刘 颖 戴亚洁 张志斌
刘 颖:北京铁路局天津电务段 工程师 300014 天津
戴亚洁:北京铁路局天津电务段 工程师 300014 天津
张志斌:北京铁路局天津电务段 工程师 300014 天津
南仓下行到达场信号工区地处京沪正线,主要负责京沪线127~129 km及下行到达场内信号器材的检修和日常维护工作。由于列车运行密度大,除常规的检修与设备维护工作外,其他耗时长的工作及二、三级施工均需利用“天窗”点完成。由于工区地处京沪正线,因此“天窗”点时间一般仅有10 min。如何充分利用每月2次“天窗”点的检修时间,解决因时间短、规定项目不能正常检修的问题,工区进行了大量调查,最终摸索出一套解决方案。
2009年10~12月“天窗”点检修设备耗时情况如表1所示。通过调查发现ZYJ7型道岔调整时间平均为9 min,超出上级限定的时间4 min。因此缩短道岔调整时间就成为首先要解决的问题。
表1 “天窗”点设备检修用时统计表
ZYJ7型道岔的检修分为主机和副机2部分,检修项目包括口调整、力调整和外锁调整片调整3项。在“天窗”点中,ZYJ7检修时间长主要是因为副机外锁调整片的调整时间长。其主要症结如下。
1.副机外锁结构特殊,单一变量下调整作业时间相差2 min以上。副机和主机的区别在于:副机有尖轨外缘阻挡,调整时必须将螺栓全部松开,而主机外锁处尖轨削尖,只将螺栓部分松开即可进行调整。因此主机调整片的调整时间平均2 min,远低于副机调整片的调整时间。
2.现有作业工具不符合现场需要,拆卸用时长。通过反拿扳手或正拿扳手2种不同操作方法的对比,发现在相对狭小的空间里,375 mm扳手使用起来十分困难,而且较为费力,延长了螺栓的拆装用时。
3.单人完成作业时间长。通过对现场检修调整作业的跟踪,对副机的调整用时进行分析,发现给点前的预操作用时2min30s,而在给点后,由于作业工序流程较繁琐,工作量大,分摊到每个人需要完成的作业量较多,耗时也长,2人配合完成该项作业的用时达到8min30s,很难在要求的时间内完成。
1.通过对ZYJ7型道岔的外部规格尺寸和安装标准进行系统性的学习,采用现场测量、实物比对等方法获取了外锁及原调整片的第一手数据,绘制出了改良片的制作图纸,如图1所示。
2.按照图纸制作实物,并在教育基地试验良好后,将新型调整片在设备上使用(203#道岔),并对使用该整调片的道岔进行每日巡视检查,检测其使用情况。
通过对新调整片使用后“磨损”和“蹿动”2种情况的调查,新调整片达到了预期目标,在此基础上又相继制作了0.5 mm,1.0 mm,1.5 mm,2.0 mm,4 mm等5种规格的调整片,以备不同程度的使用。
1.针对更换调整片作业中工具使用方面存在的问题,配备了内六角扳手,并向工厂定制加力棒。
图1 改造前后的调整片
2.增强作业人员分工的合理性和熟练度,将各部螺栓(叉尖横穿螺栓、拉板固定螺栓、转辙机固定螺栓、外锁闭框螺栓、动作杆连接螺栓、主机外锁连接螺栓、副机外锁连接螺栓)拆卸时间控制在20 s左右,达到预期目标。
由于工时得到了优化,人员安排得到了最大的利用,ZYJ7型道岔检修也由在“天窗”点完成,改到了在巡检点完成,检修时间被充分利用。ZYJ7道岔副机调整用时由未实施前的9 min降低到4 min。同时随着新调整片的应用还增强了道岔的稳定性,减少了调整次数,改良工作取得圆满成功,进而提高了设备稳定系数和安全系数。
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