王洪利,陈志刚,朱志峰
(河北沧州大化集团有限公司,河北沧州 061000)
河北沧州大化集团公司尿素装置是1973年从荷兰斯太米卡邦公司引进的日产1 620t,年产480kt的大型二氧化碳汽提法尿素生产装置。原设计低压系统的尾气直接放空,1988年装置技术改造时,在低压系统之后增加了常压吸收系统,其作用是吸收低压系统和水解系统的尾气,设计操作压力为常压。设备安装运行后,放空管线带液严重,洗涤吸收效果不好,加之后来装置扩能改造,低压和水解系统负荷增加,放空量较大,造成消耗较高。
为了改善常压吸收系统的吸收效果,降低消耗,减少尾气放空,提高装置的经济效益和环保效益,2011年尿素装置进行了技术改造,将原来的常压吸收系统改造为低压吸收系统,较圆满地解决了上述问题。
公司尿素装置的常压吸收系统包括常压吸收塔(303E)、常压吸收塔冷却器(304C)和常压吸收给料泵(705J)。由氨水槽(701F)来的稀氨水,经705J送至303E顶部,过填料段,吸收低压和水解系统来的气相;吸收液由303E底部流出,经304C冷却后回氨水槽;尾气由303E顶部放空管去放空筒放空。其流程如图1所示。
图1 常压吸收系统流程图
303E设计操作压力为常压,直径1 000mm,高5 985mm;内装1.8m高的乱堆鲍尔环填料;系统设计洗涤量为20m3/h。运行时洗涤量加至设计值后,放空管带液严重,实际运行洗涤量只有15m3/h,并且洗涤效果不好。
随着近几年装置的扩能改造,尿素生产负荷较原设计有所上升,低压和水解系统的负荷也相应增加,系统氨耗较高。
改造前常压吸收系统相关数据如表1。
表1 改造前后吸收系统相关数据(负荷100%)
由表1可看出,常压吸收塔进出塔液浓度变化不大,NH3的吸收量为0.666t/h,放空筒尾气中NH3含量较高,NH3损失较大,对系统氨耗有较大影响。
经认真分析,以及通过对设备的检测,确定为常压吸收塔自身能力不足,无法充分吸收低压系统的尾气,而且也不能加压吸收。为了解决这些问题,设备应予以整体更换。
目前,吸收塔主要有两种,一种是板式塔;一种是填料塔。板式塔气体流通量大,阻力小,操作弹性大,但雾沫夹带严重。填料塔吸收效果优于板式塔,但操作弹性较小,阻力大。如果将板式塔和填料塔结合使用,就能克服各自的缺点,发挥更强的吸收能力。
(1)根据新的工艺条件设计制作新塔,将板式塔和填料塔结合,提高吸收效果。经研究论证,并通过和河北工业大学化学工程研究所技术交流和洽谈,决定由该所设计制作新塔。新塔结构,下部为5层塔板、上部为整装填料,设计洗涤量为30m3/h,处理气量2 000m3/h。
(2)利用装置框架上原有的开孔和基础安装设备,减少施工量。尿素框架上原有一闲置设备,其楼板开孔和安装基础都可利用,施工时设备吊装就位即可。
(3)充分利用原有设备和管道。经测算,原常压吸收塔冷却器、常压吸收给料泵和部分管线都能满足改造后的要求,可以继续使用,只需补配部分管线。
(4)利用原有工艺指标控制改造后设备。由于改造的部分是低压系统的尾气吸收,对前系统的影响越小越好。我们就利用低压系统的控制指标(压力),来控制改造后吸收系统的压力。即保持原低压系统控制指标不变,最大限度地避免改造对主系统的影响。
(5)吸收后物料的处理。吸收后的物料回氨水槽,经水解系统回收、提浓后回主系统。由于水解装置之前进行过扩能改造,本项目实施后多吸收的物料能够得到有效处理。
图2 改造后吸收系统流程图
项目实施后,装置运行正常,吸收效果明显提高,相关数据见表1。吸收液可大幅增加,进出塔液浓度变化较大,放空筒尾气氨含量明显降低,从根本上解决了原设计存在的问题。
经考核,改造后的吸收系统氨吸收量为0.981t/h(改造前氨吸收量为0.666t/h)。考虑装置全年连续运行,设备效率下降,以及低负荷生产时吸收塔进气量减少等多方面因素的影响,确定该项目全年运行系数为0.65,则全年吸收氨(0.981-0.666)t/h×8 000h/a×0.65=1 620t。
以年产540 000t尿素计算,则吨尿氨耗降低1 620/540 000×1 000=3kg。
液氨以2 035元/t计,预计年可节约费用1 620×2 035=329.67万元。
项目总投资为49.65万元,则回收周期为49.65/329.67=0.15(a)。
而且,项目投用后,放空筒每年少放空氨1 620t(即吸收量),环保效益突出。