丁永红,马铁华,尤文斌
(1.中北大学信息与通信工程学院,山西 太原 030051;2.中北大学电子测试技术重点实验室,山西太原 030051)
膛压测试对常规兵器的研究设计和生产验收极其重要,准确可靠的膛压数据是分析装药结构的合理性、炮弹各部件(如弹体、引信、炮管等)的强度设计、后座装置阻力曲线以及炮架强度和刚度设计的基本依据[1]。常用的膛压测试仪器有:1)铜柱测压器[2,3],对压力波所发生的规律无论在定性上或定量上都不是很清楚;2)引线电测法[4],将压电传感器安装在膛底和药室前端的药筒口部附近,该方法不能反映弹底的真实压力,同时在炮管上打孔也十分不便;3)存储式电测法[5],该方法不对被测体产生影响,能安装在炮膛底部记录压力时间曲线,该测试仪器使用方便,测量精度高,可重复使用,但还存在不足之处,如体积较大,不能满足小口径火炮的膛压测试,误上电。
由于测试装置在测试火炮膛压前,要随弹一起保温,保温时间可能达到48 h以上,若放入药筒前就使测试装置处于工作状态,则在保温时电源消耗太大,所以,必须使测试装置在保温过程中处于低功耗状态,本文利用MEMS加速度计 MMA8453Q 和 MSP430 单片机[6,7]研制了一种低功耗,小体积、抗高过载、高可靠的膛压测试系统。
微型放入式电子测压器的系统框图如图1所示,主要由压电传感器、适配电路、单片机、红外收发器、电源管理、电池及倒置开关组成。
倒置开关是电源管理控制的核心部件。装置都是在保温前放到被测物体中,放入式电子测压器内部空间仅有15 cm3,电池容量仅有50 mAh(3.7 V),这要求测试装置不仅要体积小,且在保温状态下功耗低。倒置开关的作用就是在保温过程中使测试系统处于低功耗休眠态,在测试前通过倒置开关使系统上电工作。倒置开关还要启动快速和方便,避免采用定时启动带来的时间限制。当前,采用水银倒置导通、小球重力原理、干璜管磁性加磁铁块等[8,9]形式的倒置开关,由于工艺限制存在体积大,在低温下可靠性欠佳的缺点。因此,本文利用MEMS加速度计MMA8453Q设计了一种针对放入式电子测压器特殊使用条件,具有小体积、低功耗、抗冲击、高可靠的开关。
倒置开关常态为水平或测压面向上(Z正向),如图2(a),(b)所示,电源管理处于关闭态。利用MEMS加速度计MMA8453Q的方向检测特性,当开关Z向角度发生改变到大于或等于设定的角度时,并持续超过一定时间(这里设定持续时间为30 s)后,传感器中断管脚输出高电平。图2(c)所示为上电倒置状态,由图2(b)状态到(a)和(c)状态传感器都能检测到由水平方向改变方向过程,但不能通过传感器中断输出确定传感器方向改变的角度正负。需要单片机在响应中断后读取Z轴加速度的值进行判断,仅当Z轴加速度值小于-0.867gn,单片机才进入全功耗状态进行采样存储。此后,直到取出装置重置前加速度计进入掉电态,而电源控制一直处于开状态,既实现了开关响应在一定角度内有效的要求,又避免了由于振动等造成短时间加速度的干扰,实现了开关“关”状态和“开”状态的单向转换。
图2 倒置开关倒置示意图Fig 2 Inverting diagram of inversion switch
选用TI公司MSP430单片机为控制器,单片机既作为倒置开关的控制器,又作为信号采集存储的单片系统。系统上电后,压电传感器将压力信号转换为电荷信号,经适配电路将电荷转换为A/D所需要的电压信号,经A/D转换后的数据存入内部的Flash中。当存储记录完毕,通过红外收发器将记录数据读入计算机并处理。整个测试系统上电前平均工作电流约为26 μA,1 mAh电量能够让系统在该状态下工作38 h;启动存储记录后,全工作态时平均工作电流约4.5 mA,整个电路系统体积为7 mm×20 mm×4 mm。
火炮发射过程中,记录仪会承受几万个重力加速度的冲击。冲击应力波对测试装置的破坏作用远大于静态应力,而缓冲的目的就是为了将冲击脉冲展宽,从而使幅值降低。膛压测试中由于高温、高压、高冲击、狭小空间不适合对整个装置缓冲,本文采用橡胶作为电路模块与外壳之间的缓冲材料。
