提高抽油机井系统效率配套节能技术的效果分析

2012-07-02 12:47孙守渊王艳丽
节能技术 2012年5期
关键词:可控硅单耗端电压

孙守渊,王艳丽

(1.玉门油田分公司钻采工程研究院,甘肃 酒泉 735019;2.玉门油田分公司方圆物业管理有限责任公司,甘肃 酒泉 735019)

老君庙油田自1939年开发以来,先后安装了1 000多台抽油机,抽油机井系统平均效率不足10%,年耗电约4.4×107kWh,占油田总耗电量的75%。大量的抽油设备长期在低效率区运行,造成极大的能源浪费,也给油田带来了一定的经济损失。如何合理控制抽油机的运行,使各项参数能更好的适应地面和井下工况,提高抽油机井系统效率,节约电能,降低开采成本,延长设备使用寿命,分析研究出提高抽油机井系统效率的节能技术成为当务之急[1-5]。

1 抽油机井系统节能的方向

目前,老君庙油田的采油设备中,游梁式抽油机应用最为普遍,且属于低效率运行。研究游梁式抽油机井的节能效果应从两个方面进行考虑:一是提高电动机的负载率和效率;二是调整电动机的机械部件,使机、杆、泵系统达到最优配合,提高整体功效。两者相比,后者更有潜力,应作为游梁式抽油机井节能技术研究的主要方向。分析游梁式抽油机井系统各环节的能耗状态,得出不同工况下的系统最佳组合和不同配置下的最佳控制参数,建立抽油机井系统合理的工作机制,在不更换抽油机和保证产液量不变的情况下,进行有针对性的节能改造和节能技术应用,降低单耗,提高抽油机井系统效率[6]。

2 提高抽油机井系统效率的配套节能技术

通过研究游梁式抽油机井机械特性与供电接线方式,结合国内现有抽油机井节能技术和节能产品,针对老君庙油田生产实际,从六个方面进行了节能技术研究和探索:(1)调整抽油机平衡度;(2)使用新型节能电机;(3)电容无功补偿技术应用;(4)采用可控硅移相角降低电机端电压控制技术;(5)变频控制电机转速技术;(6)抽油机井参数全面优化技术。

3 提高抽油机井系统效率的配套节能技术效果分析

3.1 调整抽油机平衡度效果

抽油机平衡度不合格时,平衡重将带动电机发电,致使抽油机井系统效率降低,单耗升高。探讨调整抽油机井平衡度对各项运行数据的影响见表1。

表1 抽油机调整平衡度监测数据

从表1可以看出,抽油机平衡度调整合格后,系统效率提高了0.89%,单耗降低了0.58 kWh/(102m·t),综合节电率达8.81%。

3.2 使用新型节能电机效果

抽油机普通电机高能耗、低效率。新型节能电机具有明显优势,由于装机容量相对较小,能够有效降低抽油机“储备”能力,避免“大马拉小车”现象。表2为节能电机应用前后数据对比。

从对比情况可以看出,应用新型节能电机后,系统效率提高了0.16%,平均单耗降低了0.47 kWh/(102m·t),综合节电率可达13.30%。

3.3 电容无功补偿技术应用效果

抽油机配套电机装机功率,是依据抽油机运行时产生的峰值功率和启抽时的启动力矩得出的。由于抽油机启动时惯性载荷大,所需启动力矩大,为克服启动时的惯性和正常运行中产生的高负荷峰值,一般电机功率配置过大,也由此导致电机在实际运行中负载率低,功率因数减小,无功功率高[7]。经测试,应用电容无功补偿技术后,平均功率因数提高了0.556 0,系统效率提高了0.56%,平均单耗降低了0.12 kWh/(102m·t),综合节电率达到12.10%,具体测试数据对比参见表3。

表2 抽油机应用节能电机监测数据表

表3 抽油机应用电容无功补偿技术监测数据表

3.4 采用可控硅移相角降低电机端电压技术效果

抽油机井运行时,电机分重载和轻载过程,抽油机上行时为重载过程,下行时为轻载过程。轻载过程的电机转速较重载过程大,采用可控硅移相角降低电机端电压技术,使电压的降低程度大于转差率及功率因数的上升程度,从而提高电动机效率,实现节能。对采用了可控硅移相角降低电机端电压技术的3口油井运行进行测试,分析数据见表4。应用此技术后,功率因数提高了0.068 6,平均效率提高了0.79%,单耗降低了 0.45 kWh/(102m·t),综合节电率达11.96%。

表4 抽油机应用可控硅降低电机端电压控制技术监测数据表

3.5 变频控制电机转速技术应用效果

对供液不足或间歇出油的抽油机井,一般采用减少机井工作时间降低采液单耗。应用变频控制电机转速技术,可直接调整工作参数,降低冲次,提高系统效率[8-9]。经测试,应用变频控制电机转速技术后,抽油机井平均系统效率可提高3.37%,采液单耗降低1.08 kWh/(102m·t),综合节电率可达34.22%,具体数据见表5。

表5 抽油机应用变频控制电机转速技术监测数据表

3.6 抽油机井参数全面优化技术效果

影响抽油机井系统效率的最大因素是地下供液能力,如何搞好供采协调和管柱设计至关重要。抽油机井参数全面优化技术,就是要确定合理的沉没度和管柱组合,提浅泵挂深度,加大冲程,降低冲次,提高系统效率,降低单耗[10-11]。由表6可以看出,对抽油机井参数全面优化后,平均系统效率可提高4.33%,单耗降低 5.03 kWh/(102m·t),综合节电率达45.12%。

表6 抽油机应用机采参数全面优化技术监测数据表

4 结论

(1)提高抽油机井系统效率,主要应从改善运行工况、节能设备应用、新技术推广等方面入手,综合分析,合理选用。

(2)抽油机井系统效率作为一个动态指标,需要根据具体井况的不同,对其影响因素进行综合分析,才能确定所要采取的配套节能技术。

(3)综合应用相应配套节能技术,能够实现提高系统效率1% ~4%,综合节电率10% ~40%,降低采液单耗,节约开发成本的目的。

[1]赵玉明.提高抽油机井系统效率配套节能技术研究[J].节能技术,2009,27(5):474 -475.

[2]刘树义,毕宏勋,张新霞.冀东油田机械采油系统效率的研究[J].石油规划设计,2006(9):1-4.

[3]李兴,康成瑞,邹俊松.低渗透油田机采系统效率影响因素分析[J].石油和化工技术,2008(3):14-17.

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[5]高革胜,李成荣,李华君,等.提高抽油机井系统效率技术[J].内蒙古石油化工,2005(4):97-98.

[6]孙守渊,姜丽娟,赵万军.老君庙油田作业区节能改造实验项目节能效果分析[J].玉门石油科技动态,2011(1):54-58.

[7]崔学军,张永利,盛学芳.提高抽油系统效率的研究[J].新疆石油科技,2009(1):25 -31.

[8]郭宏亮,宋学红,李忠.提高抽油机井系统效率的有效途径[J].油气田地面工程,2008(12):38-39.

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[10]张伟,范登洲.提高抽油机井系统效率措施研究[J].石油工业技术监督,2004(5):16 -17.

[11]卜文杰,王文秀,秦晓冬.提高抽油机井系统效率的理论分析与对策措施[J].论文集萃,2008(3):38-41.

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