周善兴,景万德,冯 辉,周世德
(长庆油田第一采油厂,陕西 延安 716000)
坪桥集中处理站现有WNS4-0.98-QT燃气蒸汽锅炉三台,负责处理站生产供热、值班室和泵房供暖及坪桥作业区生活区供暖;3 500kW高效稳定加热炉一台,负责进站来油的稳定加热。
站内加热生产设施主要有:10 000m3净化罐二具,3 000m3沉降罐二具,1 000m3净化罐三具,200m3净化罐四具,85.5m2浮头式换热器三具,85.5m2浮头式外输换热器一具。
坪桥集中处理站供热系统共有二套:一套是稳定加热炉系统。净化油通过高效稳定加热炉加温,使用来油换热器给进站含水原油换热;第二套是蒸汽锅炉系统。通过站内蒸汽管网给坪桥生活区、站内房间取暖、外输净化油和灌区保温伴热,冷凝水经污水池回收外排。
1.使用蒸汽锅炉供热,高温冷凝水未能有效利用,大量热能被排放到污水池,造成浪费。
2.使用高温稳定净化油对进站含水原油进行换热,循环加温,来油稳定性差,易导致净化油温度较高而结焦,原油损耗大且能源浪费较大。
3.存在两套供热系统,生产效率低。
1.使用分体相变加热炉代替蒸汽锅炉和高效稳定加热炉,密闭流程,杜绝能源浪费和水资源浪费,减少锅炉水处理费用,节能减排。
(1)对每个换热单元进行单独热工计算,该站热负荷见表1。
表1
(2)合理设计分体相变加热炉参数,为减少站内热网改造内容,设计为每台加热炉两台相变换热器共两组盘管,含水原油及外输净化油使用外置换热器加温。
①加热炉换热器一。来油加温及灌区伴热、外输净化油加温、集中处理站采暖及轻烃回收、装车站和卸油站采暖。由于管线较长,加热炉进出口水温100℃/(60~70℃),外置换热器进出口水温只能达到90℃/65℃,考虑到热水管程热损失及二次换热效率,取安全系数1.1,则所需功率经计算冬天为3.67MW,夏天4.30MW。
②加热炉换热器二。用于作业区、消防队生活区供暖,取安全系数1.1,则实际功率为3.21MW。
按冬季运行设计,则总功率为6.88MW。需3.5MW分体相变加热炉二台,则单台加热炉换热器功率配比为:第一台1.87MW,第二台1.63MW。
2.系统改造。通过上述热负荷计算,更换二台3.5MW分体相变加热炉后,可拆除原来三台蒸汽锅炉,停用3.5MW高效稳定加热炉,使用二台分体相变加热炉给整个热网提供热能,优化热网系统效率,密闭流程,杜绝了热能与水资源浪费。
为了优化供热管网,提出了两套方案,并用系统工程理论对两个方案进行优化和对比。
方案一:使用加热炉换热器对站内各单元热负荷提供热能,供热主管网形成环供管线回到加热炉换热器进口。
方案二:站内热负荷使用分水器,两路主管道并联回到分水器,降低水力损失,增加热网的自适应性和可调节性。
通过对上述两个方案的优化对比,经济流速选1.4m/s,方案二比方案一减少1/4无缝钢管,降低系统水力损失0.2MPa,站内热网系统稳定性更突出,具有优秀的热平衡自适应性和调剂功能,因此最终选用了方案二。
改造前坪桥集输站冬季运行160天,启用二台锅炉和一台稳定加热炉,夏季运行200天,启用一台锅炉和一台稳定加热炉,锅炉日消耗热水65t/台,改造后冬季启用二台加热炉,夏季启用1台加热炉,稳定加热炉始终关停,密闭流程,热水损耗可忽略不计。
1.分体相变加热炉热效率高,节约燃料。按天然气热值10kW·h/m3,夏天热负荷3.91MW,冬季热负荷6.26MW,计算则改造前年消耗天然气577.7×104m3,改造后年消耗天然气536.4×104m3。年节约气源的价值(按1.7元/m3天然气计算)70.21万元。
2.使用密闭流程,杜绝高温冷凝水外排和二次热量损失。经改造年可节水3.64万t,同时年减少软化水处理用工业盐30t(0.1万元/t),水费按1元/t计算,则年节水费3.64万元,年节盐费3万元,共计6.64万元/年。
3.锅炉冷凝水外排热能浪费的计算:冷凝水温度70℃,夏季锅炉上水温度25℃,冬季锅炉上水温度5℃,则改造前锅炉高温冷凝水年带走热量损失为47万元。
4.投资回收期。综合上述经济性分析,年可节约123.85万元,二台3 500kW分体相变加热炉投资130万元,可算出投资回收期不足13个月。
分体相变加热炉代替蒸汽锅炉作为供暖系统的动力设备,不但提高了系统效率,而且降低了高温冷凝水的回收成本,杜绝冷凝水外排。