发电机滑环电刷发热的原因分析及处理方法

2012-04-24 06:55王绍平
综合智慧能源 2012年6期
关键词:电刷滑环积灰

王绍平

(华电四川发电有限公司攀枝花分公司,四川 攀枝花 617065)

0 引言

目前,大型发电机组转子电刷普遍采用模块化组件式结构设计,一般由沿转子滑环均匀分布的固定式刷架和可移动式电刷盒组成,极大地方便了运行维护。华电四川发电有限公司攀枝花分公司#12发电机组采用东方电气集团生产的D172F电刷(规格为25 mm×32 mm×100 mm,辫长130 mm),每极滑环配置6组刷盒,每个刷盒配4块电刷,每极共计24块电刷。按照机组容量和转子额定电压和电流设计,5组刷盒正常投入运行能够满足机组强励动通流要求。滑环采用同轴风扇密闭强迫通风冷却方式,开式循环。2011-01-17,#12机组大修后并网发电,加负荷过程中转子正极电刷发热,维护和调整后未见好转,电刷发热在同极6个刷架电刷间移动,极不稳定,个别电刷最高温度达到300℃,正极滑环温度超过额定允许温度120℃,通过外部增加风扇强迫冷却,暂时维持机组运行。

1 运行中发电机电刷发热原因分析

1.1 转子滑环同轴冷却风量不足

安装滑环同轴风扇叶片定向应准确,应符合制造厂规定。风叶定向不符合标准,一方面会引起机组转子轴承振动,另一方面会造成滑环冷却风量不足,导致滑环和电刷发热。

1.2 转子滑环密闭风道存在堵塞或漏风

(1)机组大修抽转子需要按照工序拆除滑环外罩、风道、刷架、刷盒等附件,要检查和紧固同轴风扇叶片及平衡配重块,清理进、出风口的积灰和碳粉,重点应清理滑环导向进风小孔积灰。该机组转子滑环冷却风流向为:进风口→同轴冷却风扇→负极滑环小孔导向风道→混风筒→正、负极滑环小孔导向风道→出风口。此次机组大修过程中没有认真清理正、负极风滑环小孔导向风道,滑环小孔积灰并大量堵塞,造成正极滑环冷却风量严重不足,引起电刷和滑环发热。机组运行中采用干燥、干净的压缩空气吹滑环,不易清除干净小孔内的积灰,因此,检修中应使用带压缩空气的小管认真对滑环小孔逐个进行清理。

(2)进、出风口或风道堵塞,电刷和滑环运行中产生的热量不能随风带出。

(3)风道漏风造成冷却风量不足。

1.3 电刷质量和维护方面的原因

(1)因管理不到位,电刷或刷盒型号没有按照制造厂规定使用。多型号电刷或刷盒混合使用,引起电流在电刷和刷盒之间分布不均,部分电刷因过电流而发热,甚至烧断引线。

(2)电刷维护不到位,更换电刷时不认真进行研磨、抛光处理,电刷在盒内间隙偏差大。间隙不足,电刷卡涩,不能自由上下移动;间隙过大,电刷晃动度大,与滑环接触面不吻合。

(3)电刷长短不均引起电流分布不均是电刷发热的常见原因。

(4)未定期开展滑环吹灰和清洗工作,积灰或积碳粉是造成碳刷打火发热的主要原因。

(5)未定期开展测量电刷电流工作,未及时发现并调整过电流或接触不良的无电流电刷。

1.4 刷盒导体绝缘及均压弹簧方面的原因

(1)刷盒由固定部分、操作机构和导电部分组成,导电部分与固定部分间安装有绝缘垫片,电流在导电部分和电刷中通过并经滑环引入转子。在机组运行中,积灰和碳粉引起绝缘能力降低或导通,改变了各电刷引流通路,各电刷电阻分布不均引起局部发热。

(2)刷盒中的均压弹簧使用一定时间后,会出现压力不均、变形、裂纹、散簧等情况,都是电流不均衡所致,发热变形反过来又加剧电流不均。

(3)刷盒锁紧机构锁紧力不足使整个刷盒电刷接触不良,造成其他刷盒过电流发热。

1.5 滑环不圆或表面粗糙引起摩擦发热

检修时车削滑环造成滑环不圆或表面粗糙,易引起摩擦发热。

1.6 电刷表面不洁

电刷表面不洁最容易被忽略,正常运行的发电机电刷密封在密闭的柜子内,两极电刷中间有套在轴上的齿轮状轴流风扇,靠转子转动把磨下的碳粉、电刷运行中产生的热量及时抽走,起到清洁、冷却的作用。如果柜门关不严,或巡检时忘记关门,外面的粉尘伴随着热空气吸进电刷,附着在刷柱上,影响电刷散热。同时,在电刷发生火花时因刷柱表面不洁,刷柱之间绝缘强度不够,很容易环火。此外,滑环上车有一道道螺旋状的沟槽,这是为了增加电刷散热面积,改善同电刷的接触,使电刷冷却更充分,碳粉更容易被抽走。柜门若关不严,风扇抽力不足,外面的粉尘很容易附着在螺旋状沟里,后果是可想而知的。励磁机电刷电压等级比较低,裸露在外面,检修人员应定期进行清洁。

