麻石一号机定子改造的工艺技术

2012-05-03 01:37李景玉
上海大中型电机 2012年2期
关键词:冲片机座铁心

李景玉

(哈尔滨电机厂有限公司,黑龙江 哈尔滨 150040)

0 引言

麻石水力发电厂共有3台机组,是70年初期代罗马尼亚制造的,总装机容量为100 MW。本次改造为1号发电机,单机容量为34 MW。改造定子的目的是减小机组的震动。曾因为振动过大造成转子扫膛事故,同时提高绝缘等级。经过工艺论证,利用原来的定位筋叠装定子,拆除旧冲片和线圈。过去曾经对2号机进行改造过,经过10年的运行,效果非常理想,决定2010年秋季改造2号机。

1 发电机定子原概况

定子机座为多层钢板焊接而成,分4瓣用螺栓组装。机座上装有主出线端子、测温出线端子及磁场出线端子。铁心用0.5 mm(Э330—型)冷轧硅钢片叠装而成,每段厚度为47 mm,段间设有径向风道。铁心总装用高强度螺栓夹紧。螺栓位于各段外侧,联于定子机座上,紧固力通过压指板传递。

定子绕组为两路波绕组,双Y连接。线棒用云母玻璃带作连续B级绝缘,线棒外表用半导体涂料,接头用电解铜套连接,采用银合金焊接。

2 发电机定子改造后要求

定子铁心采用现场整圆叠装,装压质量按一等品要求,采用热压工艺,两端各一段粘压成整体。定子改造后,机组各工况摆度不超过改造前各工况摆度。

3 工艺技术

3.1 增加机座刚度

采用钢板组焊形式对机座加固。钢板用数控气割下料成16块扇形板,通过筋板组焊成8件外环组件,内径与机座上、下外环板外圆相切。外圆与机坑留出一定散热空间,然后与机座焊接。焊缝需要清理和探伤。

3.2 更换空气冷却器

原来的空气冷却器已不能满足冷却要求,经过设计核算,更换新的空气冷却器,连同附件随机座加固时固定在定子机座上。

3.3 中心测圆架调整

以水轮机给定的基准点(至少4点均布)为基准,刻在与机座无关的位置上,以防机座变形影响准确度。相对此点确定定子理想中心。

下机架由4个支臂组成,支臂为拱行结构,刚度好。推力瓦拆除后,将中心测圆架立于推力瓦支撑架上。在中心测圆架的X、Y方向上,分别取上、下两点,高度与定位筋长度相等(1 m)后进行调整。最终测得数值为:

利用吊钢丝方法调整垂直度误差≤0.02 mm/m。

X上=1.92 mm X下=1.91 mm

Δx=│(X上- X下)/h│ =0.01 mm/m

Y上=3.80 mm Y下=3.82 mm

Δy=│(Y上-Y下)/h│ =0.02 mm/m

其中X上、X下为X方向上钢琴线到中心柱上,下方的距离;Y上、Y下为Y方向上钢琴线到中心柱上、下方的距离。

注:上方测点与下方测点距离为1 m。

利用给定点调整测圆架中心误差≤0.05 mm。

Lx柱=5875.70 mm

Lx给=5875.67 mm

ΔLX=Lx柱- Lx给=0.03 mm

LY柱=5877.60 mm

LY给=5877.62 mm

ΔLY=LY柱-LY给= -0.02 mm

其中Lx柱为X方向上中心柱到测点的距离;Lx给为X方向上测点到中心的给定值;LY柱为Y方向上中心柱到测点的距离;LY给为Y方向上测点到中心的给定值。

根据以上数据对给定点半径之差符合给定点调整测圆架中心误差≤0.05 mm要求,完全可以进行下序。定子半径图纸尺寸为。以中心柱为基准,逐筋测量内径、斜及弦距,与理想值进行比较,定位筋内切圆呈椭圆(或梅花)形,当 R实际<R图纸时,在有限的超差范围内可进行修磨处理。会导致不良后果,局部定位筋弦距增大。叠装冲片时,每层片与片之间会有间隙,但不会影响机组的电气性能。当R实际>R图纸时,在有限的超差范围内可用不同厚度的不锈钢带或铜带进行加垫处理。会导致不良后果,局部定位筋弦距减小。叠装冲片时,每层片与片之间严重时会有叠摞现象,这在定子铁心叠装工艺中是不允许的。

