超短半径侧钻水平井技术在外围油田的应用

2012-11-10 01:33刘岩
石油工业技术监督 2012年10期
关键词:日增口井泥岩

刘岩

中国石油大庆油田有限责任公司 第九采油厂工程技术大队 (黑龙江 大庆 163853)

超短半径侧钻水平井技术在外围油田的应用

刘岩

中国石油大庆油田有限责任公司 第九采油厂工程技术大队 (黑龙江 大庆 163853)

利用大修设备对超短半径侧钻水平井技术,对最初的悬挂筛管完井方式进行改进,用较简单、经济的方法实现完井管柱对钻遇泥岩段的有效封堵,解决泥岩水化产物造成的斜后泥岩层、坍塌和后续生产频繁卡泵问题,取得了较好的应用效果。

超短半径 侧钻水平井 柔性钻杆 导向筛管

1 问题的提出

侧钻水平井是侧钻井与水平井的技术集成,要求井眼的方位、井斜在侧钻点与入靶点之间的有限垂深内完成,最短曲率半径已小于60m,超短半径侧钻水平井技术是钻井领域最新发展技术之一,其最短曲率半径达到了2.87~3.2m,可以达到较高的中靶精度,有效提高砂岩钻遇率。2008~2010年共试验完成11口井,取得了一定效果,但现场试验也遇到许多问题,钻研、施工部门积极协作,解决一些难题。

2 超短半径侧钻水平井技术现状

2.1 技术原理

在套管完井的直井中开窗侧钻,采用柔性钻具与常规钻井设备相结合,通过不同的钻具组合及对钻压、钻速、排量的控制,在油层中使柔性钻具转弯造斜,钻进4.5~5.5m后,钻具成90°弯曲,曲率半径为2.87~3.2m,完成由垂向到径向的转向,目前,中国石油大庆油田第九采油厂试验造斜后钻出的水平段最长达到23m。

2.2 技术特点

(1)曲率半径小,仅为2.87~3.2m,可满足小规模砂体的水平井钻井。

(2)可以多油层开窗,6m地层开2个窗口,10m地层开5个窗口,满足多层、薄互储层的水平井钻井。

(3)水平井段钻井费用少。在直井钻井基础上,侧钻水平井段位移20m,仅增加费用100万元左右。

(4)施工周期短,操作方便。完成短水平段相关施工共1~2天,可用修井机作为动力设备。

3 现场应用情况及效果

3年来共应用油水井11口,其中稠油井2口,稀油井8口,水井1口。

3.1 钻井情况

已施工的11口井中,全部达到水平段20m的设计要求,平均水平段长度达到22.3m,平均水平位移长度达到26.4m。

3.2 应用效果

在稠油井上应用2口井,侧钻初期平均日增液1.3t、日增油0.6t,与原直井相比,2口超短半径侧钻井放喷及转抽阶段产液及产油上升明显,平均周期累积增液603t,周期增油151t。在稀油井上共应用8口井,侧钻初期平均日增液4.7t、日增油1.9t,目前日增液1.9t、日增油0.1t,累计增油1 209t。

从效果上看,可以分为2类情况:①取得明显增油效果的有6口井,侧钻初期平均日增液4.4t、日增油2.8t,目前日增液1.8t、日增油0.3t,已经累计增油1 199t。②取得明显增液效果的有2口井,侧钻初期平均日增液1.0t,目前日增液3.9t,累计增液818t。

在水井上应用1口井,钻前油压16MPa,日注水量1.6m3,侧钻初期平均日增注23.5m3,目前日增注18.2m3,累计增注 7 879m3。

试验效果表明:

(1)超短半径侧钻能够有效提高单井产量,初期平均单井日增液3.1倍,增油1.9倍;但个别井产量递减快,需加强连通井注水补充能量。

(2)超短半径侧钻能够改善注水效果,措施初期注水压力为14.0MPa左右,日注水27m3;半年后,注水压力上升到16.0MPa,日注水2 327m3,注水压力上升速度达到0.3MPa/月,视吸水指数由措施初期1.88m3/MPa下降到1.40m3/MPa。

