胥胜江 鲁本艳 邓厚友
意大利GMM公司生产的OPELA 90/20型的电动诊断床采用光缆通信,极大地减少了控制台与机柜的连接电缆,布线、安装、保养都十分方便。但是,由于过于追求造型美观和较低的床面高度,设计上只得尽量将中心支承点向床面一端靠近,床面抬起时则需要非常大的驱动功率,导致高故障率和高维修成本。
机器正常使用不满2年,驱动电机有可能报废。由于电机结构特殊,国内尚无替代产品,若只是简单的原型号更换,将面临以下问题:①价格昂贵;②供货周期长,③使用寿命短。为了从根本上解决问题,对其进行相应的技术改造。由于交流电机成本较低,国产货质量亦很稳定,且可在本地购到,拟设计修改控制电路后用国产交流电机替换进口直流电机。鉴于OPELA 90/20型诊断床的电动诊断床控制高故障率和高维修成本(见表1),因此对其进行控制线路、动力和传动机构的技术性改造。
表1 改造前后故障率和成本对照
对美国长青RD2000型数字化X线影像系统诊断床控制部分进行技术改造的目标是:解析OPELA 90/20诊断床原控制电路原理,重新设计交流电机控制电路,完成电机替换。电机替换后必须保持以下运行控制:电机正向运动、立床到位自动停止,电机反向运动、倒床到位自动停止。技术改造选用的交流电机须运行平稳、经久耐用。技术改造后诊断床的操作控制应与改造前无任何改变;新设计的控制电路与整套设备电脑控制系统实现良性对接,确保整个系统运行正常,避免出现意外的故障提示和保护停机。用功率大、故障率低、成本廉价的交流电机替换原用功率小、故障率高、维修成本高的直流电机是技术改造的最终目标。
对同型号数字化X线影像系统及配有OPELA 90/20诊断床的机器进行了对比分析,广泛征求了操作医生和维修工程师的意见,结合机器的实际情况,经过科学计算和反复试验、修正,对OPELA 90/20诊断床电机供电电路、控制电路、方向操纵电路实施针对性修改,选择功率、品质、体积均符合要求的交流电机,最终确定交流电机的最佳安装位置,并绘制相应的框图作为原理图设计的方向[1]。
3.1.1 原直流电机分析
原直流电机型号为ESA 3M 52,将该电机接上直流电源、转速表,测量电压、电流和空载转速,再用电桥测量冷态的电阻。通过下面的公式进行计算[2](U=E+IR,E=Ke×n,Ke=Kt,T=Kt×I),最后得到的结果与直流电机参数表相同(见表2)。
表2 直流电机参数
3.1.2 交流电机分析
有了由上述直流电机的主要参数:Rate speed:3000 rpm;bemf:40 V/Krpm Power:0.6 kW stall torque:1.6 Nm。
用下面公式计算交流电机参数[3]:
M=9550×P/N(计算电机的输出转矩);
M额=7594×P/N(考虑到电机有功率因数,计算额定转矩);
转差率=60×电源频率/极对数;
经过上面认真仔细的计算我们得出所需三相异步电机的主要参数[4]为:功率:1.0 kW;电压:380 V;电流:1.9 A;转速:2825 r/min。交流、直流电机参数对照表见表3。
表3 交流、直流电机参数对照表
3.1.3 交流电机电路设计
由上述参数,考虑到其控制是由直流电路对其进行控制的,并且电机要正反两个方向运动。所以,用两个交流接触器J3、J4。由于诊断床频繁翻转,选择时主要注意其触点的用料,经过认真仔细的筛选确定用JTX-3C(AC 220 V 7.5 A~DC 12 V 10 A)这种继电器。由上述分析所得交流电机主要参数:功率:1.0 kW(功率留有余地);电压:220 V;电流:1.9 A;转速:2825 r/min。通过认真查询,确定所用电机为国产Y80M1-2的单相异步电机。为避免电机受工频电源的不稳、传动机构卡死或负荷过重等因素的影响而受到损坏,用了3只2 A的保险管串入电路中。故设计出交流电机电路[5]如图1所示。
图1 交流电机电路
由交流电机控制电路、RD2000型数字化X射线影像系统电脑控制柜需反馈电压等条件,诊断床电机控制电路应由以下两部分组成,电源电路和电机控制电路。
3.2.1 电源电路
电源作为能量提供装置,保证后继电路的正常工作,电源电路应提供+12 V和+5 V的直流电压[6]。考虑到控制电路所需功率不大,我们用变压器降压。采用硅钢片磁芯、频率50 Hz、空载电流200 mA、电压12 V、功率2 W的微型变压器即可;采用桥式整流电路进行整流,整流二极管选用1N4007(VRRM:1000 V,VRMS:700 V,IAV:1 A,ISMF:40 A,VF:1 V,IR:50 μA);用2700 pF的磁片电容保护整流二极管;由电容滤波电路进行滤波,选用4700 μF电解电容;采用三端集成稳压电路进行稳压,选用L7812(VO:11.5~12.5 V,ID:6 mA,RO:19 Ω),L7805(VO:4.8~5.2 V,ID:6 mA,RO:15 Ω),电路结构简单性能稳定。AC220 V经变压器B降压,桥式整流电路D1-VD4整流,电容C1滤波,三端稳压电路L7812稳压输出+12 V直流电压;+12 V经C2进行二次滤波,由三端稳压器L7805二次稳压输出+5 V直流电压;R4、D7组成+12 V直流电压正常否指示;R5、D8组成+5 V直流电压正常否指示(如图2所示)。
