李庆斌
(东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司,黑龙江 齐齐哈尔 161041)
东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司在2002年与意大利POMINI公司合作引进了具有90年代先进水平的棒材连轧生产线,于2002年10月热试车。其中POMINI公司负责连轧线的设计和主要设备供货,ABB公司负责全线电控设计与电控设备的供货,步进梁式加热炉由北京凤凰炉公司设计并制造,其余辅助设备由国内制造,北京钢铁设计总院承担了连轧线的工厂设计。
目前,北兴公司生产产品为圆棒材。轴承钢生产规格为φ20-φ75mm,最大轧制速度为13m/s(φ20mm),采用的连铸坯料为 250mm×280mm,根据用户要求可采用模铸坯生产,坯型 245mm×245mm,坯长 6m。
主轧线由22架平、立交替布置短应力轧机组成(第一架为平式轧机),其具体组成为:
3.1 粗轧机组 4架 φ840mm×4
3.2 中轧机组 6架 φ730mm×4+φ510mm×2
3.3 预精轧机组 6架 φ510mm×2+φ420mm×4
3.4 精轧机组 6架 φ360mm ×6
其中坯料出炉后经高压水除鳞(最大工作压力为22MPa)进入粗轧机组,粗轧机组与中轧机组间为脱头轧制,且各机组后各有一台飞剪。
冷床尺寸为102m×10m,并带有可开启的保温罩,切断设备有1000吨冷剪和1250无齿锯。
在主轧线16架轧机后、20架轧机后及22架轧机后,各有一段水冷段,其工艺布置图如下图1:
图1 精轧机组前、后及机组内设置水冷装置
其工艺参数如下:
4.1 1#水冷段(16架轧机后)
水冷线长度:约6m
返红距离:约18m
最大水压:0.8Mpa
最大水流量:120m3/h
最多水冷管数量及型号:
2 个 TR40(φ16~φ30)
2 个 TR50(φ32~φ40)
2 个 TR75(φ42~φ60)
4.2 2#水冷段(20架轧机后)
水冷线长度:约12m
返红距离:约15m
最大水压:0.8Mpa
最大水流量:240m3/h
最多水冷管数量及型号:
4 个 TR40(φ16~φ30)
4 个 TR50(φ32~φ40)
4 个 TR75(φ42~φ60)
4.3 3#水冷段(22架轧机后)
水冷线长度:约12m
最大水压:0.8Mpa
最大水流量:180m3/h
最多水冷管数量及型号:
3 个 TR40(φ16~φ30)
3 个 TR50(φ32~φ40)
3 个 TR75(φ42~φ60)
4.4 在线高温计的布置
主轧线上设置了5个高温计,分别布置在出炉、4架轧机后、1#水冷段后、2#水冷段后、3#水冷段后。
目前,北兴特钢控轧控冷线主要应用在轴承钢棒材上,通过连铸坯控制偏析程度、加热扩散、控制终轧温度降低轴承钢的网状级别。
从开始试验到目前主要采取了以下几点措施:
5.1 控制连铸坯料的 [C]=0.95~1.00%之间。
5.2 控制连铸坯料的加热2段和均热段温度在1200℃以上,均加之和保证在120分钟以上,对于模铸坯料控制加热温度在1140~1180℃。
5.3 四架后170圆坯料停留时间控制在3~4分钟,保证进入中轧机组的温度控制在950℃左右。
5.4 合理选择水冷管直径与棒材直径相差10~15mm,以保证棒材冷却效果及冷却均匀。
5.5 保证来水压力和来水流量。
5.6 设备实现棒材红头轧制,保证棒材轧制顺利进行。
5.7 生产过程中,轧机末架速度降速5~10%。
5.8 冷床冷却方式为自然冷却。
5.9 试验规格主要集中在φ22~φ40之间,通过以上措施,出现网状结果同一批次不稳定现象,个别试样出现超标。
6.1 从金相观察,连铸坯中心1.5mm范围内碳偏析较为严重,有的边缘碳与中心碳差20个,造成中心网状碳化物提前析出,大多数级别在4~5级的水平,而其它区域的网状碳化物的级别在3级以下的水平。
6.2 模铸坯的网状情况较连铸坯的情况要好些,其合格率能保证在80%以上的水平.
6.3 对于φ32~φ40mm的其终轧温度有时不能保证在800~850℃之间,大多数为850~900℃,上冷床温度也较高,大多数为780~900℃之间,造成其网状级别较高,此规格是下次试验的重点攻关对象。
6.4 生产过程中,设备上实现了红头轧制,保证头部不被淋黑,改善了棒材咬入情况,保证了轧制稳定,但头尾未穿水长度在10~30米范围内,主要原因为控制水开启的比例阀动作较慢,其全开启时间在2~3秒,而棒材进入水冷管的速度在4~9m/s。
6.5 水处理站来水流量设计总流量为540m3/h,但实际流量只能保证在100~190m3/h,此问题在下步试验过程中加以解决。
6.6 对于管径与棒材直径相差较大时,水冷管的冷却效果不好,下步准备增加气封的数量,保证水冷效果。
7.1 进一步控制加热温度,进而有效控制棒材终轧温度。
7.2 提高供水比例阀的动作速度,减小棒材未穿水的长度,最终控制在1~2米的范围内。
7.3 提高供水系统的供水总量。
7.4 通过自动控制系统,实现棒材温度、水压和水流量的合理匹配。
7.5 研究可行方案,在上冷床前的辊道中再上一段水冷段,以增加轧后冷却效果,降低棒材上冷床温度。
[1]王友铭,李曼云,韦光.钢材的控制轧制和控制冷却,1995(1).
[2]卢盛意.连铸坯质量(第 2版)[M].北京:冶金工业出版社,2000(10).