(3)超短半径侧钻能够提高稠油蒸汽吞吐效果,从稠油应用情况看,与原直井相比,2口超短半径侧钻井放喷及转抽阶段产液及产油上升明显。

4 难题的研究解决

4.1 研究应用注水泥塞封固重新造斜技术

大64-70首次造斜角度只有15°,分析可能是油层比较软,给予导向管的支撑力不够,导致井斜无法达到设计要求。对水泥特性进行分析并得到钻井研究所的技术支持,注水泥封固已侧斜井眼,利用原开窗口后重新造斜,完成水平段23m的钻进。

4.2 提高侧钻施工管理,防止井壁泥岩坍塌

新 90-82、大 84-70、古 149-100、大 64-70 4 口井造斜后发生井壁泥岩坍塌,其原因:一是工具工艺原因,施工时间加长,导致泥岩塌方;二是打开产层后不能连续施工,砂泥岩浸泡时间加长;三是工作液与储层特性不适应。分析已完钻的10口井,井壁坍塌井的平均施工周期为23天,而正常井的平均施工周期为18天,在提高侧钻施工管理上下功夫,研究施工工序的合理衔接,在新90-侧平82井上进行连续施工试验,开窗后经过33h的连续施工,顺利完井。

4.3 首次在斜井上应用

由于斜井施工时管柱扭矩大,调整转盘齿轮精度低,导斜器方位调整难度大,钻进时对钻杆扭矩要求高等问题,一直无法在斜井上实施。2011年对工程及地质方案进行优化,认为最大井斜达到20.4°的龙3-斜10井具备施工条件,该井仅用10天顺利完井。

4.4 改善完井工艺,有效防止井壁坍塌

新90-82井造成卡泵的原因是井壁坍塌造成泥岩水化,为防止对后续的下泵生产造成影响,改进完井工艺:为封堵泥岩段,在外部包覆PVC密闭材料,在进入砂岩段1m处采用两个Φ128mm皮碗,并在皮碗外侧缠遇油水膨胀的密封材料;改用卡瓦封隔器;为防止地层出砂,将裸眼完井改为0.15~0.18mm(80-100目)外网筛管完井,改进后的完井工艺见图1。

图1 改进后的完井工艺

改进工艺已在大84-70、古149-100、大64-70、新90-侧平82 4口井进行应用,目前平均有效期64天,生产情况较好,侧钻初期平均日增液3.7t、日增油1.3t,目前日增液1.8t、日增油0.4t,但时间较短。

5 需要突破的技术

(1)加深对储层特性的认识,针对性采用钻井液,防止塌方。

(2)开展随钻监测技术研究,开展导向钻进,有效控制井眼轨迹。

(3)提高柔性钻进系统强度,减少施工周期。

(4)目前泥岩段封隔技术应用时间短,效果需进一步观察,研究有效的泥岩段封固技术。

(5)修井技术完善程度低,制约后续措施的实施,需要进一步完善配套技术。

6 认识及结论

(1)超短半径侧钻能够有效提高单井产量,从10口井的生产动态看,为直井产量的3~5倍,在砂体发育连片、储层物性好、连通层注水能量充足的井层实施,能提高储层动用程度。

(2)钻井过程对设备、工具要求简单,普通的修井机即可满足施工要求。

(3)曲率半径小,超短的靶前距,可达到较高的中靶精度,避开其它复杂层位及水层,提高砂岩钻遇率。对受断层距离近或目的层与水层间夹层小限制、压裂措施风险大的井、砂体规模小的区块,有较好的应用前景。

Ultrashort Radius Sidetrack Horizontal Well Drilling Technique is continuously improved using overhaul equipment.The well completion method of hanging screen liner was improved by using a simple and economic method,and completion pipe string effectively plugs the drilled mudstone,which solves the collapse of mudstone layer caused by shale hydration and the frequent stuck pump in follow-up production.The ultrashort radius sidetrack horizontal well drilling technique has achieved good application results.

ultrashort radius;sidetrack horizontal well;flexible drilling pipe;guide screen liner

刘岩(1967-),男,高级工程师,主要从事采油工艺措施管理、科研及新技术推广,井下作业及大修监督工作。

路萍

2012-09-10▌

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