假设电路模块的质量为m,并以v0的速度撞击刚性板,从而产生一定的过载,胶皮受压缩变形,假设整个压缩过程都在弹簧的线性弹性范围内,则由能量守恒定理和虎克定理可求得电路模块所受到最大位移Xm和最大加速度am
式中K为弹性系数。
由上述公式分析可知,1)在K和v0不变的情况下,最大位移量与呈正比,最大加速度与呈反比;2)根据能量守恒定理,缓冲材料所吸收的能量应等于电路模块的动能(不考虑其他形式的能量转换),所以,在空间有限的条件下,微型化测试装置可以降低对缓冲材料的要求。
橡胶是一种广泛用于隔离振动和吸收冲击的缓冲材料。它具有弹性模量非常小,而伸长率很高,高弹性和高强度的结构特性。它的剪切弹性模量G一般为1 MPa左右,而体积弹性模量K为103MPa左右[10]。
橡胶采用BLATZ_KO_RUBBER材料模型。材料参数为:密度 ρ=1.15 g/cm3,泊松比 ν=0.27,杨氏模量E=1.04 GPa,厚度L=2 mm。测试装置质量为3 g,为了提高测试装置的抗冲击性能,在真空条件下采用环氧树脂对电路板进行了二次灌封。利用ANSYS建立的电路缓冲的模型如图3所示。将电路壳体以一定的速度撞击刚性板,无胶皮缓冲时的加速度曲线如图4所示,冲击加速度峰值达到32500gn,脉宽长度为2.3 μs;有胶皮缓冲时的加速度曲线如图5所示,冲击加速度峰值为5 100gn,脉宽长度为332.8 μs。
图3 电路壳体结构Fig 3 Circuit shell structure
图4 无缓冲的过载曲线Fig 4 Unbuffered overload curve
图5 缓冲后的过载曲线Fig 5 Buffered overload curve
由仿真结果表明:采用胶皮能有效过滤高频加速度冲击,能满足电路在膛内和出炮口时的高频加速度冲击的缓冲要求。
利用马谢特锤模拟火炮发射冲击特征的冲击对其进行冲击测试,试验装置如图6所示,测试装置通过螺栓固定在马歇特锤的锤头上方,为避免传感器在冲击过程中损坏,使用5 mm厚的毛毡垫置于铁砧上。加速度值的大小通过马歇特锤的转盘控制。分别对1#,2#,3#测试装置进行了冲击,测试结果如表1所示,在超过4.5×104gn时倒置开关开始出现损坏,倒置开关已不能正常上电。测试结果表明该装置具有4.5×104gn的抗过载能力。
图6 马谢特锤试验装置Fig 6 Machete hammer experimental facility
利用飞思卡尔公司生产的MEMS加速度计MMA8453Q和MSP430单片机设计的膛压测试装置,可使装置体积减小到20 cm3,不仅解决了小体积的问题,还使功耗降低,可靠性提高,为测压器的推广起到了一定的促进作用。通过试验验证,该测试装置可有效地满足炮击试验等高冲击、强烈振动场合的冲击测试。
表1 试验结果Tab 1 Test result
[1] 李新娥,祖 静,马铁华,等.用于火炮膛内压力测试的电容式传感器的设计[J].仪器仪表学报,2011,32(3):640 -645.
[2] 孔德仁,朱明武,申爱平,等.铜柱测压器动态特性分析及计算机仿真[J].火工品,2001(2):27-30.
[3] 孔德仁,朱明武.铜柱、铜球准动态校准的机理[J].南京理工大学学报,2004,28(4):375 -379.
[4] 曾思敏,童伟民,焦化南.弹丸挤进过程的测试研究[J].兵工学报,1991(4):71-74.
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[6] 沈建华.MSP430系列16位超低功耗单片机原理与应用[M].北京:清华大学出版社,2004.
[7] 秦 龙.MSP430单片机C语言应用程序设计实例精讲[M].北京:电子工业出版社,2006:5.
[8] 常 宽.倒置开关的研究[D].太原:中北大学,2009.
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