二郎坝电站5#机组振动超标分析与处理措施

2012-06-26 13:39李长宁毛青海陈自强
黑龙江水利科技 2012年11期
关键词:摆度水轮磁极

李长宁,毛青海,陈自强

(陕西博能水电设备管理有限责任公司,陕西 汉中 723000)

1 电站概况

二郎坝水力发电公司二郎坝电站总装机容量为3×2.5 MW,设计水头60.9 m,额定转速600 r/min,1999年初投产发电运行。机组型号:TF13-LJ-88,SF2500-10/2150,3 台机组编号为5#、6#、7#水轮发电机组,1999年12月电站投产运行发电。

2 项目主要内容介绍

二郎坝电站机组投产发电运行后,5#机组运行水平振动超标(水平振动值为115 μm,垂直 40 μm,依据 GB 8564—88《水轮发电机组安装技术规范》要求,额定转速>375 rpm,<750 rpm的立式机组的水平振动≤50 μm,垂直振动≤30 μm)。在此后的几年间,虽经安装单位、生产厂家多次对机组进行过检测和维修,但振动指标仍超出规范要求,为彻底消除这一安全隐患,电站对5#机组振动成因从多个方面分析查找,并采取有效施工步骤和方法,消除了机组振动超标隐患。

3 项目实施过程

3.1 5#机组的稳定性测试

试验设备采用多通道水轮发电机组测试采集分析仪,分别做了机组变转速、变励磁、变负荷等试验。

3.1.1 变转速试验

主要分析机械因素(动不平衡)对机组的影响。试验时发电机转子不加励磁,机组以不同转速运行稳定后,测量机组各部位的振动、大轴摆度。变转速试验数据见表1。

表1 变转速试验记录表

3.1.2 变励磁试验

机组以额定转速运行,调整励磁电流分别取发电机空载额定转速对应的励磁电流的0~100%,实测励磁电压的变化,每工况稳定运行5 min,测量机组各部的振动、大轴的摆度,主要分析电磁因素(磁不平衡)对机组的影响。变励磁试验数据见表2。

表2 变励磁试验记录

3.1.3 变负荷试验

机组从并网后空载运行开始,负荷每增次加0.5 MW,逐步增加至额定水头下最大负荷。每个工况下运行5 min,测试机组的各部振动和大轴摆度,此项试验主要是查明水力因素对机组稳定性的影响。变负荷试验数据见表3。

表3 变负荷试验记录表

3.2 试验数据分析

1)变转速试验数据表明:机组上机架振动幅值随转速变化明显,振动与机组的转速平方比例关系明显,机组转动部分存在机械不平衡问题。

2)变励磁试验数据表明:机组振动随励磁电流的增加而明显加大,且x,y方向的振动大小基本一致。机组加100%电压空转运行时,上机架水平 振动达120 μm,与机组100%转速空转工况相比,上机架水平振动增加了30~40 μm,但定子垂直振动一直较小,无明显变化,说明机组存在较大的磁拉力不平衡。

3)变负荷试验数据表明,机组振动、摆度随负荷的变化有微小的变化,因此初步判定机组不存在不平衡水推力,水力因素对机组稳定性影响较小。

3.3 针对振动的成因,制定处理措施

1)机组振动测试数据分析表明:动不平衡和磁不平衡是机组产生振动的主要原因,而机组不存在不平衡水推力,因此对于水轮机部分不必再做检查处理。

2)针对动不平衡问题,采取的措施是:对机组进行动平衡试验,通过配重,纠正发电机转动部分重心偏移问题,减小机组振动和大轴摆度,从而改善机组动平衡,提高机组运行稳定性。

3.4 转子匝间短路的处理

3.4.1 转子线圈交流阻抗试验——匝间短路线圈的查找

采用PS180保护校验仪、万用表、钳形电流表,采用校验仪的恒流源给转子各磁极加额定电流5 A,测试各磁极稳定的端电压,计算、对比、分析转子各磁极线圈交流阻抗值。

3.4.2 交流阻抗试验数据分析判断

转子交流阻抗测试表明:1#磁极线圈交流阻抗与其余9个磁极线圈中最大阻抗磁极相差19.5%(同匝数磁极阻抗相差≤5%),因此判断1#磁极存在稳定性的匝间短路,同时发现线圈结构设计不合理,转子绕组只用云母制成的衬垫作匝间绝缘,端部铜线的侧面裸露着。

3.4.3 处理措施

1)对1#磁极应用电流法查找短路部位并进行处理。

2)对线圈设计结构不合理,采用加强绝缘的处理措施。磁极匝间绝缘处理,1#磁极短路线圈用聚酰亚胺薄膜隔离,加热线圈灌注1 361绝缘漆,最后热压成形。对全部磁极用0.3 mm玻璃布包裹,进行加强绝缘处理。

3)磁极复装,用行车吊起磁极,用0.2 MPa压缩空气清扫磁极落入T型槽时,防止磁极接头碰环。用1 000 V摇表测绝缘电阻应≥5 MΩ,最后打紧磁极键。

4)磁极挂装及转子圆度、标高测量调整环节严格控制在规范之内。转子圆度:测量部位应有上、下2个部位,各半径与平均半径之差,不应大于设计空气间隙值的±5%。磁极标高偏差≤±1.0 mm。

3.5 动不平衡的处理

转子及机组其它各部件回装完毕后,进入机组机械振动处理阶段,即通过配重改善机组动平衡性能。机组经多次配重试验后,最终在转子上部两个相邻的风扇上配重1.25 kg,转子下端面配1.4 kg,机组的动不平衡基本得以消除。

3.6 5#机组检修结束后动态试验及试运行

5#机检修结束后,对机组稳定性工况进行了测试,在72 h试运行期间,机组摆度、振动、轴承温度等主要技术指标符合规范。试验数据见表4。

表4 大修前后主要运行技术指标 /μm

4 结语

本文详细介绍了二郎坝电站5#机组振动超标重大隐患问题的检修处理经过,检修后机组各项运行指标均符合国家规范要求,运行稳定,检修效果明显,达到了预期的检修目标。

[1] 唐明,方芳.水轮发电机组振动分析处理[J].甘肃水利水电技术,2007,43(04):34-35,37.

[2] 陈德兴.水轮发电机组振动问题的实践探讨[J].云南电力技术,2001,29(02):26-28.

[3] 米文英.水轮发电机组振动原因分析[J].山西电力,2003(02):24-26.

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