程绍波
摘要:节能减排不仅能改善自然环境和生活环境,更能节约能源,为国家建设提供持续的动力。随着经济的发展和社会的进步,我国对企业节能减排管理工作逐渐越来越重视。文章对国内实施节能减排措施的三个阶段进行了对比介绍和分析,并介绍了“能量可视化”这一新技术。
关键词:热电企业;节能减排;能耗能量;能量可视化系统
中图分类号:X752文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)03-0136-02
“十二五”期间节能减排工作目标的出台使我国大部分的高耗能企业将承受更大的压力;对于国内大部分高能耗企业来讲,如果想完成“十二五”期间的节能减排目标,仅仅依靠引进节能减排技术、完善节能减排制度是远远不够的。在这种形势下,对于高耗能企业来讲,迫切需要用一种新的模式来实现节能减排的目标。
一、我国企业节能减排管理经历的三个阶段
根据国内各企业之前所实施的节能减排措施,我们可将我国企业的节能减排管理分为粗放管理、计量管理结合制度管理、计量管理结合新技术改造三个阶段,下面将分别做出介绍。
(一)粗放管理阶段
从时间上看,节能减排粗放管理阶段主要是指70年代以前。在那个时候,由于受计划经济模式的影响,大众的消费都是由国家统筹安排,一方面,商品的种类比较稀缺,同时从事出口的企业也比较少,因此那个时候企业的生产经营实际上对环境的破坏很小,也不涉及资源浪费方面的问题,人们的潜意识里仍是“地大物博”的概念。所以,当时还谈不到减排的概念,在这个时期企业的节能减排管理主要是通过一些简单的管理制度和对工人的要求来实现,实际上只是按投入产出控制成本角度的节约概念,节约能源主要建立在个人修养方面和少量技术革新方面。
(二)计量管理结合制度管理阶段
80年代,随着改革开放的不断深化,我们国家开始步入市场经济时期,在改革开放的浪潮中,国内很多大型企业开始从事出口贸易。与此同时由于受到国家政策、技术、资金等各方面的限制,国外的一些高耗能高污染行业开始转入中国,市场竞争也越来越激烈。在这种形势下,中国的企业开始萌生了降低产品成本和提高劳动生产率的观念。与此同时,计量器具的发展也使得企业开始将计量工作纳入到生产管理当中,将节能工作与员工的自身利益结合起来,在企业内部初步建立起比较系统化的节能减排管理工作。然而在这个时期,由于受到计量器具和办公条件的限制,这种管理在实际工作中表现出很多的漏洞,例如:上报不及时,经常出现人为出错,出现问题后无法追溯根源等诸多的问题,所以说这个时期企业的节能减排管理只是初步了解了能源管理的理念。
(三)计量管理结合新技术改造阶段
1997年,《京都议定书》为各国的二氧化碳排放量规定了标准,为响应《京都议定书》的相关号召,中国将企业节能减排的具体指标列入到“十一五”发展规划的目标中,国家在十一五规划中提出:“实行节能目标责任制和节能考核评价制度,将节能目标完成情况作为对地方政府及其负责人考核评价的内容”,并要求十一五期间单位国内生产总值能耗降低20%左右。在这一时期工业自动化和计量仪器仪表的水平都有了很大程度提高和改进,与此同时,企业办公自动化的水平也是不断的发展和完善,因此在这个阶段企业内部开始建立起了较为完整的计量管理体系,基本上避免了在前述第二阶所出现的问题。
企业节能减排管理通过以上三个阶段的发展,尽管我们在技术和硬件基础上还与国外存在较大差距,但目前,可以说我们已经开始具备追赶欧美日等世界发达国家的能力了,并且在国内已经有许多有实力的企业在这方面取得了不错的成绩。进入“十二五”时期,企业的节能减排工作将更加严峻,在十二五规划中将要提出的节能减排指标要求更高,范围更广,约束性更强。针对目前国内外企业所采取的一些新的方法,我们可以认为企业节能减排管理的第四阶段已经来临。
二、我国企业节能减排管理的可视化发展新趋势
从表面上看,我们国家的企业在经过第三阶段的发展以后,企业的节能减排管理好像已经比较科学和完善,在节能减排工作方面似乎已经没有太大的发展空间了,对于国内企业来讲,下一步只能期待新的技术来进行突破了。但每一项新技术都是有其不确定性产生的时间,因此如果仅仅将新技术开发作为企业节能减排工作的重点似乎只是在重复第三阶段,并没有从质上取得突破。在这种情况下,能量可视化被引用过来。
将能源的消耗展示出来,从而不断循环改进和优化耗能系统的过程,在日本将其称为能量可视化技术。简单地说,能量可视化就是清楚明了地看见能源耗用在什么时间、什么地点、什么环节、它的效率和产能如何、分析能耗过程、挖掘节能空间,达到精细化节能的目的。从这一技术的工作特点来看实际上能量可视化并不具备直接进行节能减排的能力。因为严格的说来它应该是属于能量检测与分析的自动化系统,由于它所带来的节能减排效益可能十分可观,因此在这里强调其在未来企业节能减排中所能够起到的作用。
三、以文登市热电企业为例分析我国热电企业节能减排工作落实情况
文登热电企业在做好发电主业的基础上,通过引进节能新设备、开发粉煤灰副产品,大力发展低碳经济,促进企业实现可持续发展。文登在节能减排工作中取得了一定的成绩,但由于粗放型增长和结构不尽合理,能源利用效率仍然较低,资源浪费现象依旧存在。各级各部门要提高认识,强化领导,把节能减排纳入日常化、制度化、法制化管理,健全和完善重点企业监管制度,严肃查处违反国家节能管理和环境保护法规的典型案件。要严格限制“两高一资”项目建设,重点引进和发展耗能少、排污少、运量少的工业项目,并通过采用新设备、新技术、新工艺,加快产品结构调整步伐,大力发展循环经济。新闻媒体要广泛深入地开展节能减排宣传,增强全民资源忧患意识和节约意识,努力在全社会形成“节约光荣、浪费可耻”的良好风尚。
以文登市热电厂为例,文登热电厂以前给锅炉供水采用的都是常规工频供电,日耗电量在2.5万度左右。2011年初,他们投资500万元对给水泵供电进行变频改造后,耗电量明显降低,日节约电费近
4000元。
以前文登热电厂通过调节门来控制给水容量,当负荷变化时,用电量基本上是不变的,现在采用变频技术,通过控制电机的频率变化来控制给水容量,这样负荷变化的时候,用电量也跟着变化,每天节电5000千瓦时,节能效果非常显著。文登热电厂还先后投资600多万元对大型风机、送风机、热网水泵等设备进行变频改造,降低因机组负荷变化造成的能源浪费,每天节约用电1.5万千瓦时。
粉煤灰是文登热电厂排出的主要固体废物,每年总量达4.5万多吨。为解决粉煤灰对环境造成的污染,文登热电厂安装了4条粉煤灰制砖生产线,对粉煤灰进行综合利用,使之变废为宝,每年为企业带来1400万元的经济收入,实现了经济效益和社会效益
双赢。
四、结语
能量可视化系统不仅被用为企业的能管中心服务,同时也为车间乃至班组开展节能减排工作提供了充足的数据支持,既可以为整个生产线提供能耗分析,同时也可以对单个耗能设备进行考核和分析,从而获得最佳的解决方案。
参考文献
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(责任编辑:叶小坚)