3.4 弦距测量

利用弦距检查样板、相邻两根筋的弦距,每根筋拖块焊接处必须测量。当弦距L不符合图纸要求时,允许按图1所示位置修磨,修磨量小于1 mm。修磨量太大,将会削弱定位筋的强度,叠装冲片时片与片之间的间隙过大,会导致齿尖部呈锯齿形,嵌线时打槽楔困难。

3.5 接长定位筋

图1

由于机组在洪峰期也不能达到额定出力,为了能够满足要求,定位筋需要加长,即加长定子铁心长度。原来定位筋圆周72根均布,经过修磨与加垫处理,利用率达到98%。在合缝处有8根辅助加固定位筋。可将此定位筋铲掉,按图纸长度切下接长定位筋,磨出焊接坡口,利用定位夹具焊接。在原定位筋两端焊接同样长度的接长筋,保证定子中心高不变,焊后经修磨完全满足图纸要求。

3.6 铁心叠装

首先利用中心测圆架测量定子下环板平度,圆周波浪度小于2 mm。超差部位需用角向砂轮机修磨平。下齿压板摆放在下环板上,将冲片摆放1周,检查压指与冲片的相对位置符合图纸要求。端部相号片叠装采用胶粘工艺,高度为18 mm,增加铁心的整体性。每叠1层刷1层胶,胶量适中,过多铁心压紧时容易溢出,难以清理。整个铁心共分为40段,在每段之间加入通风槽片。叠完每段铁心后需进行以下工作:测量单段铁心高度,根据铁心的总高确定增减片;整理槽形,测量铁心内径。

3.6.1 预压紧工艺

铁心叠至500 mm高时,应进行预压。铁心叠装后,由于定位筋焊接时产生的弦距误差,使冲片与定位筋之间产生了摩擦力,总体压紧时,随着摩擦力的增加,会出现局部压不紧现象。为了增加铁心紧度,采取预压紧工艺。

3.6.2 总体压紧

定子铁心叠装完后,装好上齿压板,穿入拉紧螺杆并把紧。用风扳机按同一旋转方向逐渐把紧拉紧螺杆,使其受力均匀,铁心紧量满应足图纸要求,铁心长度应为图纸尺寸的上公差,留出定子铁心的热压量。

3.6.3 热压技术

为了机组在运行时定子铁心不松动,当铁心长度超过一定数值时需要进行热压处理。热压技术是给定子铁心加热,使冲片漆膜软化,通过热胀冷缩的原理增加定子铁心的紧量。目前国内大型机组主要采用履带式加热板加热,根据环境温度、定子铁心的吨位计算加热板的容量,加热温度为80℃比较适宜。此机组总长度热压量为2.5 mm,效果显著。

3.7 嵌线

电晕的形成与嵌线质量有直接关系。过去槽电位设计值小于10 V,经过几年来的不断科学研究,哈电公司绝缘方面的技术人员经过多次试验,编制了合理的绝缘规范,线圈除了进行新型防晕处理外,嵌线前将线圈在槽内部位包上数层无纺布,进行双保险处理,使槽电位降低在5 V以下,彻底解决了槽电位高的问题。麻石机组改造,嵌线后只有2%点槽电位在1~3 V,其余各测量点均小于1 V。直流泄漏及交流耐压试验均符合安装标准。

3.8 端部连线及绝缘盒处理

上下层线圈、极间连接线和引出线均采用硬焊连接,是一种先进的钎焊技术。主要优点为周期短、连接强度高、接触电阻小等。端部绝缘采用绝缘盒套装结构,外形美观。绝缘盒由酚醛玻璃纤维压塑料压制而成,绝缘强度高。立式下线时,线圈上端采用开口绝缘盒,盒下端用环氧腻子封死,从开口处注入乳状绝缘胶。绝缘胶具有流动性好,绝缘强度高的特点,注入2 h后成型,绝缘盒内充实,没有气泡产生。

4 结语

我国在六、七十年代投入运行的老机组较多,还需要改造更新。尚待解决的问题主要体现在以下几点:(1)机组长期运行定子铁心松动;(2)线圈绝缘老化;(3)振动大、噪声大;(4)增容改造等。麻石机组的改造是成功的,接长定位筋的工艺技术国内首例。主要优点为:利用原来的定位筋两端接长,解决了因机组的长期运行而使定位筋不规则的变形。缩短了改造周期,节约了定位筋原材料和工装,为机组的早日发电赢得了时间。我们应该以此机组的改造为借鉴,做好技术储备工作。在此基础上,可以改造一些其它类型的机组。也可以将先进的工艺技术应用到新建的机组上。

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