1.7 轴承振动引起电刷发热

电刷随着轴承振动,致使电刷接触面摩擦不均、引线及弹簧松动,发生局部冒火花,进一步加剧电刷发热。

2 运行中发电机电刷发热的处理方法

2.1 转子滑环同轴冷却风量不足的处理方法

机组运行中,滑环小孔风道堵塞不易发现,即使堵塞也难以疏通,对测量的电刷电流进行分析后可确定冷却风量不足,应采取增加冷却通风的措施,如外部安装轴流风机冷却。该厂机组在滑环出风道口加装了1台抽风机,电刷或滑环温度高时可以启动风机加强表面热交换,冷却效果理想。

定期使用干燥、干净的压缩空气吹滑环的积灰和积粉,定期清除滑环外罩灰尘,有效减缓滑环小孔积灰堵塞,停机后及时检查和疏通滑环小孔。

定期检查和清理进风口滤网,保证进风清洁。

2.2 提高电刷维护质量,及时消除发热缺陷

尽可能使用厂家原装电刷和刷盒,不能任意更改电刷和刷盒厂家和型号,如有必要,应经试验后确定。碳刷在刷握内应上下活动自如,碳刷与刷握的间隙应为0.1~0.2 mm,电刷应无跳动、摇动或卡涩的情况;电刷磨面光亮无杂质,弹簧压紧力应调整为11~12 N,压紧力过小时应更换新电刷或调整压力,滑环表面温度应不大于120℃。

另外,当电刷磨去其高度的2/3或接触不良时,应更换。刷架应无积垢,必要时可用布擦去积垢,也可以浸以四氯化碳或用酒精擦拭。滑环表面氧化膜过厚或表面粗糙不光滑时,应用最细的砂布或白布打磨,禁止用粗糙砂布打磨。

2.3 电刷冒火花的鉴别和处理

电刷冒火花的鉴别和处理见表1。

2.4 严格执行检修工艺标准,避免滑环车削不圆

滑环不圆,除会冒火花外,还会出现电刷跳动和发热;碳刷硬度较大时,电刷会出现掉块或边沿脱落等不规则状态,电刷接触面圆弧不均,火花放电严重。应降低励磁电流运行,严重时应申请停机重新车削滑环。

3 防止运行中发电机电刷发热的技术措施

(1)定期测量滑环和电刷的温度、电流。

(2)在滑环冷却风道出风口加装抽风装置,带走电刷摩擦产生的热量。

(3)及时更换短电刷,使用磨刷机打磨好电刷后更换;同时,应尽可能整盒更换,确保每组电刷的电流分布均匀。

表1 电刷冒火花的鉴别和处理

(4)加强电刷和刷盒管理。应建立发电机电刷使用台账,电刷更换后应进行记录。记录的内容包括机组号、电刷组号和编号、电刷型号、更换的电刷数量及编号、更换碳刷的原因。管理人员应经常检查电刷的使用情况,及时补充电刷备品和维护工具。

(5)定期开展滑环和电刷的清灰工作。每周用压力约0.3 MPa洁净、干燥的压缩空气吹灰。

(6)加强机组大修管理,车削滑环应严格执行工艺要求和质量验收标准。认真清理滑环表面的电弧灼伤点,可先用油石细锉打磨,再用#0抛光砂布清除毛刺和麻点;对集电环被火花严重灼伤的,若深度超过1 mm,损伤面积超过总面积的30%,可对集电环进行精车,精车后用#0砂布包在扁锉上研磨工作面,再用砂布背面紧贴集电环表面进行抛光,最后用蘸有少许机油的旧砂布进行精抛光,使表面粗糙度达 Ra0.8~1.8 μm。

(7)机组大修时,应更换所有刷盒上的均压弹簧并校对压力,确保各电刷电流和压力分布均匀。

(8)充分利用停机机会清理和疏通冷却风道各部分的积灰,确保风道通畅。

4 结束语

该机组运行中电刷发热原因在机组停机大修时查清,原因是滑环小孔风道积灰堵塞。电刷和滑环发热,会威胁机组的安全运行,限制机组正常出力,导致机组少发电,严重时甚至造成机组烧滑环被迫停机,2006年该公司1台50 MW机组就发生过滑环烧损事故。因此,做好机组电刷的维护和管理工作至关重要,该机组电刷发热的5个月内,共消耗电刷140块,刷盒弹簧变形损坏4个,维护费用增加,同时限制机组出力,造成少发电1500 MW·h,增加了维护人员的工作量,容易造成人身伤害。

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