吕起云 杨绍江
(云南省玉溪市星云湖抚仙湖出流改道工程建设管理局 云南玉溪 652600)
星云湖、抚仙湖出流改道工程位于云南省玉溪市江川县及红塔区境内,居滇中湖盆区中心,东临南盘江峡谷,南接杞麓湖径流区,工程由引水渠系工程 (含进口明渠及闸室段、暗渠段、顶管段、隧洞段、出口暗渠、明渠及出口闸室段工程)、水质净化工程 (含挺水植物带、人工湿地工程)及旁通泄水道工程 (含进口明渠段、隧洞段、出口明渠段及南大沟改造工程)等部分组成,引水线路全长23.45km。工程的主要任务是:保护抚仙湖优良的水质免受星云湖水质的连带污染,利用抚仙湖水更换星云湖水、加速星云湖的生态恢复,向玉溪市提供后备水源。
引水三标单位工程位于引水线路进水口,包括进口过渡段、闸室段、闸后渐变段和进口暗渠段,桩号K0-205~K0+790m,全长995m。
进口闸室段桩号K0-136~K0-124,为宽顶堰型、整体开敞式,均采用C20钢筋混凝土衬砌,边墙厚度1.0m,闸室底板高程1720 m,堰宽5m,闸室内设拦污栅、检修闸和工作闸各一道,闸门尺寸为5×3.0m。过水能力Q=9.2m3/s。
闸室段地处湖盆沉积区,地表高程为1725.33m,表层为耕植土,层厚0.6~0.8m;第2层为第四系湖积层 (Q1)含粘土透镜体粉砂,层厚3.0~3.3m;第3层为第四系湖积层 (Q1)高塑性粘土,层厚1.5~2.0m;第4层为第四系湖积层 (Q1)粉砂质螺壳,层厚0.3~0.4m;底层为第四系湖积层 (Q1)细砂,第四系湖积层 (Q1)细砂为闸室及前后过渡段持力层,地基承载力fk=80~90kPa,不满足设计要求,且存在液化条件,设计采用碎石桩对闸室段进行基础加固处理,桩底深入液化层以下。振冲碎石桩 (桩号0-157.6 m~0-101.4 m),振冲碎石桩589棵,桩径0.6m,孔距1.2m,先将地面开挖到1725.0m后,铺筑厚0.35m的碎石垫层作为施工平台,开始造孔,振冲碎石桩顶部高程为1719.700m,桩底部高程为1713.700~1714.700m,桩顶以上为非振段,桩顶至桩底为振冲段长5~6m。设计复合地基承载力≥180k Pa。
(1)现场实验
为了选择合理的技术参数 (桩径、桩距、填料量、加密电流及留振时间等),曲靖市水利水电开发有限责任公司于2005年2月24日开始施工现场的实验工作,实验桩3排9棵,桩径0.6m,孔距1.2m,孔深11.65m (其中非振段5.65m,振冲段6.0m),振密电流110A、125A、140A,填料水压0.3~0.4MPa。经过近两个月的现场打桩实验并对各项实验方案进行检测比较,得出设计技术参数如下:加密水压0.4~0.5MPa,加密电流110A,单位填 料量 >0.9m3/m,设计 孔径 0.6m,孔距1.2m,采用动力触探方法,贯入量按30Cm计,第四系湖积层 (Q1)粉砂质螺壳饱和砂土液化临界标准贯入锤击数为17击,经振冲处理后,含螺壳细砂层密实度由原来的锤击数3~9击,提高为18~29击,平均提高23击,故经振冲碎石桩加密处理后的粉细砂土可初步判断为不液化土。桩体承载力标准值为440k Pa,桩间土载力标准值为168 kPa,复合地基承载力特征值fsak为304 kPa。因此,本次试验桩选用参数合理,施工制桩工艺正常,质量合格,对生产性施工有指导意义,达到了预期目的。
(2)振冲器型号的选定
