中运动1个全行程L到位置4,动力心轴不动,球阀仍处于关闭位置。环空再打压、泄压重复以上动作,这样就实现了多次开、关井功能。
图3 LPR-N测试阀工作原理示意
压裂用水力泵结构如图4所示。
图4 压裂用水力泵结构
1)泵筒上滑套开启采用投球方式,避免了和LPR-N测试阀环空加压开启发生干涉,安全可靠。
2)为满足压裂要求,压裂泵最小通径ø62 mm,泵筒与泵芯配合面加装了保护套,防止压裂过程中压裂砂的冲刷,确保水力泵工作正常。
防砂卡器结构如图5。
图5 防砂卡器结构
1)解决了可锁定开关井全通径压控选择LPR-N测试阀环空加压开、关的传压问题,防砂卡器上设计有传压通道,确保测试阀开、关井正常。
2)在施工过程中具有托砂功能,防止沉砂落到封隔器上,确保不会出现砂卡管柱现象。
3)在管柱上提过程中不会出现拔活塞现象。
霍20井是海拉尔油田一口预探井,2011-05-31开钻,2011-06-19完钻,完钻井深2 470.0m,人工井底2 440.43m,最大井斜3.7°。2011-10-07对该井实施了射孔、测试、压裂与水力泵快速返排求产一体化工艺,2011-10-09上午射孔,投棒点火,枪型102,弹型DP44RDX-5,孔密16孔/m,相位角60°。初关井,环空液面稳定;二开井,气泡弱,环空液面稳定。根据测试结果对目的层实施措施改造,油管泵入压裂液,破裂压力28.9MPa,加砂15.3m3,加砂比18%。压裂施工满足设计要求,压裂结束,油管投球加压打开滑套,投泵芯排液求产,动力液采用热水,工作泵压优选为20~22MPa,井下水力泵核心部件匹配采用计算机优选匹配。霍20井求产历时3d,共排出液量64.0m3,共出油54.8m3,获取了地层真实产能,排液结束后施工管柱安全提出。
在霍20井实施的不动管柱1趟施工工艺完成了射孔、测试、压裂与水力泵快速返排求产4项工序,避免了频繁压井,保护了油气层。改进的LPRN测试阀能够满足测试、压裂工艺要求;水力泵排液采用闭式循环,避免了抽汲排液造成的环境污染,实现了绿色施工。现场应用表明:该工艺操作方便,安全可靠,施工周期短,是一套完整高效、有利于保护油气层、准确获取地层真实产能的新工艺、新技术,具有较大的工程实用价值。
[1]王德伟.水力喷射泵负压冲砂技术在锦州油田的应用[J].石油矿场机械,2009,38(2):89-91.
[2]李兴煜.不动管柱分层压裂技术研究[J].石油矿场机械,2008,37(9):103-106.
[3]陈娟炜,甘宝安,聂 锴,等.分层压裂与水力泵快速返排求产联作测试技术研究与应用[J].石油矿场机械,2011,40(3):90-92.
[4]朱洪梅,邱金平,杨继军,等跨隔压裂层与水力泵返排联作工艺的开发与应用[J].石油矿场机械,2007,36(12):73-75.