图2 电源电路图
3.2.2 电机控制部分
由于对电机要实行正反转控制,因此用两组相同电路来实现(如图3所示)[7]。
图3 电机控制电路图
晶体三极管(Q1)2SC2055(VCBO:18 V;VEBO:4 V,VCEO:9 V),继电器(J1)(VCBO:18 V;VEBO:4 V,VCEO:9 V),二极管D5并在J1保护J1,电阻(R1)1K作为偏置电阻,串入限位开关,可调电阻R3,操作台控制手柄W1,限位开关组成交流电机的正向运动及到位停止控制。
晶体三极管(Q2)2SC2055(VCBO:18 V;VEBO:4 V,VCEO:9 V),继电器(J2)(VCBO:18 V;VEBO:4 V,VCEO:9 V),二极管D6并在J2保护J2,电阻(R2)1K作为偏置电阻,串入限位开关,可调电阻R3,操作台控制手柄W1,限位开关组成交流电机的反向运动及到位停止控制。直接取+12 V电压加在诊断床变速箱轴上的多圈电位器反馈给电脑控制箱的CPU上。保证RD2000型数字化X射线影像系统在诊断床的控制上不报错。控制台操作指令向上时,+5 V电压经R3、W1、正限开关,和R2给晶体三极管Q2的基极提供偏置电压,Q2饱和导通继电器J2砺磁吸合,常开触点J2-1闭合,将+12 V提供给继电器J4,J4砺磁吸合交流电机得电运转,床开始向上运动。当床到位后正限位开关断开,Q2失去偏压截止,继电器J2失去控制电压,常开触点J2-1断开,继电器J4失去+12 V的控制电压断开,电机失去220 V交流电停止运行,诊断床到位停止,诊断床向上运行到位。
控制台操作指令向下时,+5 V电压经R3、W1、正限开关和R1给晶体三极管Q1的基极提供偏置电压,Q1饱和导通继电器J1砺磁吸合,常开触点J1-1闭合,将+12 V电压提供给继电器J3,J3砺磁吸合交流电机得电运转,床开始向下运动。当床到位后反限位开关断开,Q1失去偏压截止,继电器J1失去控制电压,常开触点J1-1断开,继电器J3失去+12 V的控制电压断开,电机失去220 V交流电停止运行,诊断床到位停止,诊断床向下运行到位。
RD2000型数字化X射线影像系统的操作控制台是一个设计操作先进、合理的操作台。从相应的操作手柄下断开原连接线,重新引出3根控制连线,连接在控制电路上改造即可。
利用前面原理图着手将其绘制出电路实物版图,用电子原理图绘图软件将电子电路原理图转换为电子电路实物板图,但是转换出的实物图需要做一些小的改动才可以。经反复修改得到所需的电子电路实物板图。
(1)手工绘制黑白稿:将制好的版图打印出制成画稿,用小刀在草稿上刻掉不要的部分绘制成草图;直接将刻好的版图粘贴在设计打磨干净的铜铂面进行描墨线、填墨和修补。
(2)表面清洗:将敷铜浸入5%盐酸洗数十秒,见板面呈粉红色取出用铜丝刷抛光去污,再上保护层。
(3)蚀刻:用重量百分比浓度为2%~28%,温度在40~50 ℃ FeCl3溶液进行浸泡蚀刻。
(4)去保护层:将蚀刻好的铜铂板子打好孔,用5%~20%的烧碱液去保护层。
根据电路设计的要求和确定的元器件参数选择所需元器件[8](见表4)。
表4 所需元器件参数
在电路组装过程中,遇到的最大问题是我们的仪器仪表不够精确,选出来的元器件不够准确,因此调试时主要对以下测量点进行检测[10]:
(1)确定变压器B的输入端的220 V交流电压,次级输出的12 V交流电压。
(2)测量L7812的输入端的+16~17 V的直流电压和输出端+11.5~12.5 V直流电压。
(3)测量L7805输出端+4.8~5.2 V直流电压[11]。
(4)控制台操作指令向下时[12],测量Q1是不饱和导通,J1和J3是否得电吸合,并观察交流电机是否顺时针运行。控制台操作指令向上时,测量Q2是不饱和导通,J2和J4是否得电吸合,并观察交流电机是否逆时针运行。
(5)调试的关键是控制电路,原机中诊断床位置控制电路由电脑控制柜集中控制,它的输出是直流40~75 V,而且它的控制检测电路要求同时由电机反馈给CPU3.6~7.5 V的直流电压,以确认电机已正常启动。同时,在该诊断床变速箱轴上加有一10 k的多圈电位器连接到CPU[13],以确认诊断床的运行速度及运行方向。如果没有电机反馈的3.6~7.5 V的直流电压及诊断床变速箱轴上10 k多圈电位器与CPU的正常连接,则CPU将认为电机运行反常而保护关机。
前期技术改造遇到的最突出问题就是CPU报错停机,经反复调试诊断床变速箱轴上10 k多圈电位器与变速箱轴分离,通过技术处理,实现了既正常操控诊断床又避免CPU报错停机。
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