目前国内常用振冲器型号有功率为30k W和75k W两种,根据现场试验提供的参数及该工程桩径、桩距和料场石料的特点,选定75k W振冲器。
(3)变压器的准备。
考虑到75k W振冲器及配套供水每小时15~20m3的水泵及其他设备的用电量,每台振冲机组功率不应小于110k W,电压为380±20V。根据施工组织安排,整个工地同时工作机组有2台75k W振冲机组。因此,施工现场共配备1台150 k VA和1台100 k VA变压器。
(1)制桩顺序及填料方式。针对该工程战线长、任务量大、工期短的特点,采用排打法制桩、连续填料的施工方式。
(2)制桩工艺。先由吊车将振冲器悬垂对准桩位,缓慢下放振冲器,开始造孔,待造孔达设计深度后,进入清孔阶段,即反复提升、下放振冲器直至孔身平顺并达到要求孔径,最后是制桩阶段,即向孔内回填碎石料,自下而上逐段成桩直至孔口。
a、施工前首先平整场地,按设计布设桩位,开挖临时排水沟;
b、制桩石料应选择质地坚硬、具有一定的强度、水稳定性好、不易风化且级配良好,碎石料含泥量≤5%,颗粒5~40mm,为确保料场供料质量,每500m3石料要做一次上述各项指标的抽样检测;
c、进行振冲器空载电流、旋转方向和水压测试,检查水压、电流和振冲器的空载电流是否正常,并根据振冲试验确定施工参数正式进行施工;
d、振冲器对准加固点,偏差应小于10cm;
e、开动振冲器及水泵,使振冲器以2~3m/min的速度缓慢沉入地基,观察并记录贯入深度与电流变化,造孔过程中水压0.4~0.5MPa,水量15~20m3/s,电流55A~110A,振冲器电流最大值不得超过110A,如超过时应减慢或停止下沉,待电流恢复后,再按正常速度下沉。当振冲器到达加固深度以上30~50cm时,即以5~6m/min的速度将振冲器提出孔口,如此重复振冲1~2次,最后一次停留在加固深度以上30~50cm处,停留1~2min以固结孔底,并将土渣由回水带出孔口,孔口返出泥浆过稠时,应进行清孔,当造孔深度与设计桩底标高允许偏差±20cm,且返出泥水较清时方可制桩。
f、待返出泥水较清时制桩,制桩加密段长度≤50cm,填料量应满足>0.9m3要求,加密电流90~110A,留振时间8~12s,此两项指标应用仪表自动控制。其过程如下:将振冲器吊入孔内振捣,使填料振实,并使填料挤向孔内壁周围的软土内,当振冲器电流达到110A时 (即加密电流110A),表示该深度处的柱体已经振实,记录该深度标高和电流值,将振冲器提起0.3~0.5m。加密桩体应从孔底开始,自下而上逐段进行,中间不得漏振,加密制桩时的水压控制在0.4~0.5MPa。
表1 振冲地基加固后复合地基承载力和单桩承载力检测成果
2005年8月2 日由云南金广建筑科学研究院对振冲地基加固进行桩基检测,承载力测试试验分别抽检单桩3棵,复合地基承载力按四桩承台布置抽检2组,试验结果:振冲地基加固后复合地基承载力和单桩承载力均满足设计要求。详见振冲地基加固后复合地基承载力和单桩承载力检测成果表1。
振冲碎石桩基础处理2005年5月8日正式开工,于2005年6月6日竣工,历时29d,完成振冲桩564棵(包含9棵试验桩,555棵生产桩)总进尺6185.79m,振冲段3000m,非振段3186.6m。
通过3个月的施工及检测,工程完全达到设计要求,该工程振冲碎石桩的施工经验及措施,对于淤泥质土及粉细砂、中砂、粗砂相结合的地层,特别是第四系湖积层(Q1)细砂处理,具有一定的参考价值。