黄斌
(广东省长大公路工程有限公司,广东 广州 510000)
石鼓隧道是博深高速公路的控制性工程,左线隧道长4011米,右线隧道长3880米,为双洞6车道,左、右线隧道分离布设,最大埋深534米。隧道二次衬砌混凝土采用整体式钢模板台车、泵送混凝土施工工艺,但是在混凝土的硬化过程中产生了各种病害,不但影响了美观,还给工程质量留下了隐患。因此,必须采用合理的工程技术措施,控制和减少混凝土病害的产生。
在原材料方面:二衬混凝土采用泵送混凝土,为保证泵送混凝土的强度和可泵性,混凝土采用了较大的水泥用量、水灰比,以及较高的砂率。水泥用量的增大,直接导致了水化热的加大,同时水灰比以及砂率的增大,也使混凝土干燥收缩加大,从而导致混凝土表面出现温缩裂缝;在施工方面:1)隧道开挖成型差或初期支护侵入衬砌限界,围岩超挖部分衬砌变厚,而局部欠挖又侵入衬砌,使得衬砌厚度不均匀。由于衬砌局部偏薄等原因,在衬砌内形成了多处薄弱面。这些薄弱面受砼收缩、温度变化等综合作用从而形成不规则的斜向和竖向裂缝。2)二衬混凝土拆模时间不合理,在拱顶混凝土强度未达到规范要求时,为了赶进度提前拆模,造成裂缝。
1)台车拆模后,模板上的砼残渣没有清理干净,脱模剂有漏涂现象。2)拱脚处没有振动到位或局部漏振。3)拆模时间过早,砼强度不够,产生粘模现象。4)二次衬砌采用泵送混凝土施工,需要较大的流动性,因此不得不采用较大水灰比。流动性增加了固然施工比较方便,但是在振捣时容易产生离析、浮浆等现象,同时多余的游离水也会与钢模板上的脱模剂结合形成水珠,拆模后在混凝土表面产生蜂窝麻面现象。
1)在曲线段用直线台车拟合曲线,不可避免会造成错台。2)没有按照限位台来严格控制矮边墙的高度、平面位置和线形,在台车就位时,横向靠不到矮边墙,环向贴不紧已完工的二衬。台车就位后,横向稳定性能最差,为错台现象的发生创造了条件。3)施工速度过快,导致台车在施工过程中先上浮、后下沉,模板竖向变形过大,造成拱顶错台。4)浇筑砼时,两侧砼的高差大于1m,导致模板台车横向变形过大,造成拱腰以下环向错台。5)拱脚弧度段与拱部连接部位,千斤顶没有顶紧,造成该处严重变形。6)施工局部段钢模板与上一环已浇筑的二衬混凝土搭接长度过长,从而导致接缝处错台较大。
1)模板与已浇筑砼环向面封堵不严密,没有用橡胶条或双面胶处理好。2)矮边墙的高度、平面位置及线形没有控制到位,台车模板底部与矮边墙没有用泡沫封堵严密,导致漏浆。3)混凝土浇筑速度过快,台车在施工过程中上浮、变形或堵头板爆模,导致漏浆。
1)混凝土拆模后沿施工缝环向及时切出5 mm左右深的假缝。2)通过多家比选重新选择了级配良好的粗、细集料。3)在围岩分级处及围岩较差地段每隔30 m增设了一道沉降缝。4)加强了对初期支护的变形量测工作,确认变形稳定后,再进行二衬混凝土的浇筑施工。5)严格控制二衬混凝土拆模时间,通过对同条件养护下的混凝土试块强度试压确定。6)加强对混凝土拌合原材料的计量,以及混凝土坍落度均匀性的控制。7)对高温干燥环境下二衬混凝土的养护工作进行了加强,保证混凝土表面经常处于湿润状态。8)若产生细微裂缝,可先清洗干裂缝的表面,然后涂上腻子几遍,最后用刮抹料或调色料处理砼表面,使其颜色与周围衬砌砼颜色一致。9)若产生贯通性裂缝,则必须采用有效的治理方法:沿裂缝方向凿成一条沟槽,在沟槽内每隔50cm左右钻一孔,孔深为二衬厚度的1/2~2/3,一般不得小于15cm。钻孔后再在孔内安装Φ10mm的压浆管道,利用环氧树脂砂浆固定,灰刀将砂浆压实抹光。环氧树脂砂浆配比环氧树脂:水泥:细砂:乙二胺:二丁酯=1:1.6:3.2:0.1:0.12,其中乙二胺是固化剂,二丁酯是稀释剂,环氧树脂砂浆强度达到0.15~0.2MPa时压入水泥一水泥玻璃浆液或环氧树脂浆液,压浆结束后并检查其效果,裂缝表面用刮抹料和调色料处理。
1)严格控制好粗细集料级配,特别是细集料,对超粒径集料进行了过筛处理。2)混凝土振捣时,插入式振动器与附着式振动器联合使用,对于拱顶不易于振捣的位置应加设附着式振动器。3)混凝土浇筑时,控制分层厚度不超过30 cm。4)起拱线以下部位混凝土施工加强了振捣。5)拱脚和拱腰入模时混凝土以坍落度160~180mm为宜,拱顶入模时混凝土坍落度以180~200mm为宜。6)对于局部蜂窝麻面现象可采用白水泥浆液调色料抹面进行修补,修补后用细砂纸打磨。
1)对于较小错台:首先采用手提打磨机对二衬的错台进行打磨处理,打磨范围根据现场情况确定,依据错台及接缝的不同而现场确定打磨宽度,一般在控制在2cm~10cm。打磨后,应采用2m直尺或牵线进行检查,保证平整度满足要求,大面圆顺。然后采用白水泥浆液调色料处理表面,调色料配比为水泥:白水泥:107 胶=5:1:1,由试验室在抗压后的隧道二衬C25砼试块上试验,根据试验结果调整,求出颜色最相符的调色料配比。2)对于较大错台:首先采用电动凿毛机进行初平处理,处理的范围根据现场情况确定,一般在控制在5cm~30cm,然后用手提打磨机进行精平,保证平整度满足要求和大面圆顺,最后采用白水泥浆液调色料抹面。
在钢模板台车就位以后,应将台车底部与矮边墙用泡沫封堵密实,以免漏浆。对于已经在边角或拱脚处出现的漏浆现象,拆模后直接用水泥浆进行修补,确保圆顺。
隧道二衬混凝土施工作为整个工程的主体之一,其施工质量的好坏将直接影响到日后的使用效果及安全系数。在经济社会的今天,我们要严格保证质量,永远把质量安全放在第一位,站在生命的高度上去把握好施工中的每一个环节。
[1]孙根龙.隧道二衬混凝土裂缝原因与防治【J】. 中国高新技术企业,2010,(24):123.
[2]刘飞,董辉,王飞针.对隧道二衬混凝土外观质量缺陷的控制[J].山西建筑,2008,34(9):248-249.