孙伟峰,张 谱,王继堃
(莱芜钢铁集团有限公司,山东 莱芜 271104)
某钢厂一台板坯连铸机的结晶器、扇形段等轴承均采用电动多点干油泵系统润滑,润滑点堵塞不易发现,润滑系统故障率高,轴承经常损坏,造成生产损失。此外润滑脂浪费严重,一台连铸机年润滑脂消耗在60万元以上。
1.泵送来的润滑脂送入分配器,推动活塞向润滑点供油,离泵近、背压低、阻力小的润滑点首先得到供油,如其中有一处或几处堵塞则不易发现。
2.泵体分配器是否供油只能拆检发现,难以保证远端润滑点出口不堵塞,且维修很不方便。
3.各润滑点给脂量不一致,容易发生过多或过少甚至中断的情况。
4.各多点干油泵储脂量少,需要频繁加脂,增加工人劳动强度,可靠性差。
1.润滑系统改造设备选型。经过对现有多种润滑系统对比发现ZDRH-2000智能集中润滑系统能很好解决现润滑系统所存在的问题,具有较大优势,其主要有以下特点。
(1)带有压力传感器,可对系统压力进行实时监控。
(2)先进的流量传感器实时监控润滑点的供脂状态,为故障诊断提供良好的基础。
(3)新型电磁给油器和先进的高压大流量润滑泵站,运行稳定可靠。
2.改进过程。
(1)将油站与控制系统分离,有利于油站与控制系统在良好的环境下运行。
(2) 给油方式由原来的每点同时给油改为每次只能给一个点的顺序给油,由一个PLC控制柜集中控制。
(3) 管路设计采用一套电磁给油控制箱控制一个扇形段,电动润滑油泵一用一备,简化管路布局,实现了自动、手动两种工作状态(如图1所示)。
1.原采用多点干油泵站的集中间歇式润滑,同时对64个润滑点加脂,浪费润滑脂。现在实现了各润滑点连续顺次自动供脂,使润滑脂按需要量送到润滑部位,提高了润滑效率,可有效降低润滑脂消耗。
2.原用多点干油泵站压力不足9MPa,由于各润滑点同时加脂,则分散至出脂口压力更低。现加脂泵站向主管道先升压至17MPa,再向顺次开启的一个出脂口(润滑点)供油,而其他出脂口关闭,故出脂压力仍不低于17MPa,油管不易堵塞,润滑效果提升。
3.原用多点干油泵站容积小、消耗快,工人向多点干油泵站填新脂较频繁。现增设一容积800kg的储脂罐,当加脂泵站缺脂时,储脂罐自动向加脂泵站加新脂,避免泵站打空和缺脂。
4.原润滑系统采用现场控制多点干油泵,实际只能控制停、送电,各润滑点堵塞时不易发现。现采用现场触摸屏控制柜和主控室电脑画面显示控制,各润滑点增加流量传感器和电磁给油器,通过信号反馈实现了对润滑点加脂量的实时监控,可直接在显示器上显示润滑点堵塞及漏油等系统故障,提高维修效率。
5.原多点干油泵按照固定时间每隔15min加脂一次,不能更改出油量。现通过电脑程序将64个润滑点编成6组,每组润滑时间可任意设定,故出油量可按需调整。
有了监控系统,能确保工人及时向系统油箱补充油脂;采用了电动加油泵给主油泵加油,各管道增加过滤装置,保证了润滑脂的清洁度;应用PLC控制,保证了供油的周期和连续性,确保了设备润滑效果,连铸机扇形段区域轴承润滑状态明显改善,而且智能润滑系统维护方便,管路不堵塞,能有效减少各类润滑事故的发生,轴承使用寿命由1年提高到2年多,提高了设备作业效率。